提高汽水品質合格率的措施.docVIP

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提高汽水品質合格率的措施

提高汽水品质合格率的措施提高设备的自动化水平1、通过技术改造,将4台机组的给水加联氨系统改造为自动加药系统,加装在线联氨分析仪,实时监测给水联氨的含量,自动加药系统根据在线联氨分析仪的分析数据及时调整加药计量泵的频率,改变加药量,给水自动加药系统可以消除不同负荷给水流量变化造成给水联氨含量变化的弊端。2、通过技术改造,将#1、2机组凝结泵的冷却水改造为凝结水,消除现在的凝结泵启停时工业水渗漏入凝结水中造成凝结水电导不合格的缺陷。(#1机组凝结水泵盘根采用开式循环水冷却,当循环水被带入凝结水系统中,就会引起凝结水的硬度和电导率不合格。因为循环水的电导率一般在1000μS/cm以上,而凝结水的电导率一般在0.3μS/cm以下,当窜入的少量循环水时就会影响凝结水的水质。化学化验所用凝结水取样管接在凝结水泵出口的混合器处。3、通过技术改造,将#1、2机组的炉水加药改造为自动加药装置,实现实时监测炉水磷酸根,及时调整加药量的功能。4、提高机组的真空严密性,避免在运行过程中单侧解列凝结器进行查漏,造成凝结水溶氧不合格情况。5、热工仪表班,对各机组在线水汽表计按照《火力发电厂在线化学仪表检验规程》(DL/T677-1999)做好维护和定期校验工作,确保与化学监督有关的各种在线监督表计准确、可靠。加强化学监督工作。1、化学监督工作应严格按照以下标准中的规定项目、指标,按时分析化验。《火力发电厂机组蒸汽动力设备水汽质量》(GB/T 12145-1999) 、《火电厂汽水化学监督导则》(DL/T805.2-2006)、《锅炉给水处理》(DL/T805.4-2004),《锅炉炉水磷酸盐处理》具体如下:化学水汽正常运行监督项目及标准项 目单 位标 准化验周期给水溶解氧硬度μg/Lμmol/L≤7≤1.02小时一次2小时一次炉前给水pH(25℃FeCμ联氨二氧化硅电导率(25℃)油μg/Lμg/Lμg/Lμg/LμS/cmmg/L8.8~9.3≤20≤510~50≤0.30≤0.32小时一次化验室作每周一次化验室作每周一次2小时一次8小时一次1小时一次化验室作凝结水硬度溶解氧电导率(25℃)二氧化硅μmol/Lμg/LμS/cmμg/L≤1.0≤40≤0.34小时一次4小时一次4小时一次炉水磷酸根二氧化硅pH(25℃含盐量电导率氯离子mg/Lmg/Lmg/Lμs/cmmg/L1~5≤0.99.0~10.0≤50<60≤44小时一次4小时一次2小时一次2小时一次8小时一次蒸汽二氧化硅钠电导率(25℃)铁铜μg/kgμg/kgμS/cmμg/kgμg/kg≤20≤10≤0.30≤20≤51小时一次1小时一次1小时一次化验室作每周一次化验室作每周一次发电机冷却水pH(25℃铜电导率硬度溶氨量溶氧量μg/LμS/cmμmol/Lμg/Lμg/L7.0~9.0≤40≤2.0< 2.0<300≤304小时一次化验室做每周一次4小时一次4小时一次化验室作每月一次化验室作每月一次疏水硬度铁μmol/Lμg/L≤5.0≤502小时化验室作2、按照《火力发电厂停(备)用热力设备防锈蚀导则》(DL/T956-2005),做好机组停备用的保养工作。我公司采用投加停炉保护剂SW-ODM成膜胺法进行机组的停用保养,在机组滑停过程中,调节炉前给水pH为9.75左右,联系值长,当主蒸汽温度降到480℃以下,开始加入停炉保护剂,3、作好机组启动阶段的化学监督工作。具体要求如下:当给水水质外状透明、硬度≤5.0μmol/L、铁≤75μg/L、溶解氧≤30μg/L、二氧化硅≤80μg/L,合格后,化学值班员通知值长或汽机主值允许除氧器并入系统。当蒸汽的指标:钠≤20μg/kg、电导率≤1.00μS/cm、二氧化硅≤60μg/kg、铁≤50μg/kg、铜≤15μg/kg,合格后,化学值班员汇报值长,蒸汽合格,可以并汽。当凝结水硬度≤10.0μmol/L、铁含量≤80μg/L、铜含量≤30μg/L、二氧化硅≤80μg/L,并凝结水外观无色透明,合格后,化学值班员汇报值长水质合格,与汽机联系及时回收,避免浪费。若给水水质不符合上述要求,不允许除氧器并入系统。蒸汽质量不符合上述要求,不允许并汽或汽轮机冲转。凝结水水质不符合上述要求,不允许回收。4、在水质劣化时,汽水值班员应迅速检查取样是否有代表性,化验结果是否准确,并综合分析系统中水、汽质量的变化,确认判断无误后,及时将《水质异常通知单》通知值长等相关管理人员,采取措施,使水汽质量在允许的时间内恢复到标准值。其中三级处理值的涵义为:一级处理值:有杂质造成腐蚀的可能性,应在72小时内恢复至标准值。二级处理值:肯定有因杂质造成腐蚀的可能性,应在24小时内恢复至标准值。三级处理值:正在进行快速腐蚀,如水质不好转,应在4小时内停机。在异常处理的

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