RU0021热处理回厂锥度偏大改善.docVIP

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提案改善报告表 提案名称 RU-0021热处理回厂锥度偏大改善 提案理由 由于RU0021热处理回厂锥度偏大,导致精磨外圆时,砂轮的一边磨损严重,需要频繁修整砂轮,浪费工时,浪费物资,稍一疏忽还会造成品质风险,故提出此改善项目。 以前做法 改善后办法 员工通过测量发现来料锥度偏大,照常调试磨床对产品进行精磨外圆,但费时费力,还有品质风险。 通过外协的改善和内部改善,RU-0021锥度偏大情况得到改善,不用频繁修整砂轮,每天的产量和质量都得到保证。 具体方法 1、向外协反应情况,加工小批量产品,由研发给外协发放精车外圆临时图纸,将轴承径车为倒锥形,经上级验证合格可以批量生产。 品保部协作,对热处理回厂来料进行控制,发现锥度超过15丝的外协必须返修改善。 所属单位 研磨课 提出日期 2014-8-15 提案人 陈大国 共同提案人 盛军华、刘煜、陈芬芬、毕先龙 风险评估 无风险 审查结果 得分 奖励级别 评语 附件: RU-0021热处理回厂锥度偏大改善 问题描述: 由于RU0021热处理回厂锥度偏大,导致精磨外圆时,砂轮的一边磨损严重,需要频繁维修砂轮,浪费工时,浪费物资,还会造成品质风险。 二、分析问题: 产品精车后锥度正常,但经过热处理膨胀后,产品变得锥度偏大。 2、没有对来料的锥度进行控制。 图2:未改善时产品热处理回厂锥度一般在30丝左右 图3:车间精磨外圆制程需要达到的外圆直径要求 三、解决问题: 外协改善: 1、在外协将50支产品车为倒锥形,锥度为0.05mm,看这一批试样回厂后的锥度情况,是否合格。 2、验证此批产品热处理回厂锥度合格,可以大批量生产。 对内措施: 3、进料检验对RU-0021的锥度进行检验,发现锥度偏大要求外协改善。 图6:对来料进行检验 4、将车间RU-0021锥度偏大的产品交由固定外圆磨床处理,避免因该产品造成砂轮脱粒和品质风险。 图7: 外圆磨床修整后的砂轮 四、 改善后: 1、RU-0021热处理回厂锥度偏大的情况得到改善 。现在任取一支产品测量产品外圆底部和外圆顶部直径,都在正常范围内。 2、员工正常操作机床,不用频繁维修砂轮及更换砂轮。改善前,每加工20个产品就要修一次砂轮,平均一个月要更换两次砂轮,上班八小时只能加工260个产品左右;;改善后,员工加工50个产品修一次砂轮,平均两个月更换一次砂轮,上班八小时可以加工产品400-450个。改善后比改善前多加工140-190个产品,每月节约1.5块砂轮,为公司节约了成本,而且还提高了质量和产量。 3、

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