連轧厂加热炉油改高炉煤气可行性分析报告2.docVIP

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  • 2016-12-03 发布于重庆
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連轧厂加热炉油改高炉煤气可行性分析报告2.doc

連轧厂加热炉油改高炉煤气可行性分析报告2

连轧厂加热炉油改高炉煤气可行性分析报告 为了优化公司的能源结构,充分利用新高炉投产后富余的高炉煤气来代替价格昂贵的重油,解决燃烧重油容易冒黑烟等一系列环保问题,连轧厂拟采用蓄热式高温气体燃烧技术对加热炉进行改造。彻底消除使用重油存在冒黑烟及潜在泄露问题,达到充分利用有限资源,杜绝污染,降低成本的目的。 炉子现状 连轧厂加热炉是梁底组合步进式加热炉,采用重油作燃料,年耗重油 约24000吨,按油价1670元/吨计算,折合人民币4千万元;炉子有效长度25870mm,内宽10780mm,炉子设计能力为115t/h,辊道进钢,出钢机出钢,钢坯侧进侧出,炉子冷却方式为净水循环冷却,小时循环量100 t/h。 技术可行性分析 1.有足够的煤气代替重油作为加热炉燃料 根据集团公司科技部提供的资料,在三座高炉同时生产,4#高炉大修和转炉改造完成后,正常生产情况下,有4.2~5.2万m3/h的高炉煤气和0.4万m3/h的转炉煤气可供连轧厂使用,此煤气量可满足连轧厂加热炉的要求,可实现加热能力为冷坯:135~150t/h,热坯150~160 t/h,此加热能力完全可以满足轧线90~100万吨年生产能力的要求。如把热电厂作为缓冲用户来进行煤气平衡,则一般情况下不会对连轧厂的生产造成影响。当然,若高炉生产不正常,会对高线或连轧产生影响。 2.资源利用和降本工作的要求 当三座高炉同时生产,转炉改造完成后

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