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- 2016-12-02 发布于重庆
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武钢2号高炉操作技术优化
摘要武钢2号高炉中修以后,通过采取精料、提高顶压和压差、富氧喷煤等多种强化措施,取得了十分明显的冶炼效果,高炉各项技术经济指标不断进步。
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关键词高炉强化冶炼炉前管理
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1??概况
??武钢2号高炉(1536m3)经原地改造性大修后,于1998年11月13日开炉投产。投产以来,由于受种种因素的制约,高炉生产一直未得到有效的强化,利用系数长期徘徊在1.9左右,很难取得大的突破。2004年8月12日2号高炉停炉进行了为期40天的中修。2005年3月随着原燃料条件的改善、大风机的投入和制氧能力的提高,2号高炉不失时机地对操作制度进行了大胆改进,高炉主要技术经济指标大幅度改善(见表1)。而且,高炉长时间稳定顺行,打破了2号高炉长期较低水平生产并且容易波动的僵局,开创了2高炉生产的新局面。
2强化冶炼措施
2.1??抓好精料工作
??(1)把好原料人炉关。入炉粉末过多会严重影响高炉料柱的透气性,减少入炉风量,不利于高炉顺行。2号高炉本次中修前,槽下振动筛多为方孔形或梳齿形振动筛,筛分效果不太理想,不能有效地筛除原燃料中的粉末。利用这次中修机会,将两个焦筛和部分矿筛换成了振动棒条筛,筛分效果大大改善,明显提高了入炉原料的质量。
????(2)优化用料结构。2004年下半年以来,由于受铁矿石资源的限制,武钢堆场混匀料中Al2O3含量偏高,严重影响到高炉的顺行。为了控制Al2O3入炉,及时调整了用料结构,将Al2O3含量高的澳块配比由10%降低到3%左右,适当提高了Al2O3,含量低的球团矿配比,使入炉Al2O3含量始终保持在高炉允许的范围之内,保证了高炉的顺行,为高炉强化冶炼创造了条件。
????(3)提高原燃料质量。近几年来,武钢在精料方面做了不少工作,矿石入炉品位在逐年提高,只是由于炼铁产能的快速增长抵消了这些努力。进入2005年,随着武钢10号焦炉、9号焦炉以及新二烧的相继投产,2号高炉的原燃料条件才相对好转,使用外购焦的比率由2004年第4季度的90%下降到35%左右,焦炭质量明显提高,烧结矿也由质量较好的新二烧料逐渐取代了原来的一烧料,原燃料条件的改善为2号高炉的强化冶炼打下了良好的物质基础。
2.2提高压差,增加入炉风量
????高炉操作理念对炼铁生产起着至关重要的作用,它决定了高炉操作者所能采取的操作手段和调剂方向。过去,由于受原燃料条件等其他一些因素的制约,2号高炉在操作上过于强调“稳”和“守”,束缚了操作水平的提高和指标的优化。2005年3月份以来,大胆突破原来的操作模式,对高炉的强化冶炼进行了许多有益的尝试。
????过去,总担心压差过高会引起炉况不顺、下料变差甚至悬料,因而往往将压差控制在0.115 MPa左右。2005年转变观念,在提高压差方面进行了不断的摸索和试验。在时机有利、炉况顺行的情况下,一步一个台阶地将压差提高到0.135 MPa,并维持在一个相对较高的水平,炉况并没有出现什么不良的征兆。相反,压差提高后,风量增加了,一方面提高了风速和鼓风动能,有利于活跃炉缸,促进高炉稳定顺行;另一方面也有利于煤气流的合理分布。再者,风量大,煤气流增加,炉料下降速度加快,可以起到防止炉墙粘结的作用,因此提高压差可从几方面有利于维护高炉炉型。
2.3提高炉顶压力
????一般来说,炉顶压力每提高0.01MPa,可提高冶炼强度2%左右,同时顶压的提高也相应增加了风量,延长了煤气在炉内停留的时间,改善了煤气利用,促进了间接还原,有利于高炉的稳定顺行。在1998年2号高炉大修时,由于鼓风机没有更换,致使炉顶压力长期以来只能维持在0.150 MPa左右。2005年2月上旬,随着1号风机的使用,我们将炉顶压力提高到了0.170 MPa,取得了非常好的效果,生铁平均日产屡创新高,大大超过原来的生产水平。炉顶压力的提高为高炉强化冶炼奠定了坚实的基础。
2.4合理的上下部调剂
????2005年3月与1999年5月(同为开炉后6个月)的上下部调剂参数对比情况见表2,从表2可以明显地发现二者之间有着很大的不同,现在的布料矩阵更强调在炉役早期就将矿焦布料平台向边缘平移,对边缘煤气流进行合理的抑制,以达到稳定下料、提高煤气利用率、稳定炉型等目的,不像过去往往生产一、二年之后,炉墙发生了侵蚀,才将矿焦布料平台向边缘平移。下部调剂主要强调炉缸的一个“活”字,通过缩小进风面积,来提高风速和鼓风动能,再辅之于上部调剂手段,有力地保证了炉缸中心的活跃。相对较小的进风面积可以使2号高炉适应原燃料的复杂多变,从而使炉况稳定顺行,各项技术经济指标得以明显改善。
2.5??高富氧大喷吹和高风温相结合
????富氧喷煤是高炉强化冶炼的重要手段之一。因为氧源的限制,2号高炉原来的富氧率仅在l%左右,受炼钢影响还经常有些波动,这对提高煤比、稳定高炉送风制度和
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