新厂年度工作总结.docVIP

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 新厂年度工作总结

2×50MW电厂工作总结 自13年6月一日吉通公司开工以来,汽机、锅炉、电气、热工、化水、燃料各专业督促完成的工作如下: 电气专业: 对1#2#机封闭母线剩余部分的完善安装;1#2#主变、1#2#厂变封闭母线安装;2#机4米发电机出线,PT位封闭母线的安装;1#2#机未完善软连接安装;2#发电机出线,母线制作;2#机励磁变CT的安装。 二次电缆的铺设 对所有电机的绝缘检查,更换及补充轴承油脂,大部分电机抽芯检查,并且空载运行,低压电机共计226台,高压电机13台; 对所有的6KV柜、MCC柜、PC柜,低压厂变、电缆层及电缆沟清扫检修; 主变、高厂变,低压厂变,发电机,励磁变,母线,6kv室保护装置,继电保护室保护装置的检修、试验和调试; 对主厂房部分照明进行处理; 对电气后台系统的制作与安装,各装置间网线的铺设; 对新旧厂联络柜、母联测控柜、PT柜、备用进线柜、工作进线柜及刀闸进行检修和远方操作试验; 2#高厂变高压侧与连接母线错位,积极与厂家联系沟通,对母线进行了重新加工处理; 2#高厂变高压侧套管与母线的软连接固定孔错位,给予加工处理; 1#、2#主变低压侧封闭外壳与110kv套管导电部分距离不够,与厂家沟通,对母线外壳重新进行了安装; 三教井的电缆的铺设与电缆头的制作。 空冷岛照明检查、清洗装置并检修,安装检修箱并铺设电缆; 、继保室保护柜安装(新旧联络线保护柜、PT测控柜、母联测控柜、线路测控柜、远动柜); 锅炉专业: 检查1#、2#锅炉本体及辅机设备。清理高温过热器、低温过热器、省煤器、空气预器积灰并检查各系统管道。 处理了一次风机、二次风机存在的缺陷。 对1-4#输煤皮带进行了检查试转。 对1#、2#锅炉进行了水压、风压、酸洗、吹管。 检修人员配合输渣系统厂家调试1#、2#炉输渣系统各设备(输渣1#、2#皮带,斗式提升机,渣仓通风机,给料机,升降机) 根据厂家提供的方案,处理了一次风机、二次风机震动的问题。 处理了1#炉喘振的问题。 汽机专业: 汽机本体组的人工作: 1、 完成了1#机、2#机的大修工作。具体的工作如下: (1) 解体1#机、2#机自动主汽门,测量了活塞的行程,弹簧的尺寸,打磨主汽门下的滤网,测试了主汽门的严密性。 (2) 检查了1、2#机的飞锤结构,飞锤无卡涩现象。 (3) 检查1、2#机4个调速汽门,并测试了其严密性。 (4) 检查1、2#机的各个轴瓦,上面有点小黑点以及有点摩擦,稍微刮了下瓦,检查顶轴油孔,顶轴油孔都比较通畅。 (5) 测量拆前的低发对轮的晃度以及低发对轮的中心。 (6) 测量1、2#机各瓦的顶隙以及紧力。 (7) 测量1、2#机推力盘的瓢偏晃度。 (8) 测量低压转子小轴的瓢偏。 (9) 打磨上下隔板、汽封、轴封、上下汽缸。 (10)汽轮机转子表面除锈及轴弯曲晃度检查。 (11) 隔板找中心,以及测量端部汽封的圆周以及隔板汽封圆周。 (12) 测量转子的通流间隙,低压转子的弯曲度以及轴的扬度。 (13) 检查高压、中压调门的严密性。 (15) 更换8个调门和两个主汽门上的齿形垫片。 (16)检查两台机滑销系统。 (17)两台机主油泵解体检查,数据测量。 (18)检查两台机的防爆门。 (19)汽缸水平测量并调整。 2、 检修1、3#给水泵,拆开对轮,翻出各轴瓦进行检查,各轴瓦间隙紧力调整,没有什么问题,手动盘车正常后,稍微清理了一下后进行回装。(检修给水管道、阀门及支吊架) 3、 2#给水泵因为盘车盘不动解体大修。 4、 换了三台凝结泵的水室,解体四台凝结泵。更换两台泵的轴并回装两台凝结泵。测量其中相关数据并作记录。(检修凝结水及补水管道、阀门及支吊架) 5、 清洗1、2#机冷油器后油过滤器滤网、油净化器滤网、DDV阀前滤网、顶轴油泵出口滤网、3台给水泵稀油站滤网以及润滑油回油滤网。并检修油管道、阀门及支吊架。 6、配合电科院完成汽机设备的调试。 7、拆除需要检修的设备及管道的保温并恢复。 管道组工作: 1、 清理三台给水泵进口滤网、四个凝泵前滤网及循环水滤水器。 2、拆开三台给水泵的最小流量阀进行清理。拆下1#给水泵出口逆止阀以及节流孔板,节流孔板损坏,更换并回装。 3、 打开排气装置的人孔门,发现里面有浮锈,清扫后盖住人孔门。 4、 打开1#、2#除氧器人孔门,里面有浮锈,清扫后关闭人孔门。拆开检查1#、2#除氧器上两个安全阀并进行清理。并检修相关的管道、阀门及支吊架。 5、 打开空冷岛上人孔门,检查内部锈蚀情况。更换空冷岛上12个人孔门螺栓,恢复人孔门。检查空冷岛风扇减速箱里的油,更换部分油。检修空冷岛上的管道、阀门及支吊架。 6、大修两台疏水泵并清理疏水箱,增加疏水箱排污管道(检修相关的管道、阀门及支吊架) 7、

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