一起磨煤机停运时发生爆燃的分析与预防措施.docVIP

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一起磨煤机停运时发生爆燃的分析与预防措施.doc

一起磨煤机停运时发生爆燃的分析与预防措施   摘 要:茂名臻能热电有限公司300 MW锅炉E给煤机要进行电子皮带称校验,运行值班员根据电子皮带称实煤校验方案的要求,一共进行了多次E给煤机启停的操作,最后一次停运时发生了磨煤机风道入口爆燃事件。本文针对此次事件进行具体分析,并提出相应的预防措施。   关键词:印尼煤 出口温度 爆燃 预防措施   中图分类号:TK223.25 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2013)06(c)-0194-02   1 制粉系统概况   我厂制粉系统采用中速磨煤机、冷一次风机、正压直吹制粉系统,每台锅炉配6台磨煤机,5台运行,1台备用。磨煤机型号:ZGM95N中速辊式磨煤机,额定空气量 16.45 kg/s,通风阻力≤5740 Pa,标准磨出力51.5 t/h。   适应煤种范围如表1所示。   为了降低燃料成本,提高经济性,以适应市场的需要,发展生产,在#6锅炉磨煤机配煤方式上掺烧高挥发分、高硫分的印尼煤。   2 发生经过   3月15日E磨煤机给煤量大幅度波动约5吨,热控人员检查结果是电子皮带称故障,需要更换电子皮带称。16日更换好电子皮带称,要重新进行实煤校验。运行人员根据电子皮带称实煤校验方案的要求,3月17日4:23至19日7:40,共进行了8次烧空E煤仓的启停操作,最后一次停运时发生了磨煤机风道入口爆燃事件。事件的详细经过如下。   2010年3月19日2:00,#6炉E原煤仓上好待校煤种,为拓展1号煤与印尼煤1∶1混煤,按校验要求零点班烧完。   2:35启动E磨煤机运行,投入相应的一次风保护和冷热风门自动调节。   6:50运行人员判断E原煤仓差不多烧空,将E磨煤机出力降至9 t/h,磨煤机出口温度降至58 ℃,磨煤机入口一次风量降至38 t/h。   7:42 E原煤仓烧空、E给煤机煤量降到零,运行人员停给煤机,热风调门自动由24.4%关至零,冷风调门自动由31.2%关至15.8%,一次风量下降至15.89 t/h,运行人员手动开大冷风调门。   7:43分12秒一次风量回升至29.4 t/h时,E磨煤机热风入口发生煤粉爆燃,磨煤机出口压力由-0.9 kPa瞬间上升至7.9 kPa、入口一次风道压力由1.3 kPa瞬间上升至3.97 kPa,43分53秒停止E磨煤机运行。   爆燃发生后现场检查发现E磨煤机入口一次风道鼓起、膨胀节胀裂,DCS监视磨煤机出口温度最高上升至83.6 ℃。19日下午检修人员打开E磨煤机排渣箱、人孔及风道,发现排渣箱和环形风道内积有较多燃烧过的煤渣,磨煤机刮渣板脱落,磨盘内无积煤或燃烧过的煤渣。   3 事件原因分析   根据DCS记录,发生爆燃时磨碗上下差压先上升、后下降,然后逐渐恢复正常,如表2,说明爆燃的起点发生在磨碗下,即环形风道内。   根据以上分析,造成此次爆炸的原因主要有以下几点。   (1)燃用煤种的挥发份过高是造成爆炸的重要原因。根据运行规程,#6锅炉制粉系统对煤种挥发份的适应范围为:Vdaf=16%~40%,而此次燃用的印尼煤Vdaf达到50%(Vdaf是无水无灰基挥发份),大于适应煤种很多,容易着火燃烧。   (2)磨煤机频繁启停引起煤渣堆积造成爆燃。磨煤机在启动过程中容易产生较多的煤渣。在这次校验皮带秤的过程中E磨煤机共进行了8次启停操作,由于磨煤机的刮渣板脱落,启磨过程中产生的煤渣未能及时落到排渣箱中,堆积在风道中受高温热风的烘烤析出可燃气体,达到条件而引起爆燃。   (3)停磨过程中的一次风量是30 t/h,略为偏低。由于风道中堆积了大量的煤渣造成局部区域风量不足,在磨煤机运行的后期减少煤量、风量后,煤粉在某些区域因风量不足而落到风道中,造成局部煤粉堆积。   (4)根据煤粉浓度在0.3~0.47 kg/m3之内属于易爆范围。在停磨的过程中一次风量波动,扬起风道中堆积的煤粉,使煤粉及可燃气体的浓度达到容易爆燃的范围,因而产生爆燃。   (5)磨煤机出口温度高达83.6 ℃。在停止给煤机后,为防止磨煤机出口温度快速上升,热风调门自动快速关小,冷风调门同时跟随热风调门自动关小,磨煤机冷一次风门的这一自动控制逻辑在停磨过程中不合理。   (6)在调试时消防蒸汽系统不正常,疏水不畅造成蒸汽带水,影响设备,粉带水。停磨过程中,没办法投消防蒸汽。   (7)运行人员未按要求对磨煤机进行定期排渣,对磨煤机的检查和定期排渣工作不认真,仅凭敲打渣箱的声音间接判断是否需要排渣,E磨长时间排渣量减少没有引起重视(运行记录3月5日以后E磨一直未排过渣),磨机出现排渣异常减少的情况运行人员没有及时反映,造成磨煤机刮渣板脱落未能及时发现。   (8)#6机组投运后,磨煤机紧急停磨的一次风量

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