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- 2016-12-02 发布于重庆
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湘钢1号高炉炉凉的处理与分析
摘要对湘钢1号高炉炉凉的原因及处理进行了总结和分析,认为低料线、连续崩料及管道是炉凉的主要原因。采用集中加净焦、减轻焦炭负荷、堵风口、控制较高炉温、降低碱度、滚动出铁等措施使炉况得到迅速恢复。
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关键词?高炉?炉凉?处理?分析
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l炉凉的经过
???? ??湘钢1号高炉(1 000 m3)设计一代炉龄10年,自1996年7月3日开炉至今已经连续生产10年。
????2006年2月8日13:55~14:20换9号风口小套。送风恢复料不动,于15:05左右放顶压坐料,料崩至不见影,压量关系松。16:OO交班时风量2250m3/min,氧1 500 m3/h,料线仍然不见影,压力280kPa,煤量15 t/h。
???????中班接班,炉体温度15.9 m第四点(107?℃上升至426℃)和17.8 m第四点(315℃上升至471℃)呈上升趋势,炉温呈下降趋势;84批加焦J2,停氧赶料线,并于98一113批焦炭负荷由4.66退到4.13;18:10赶上料线后压拐,多次减风后料崩至不见影,顶温带窄且高,在400℃以上,压量关系松,逐步回风风量2000 m3/min赶料线。19:55风压突升至330kPa,料悬,20:00拉风坐料,因风口涌渣,坐料不下;回风后压力剧烈波动,出现连续崩料、管道行程,炉顶温度急剧上升,最高到800?℃,并一直偏高,至20:45减风消除管道后料悬,109批加净焦J2,2l:05料崩,2l:40开铁口后渣铁流不出、空喷,至此形成炉凉事故。22:00堵口后不久料悬,22:40拉风坐下,112批加焦L、114批将负荷再次退到3.3,116批加净焦J6×5(75 t),到23:36再次开铁口至23:48堵口,两次共出铁约80t,至此亏铁200t、亏渣100t左右。117批再加焦J6,期间23:40左右料悬,拉风未坐下,9日00:20料崩,分别于1、3、4、5批分别加焦J6,9日01:20~01:40、03:20~03:30出铁二次,分别出铁20 t、10 t,仍无渣。03:50左右8号风口烧穿,于04:20休风,风口全部灌渣。
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2炉凉的原因
????(1)炉身中上部(10~12段)炉墙存在不同程度的结厚,布料相对紊乱,煤气流分布不合理且利用率差,是这次炉凉的客观原因。
????(2)白班休风送煤偏晚,虽然补焦合计8t,但休风、停煤、炉况恢复造成的影响应该补焦24t,实际比标准少补焦16t,综合负荷重。白班低料线(不见影)时间过长,复风风量2220 m3/min左右并富氧1 500 m3/h,是中班形成管道的诱因。
????(3)中班工长对长时间低料线的危害认识不足,导致了后续的连续崩料和管道行程,是本次事故的主要原因。中班工长在处理长时间低料线、崩料、管道过程中零碎加净焦34.02t,并且在操作后期风量还维持l 900m3/min,到渣铁出不来、严重亏渣、铁才减风到1450m3/min(23:00)。加净焦量比操作标准少37t,并且减风力度与标准相差甚远。中班没有维持好炉况顺行,风量维持过高,导致管道行程的发生。在出现连续崩料、管道行程后,减风力度不够,没有彻底消除管道。
????(4)六水站2月6日爆管,1号高炉冷却水压由320kPa下降到220 kPa,冷却强度降低,导致冷却壁渣皮不断脱落,造成炉型不规则、气流不稳定、炉温波动频繁;同时因l号高炉处于炉役末期,冷却壁损坏合计60块,其中高温区(5~8段)冷却壁损坏32块,占该区冷却壁25%;尤其是7段3号、13号、22号、8段21号冷却水量难以控制,部分冷却水渗入炉内,这些也是激发本次事故原因之一。
????(5)由于春节期间外购焦到达不均匀,1号高炉大量使用水分高、质量不稳定的落地焦(3500t),期间高炉常出现小崩、滑料,使工长在炉况失常前没有警觉,这也是本次事故原因之一。
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3炉凉的处理过程
???????考虑到1号高炉已至炉役末期,高温区有坏冷却壁水源的实际情况,采取比较保守的恢复方案,堵塞3号~16号风口,用铁口上方的1号、2号、17号、18号风口送风。送风前将铁口烧开,深约2m。烧铁口的方法是先用100的角度钻进0.5 m后平烧,直至烧开铁口。11:20送风后空喷铁口,来渣后用水泥堵口。送风500 m3/min,压力100 kPa,全风温操作,并加净焦J6×4(64t)。视炉况恢复进度逐步开风口加风、喷煤,至2月11日21:00炉况基本恢复正常(见表1)。
??(1)集中加净焦、萤石洗炉。9日1~5批加净焦J6×5,16批J3,2l~24批加净焦J6×4(64 t),并调整R;11日7批加萤石2.0t,64、74、84批各加萤石1.0t,98批加萤石1.1t。
??(2)堵风口恢复炉况。1号高炉2月9日~2月11日休风情况见表2,9日
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