2014科技项目立项申请审批表.docVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
科技项目立项申请审批表 ?????????????????????????????????????? 项目编号: 项目名称 智能化产品加工中的工艺改进 项目单位 有限公司 项目负责人 ? 联系电话 项目周期 2010.11.10~2011.12.31 拟报类别 1、A类√? 2、B类?? 3、C类 项目计划周期 2010年??? 11 月? 至?????????? 2011? 年???? 12 月 项目预算 10万元 项目简介: 针对目前八音琴产品在生产中品质较难控制的现状,特别是在智能化生产线,总是不良率较高,因为声音的产生与组装的位置度、间隙密切相关,而这些又跟各种加工误差联系在一起,这就要求在保证设备动作精确的前提下,同时也要求零组件的误差在规定的范围内,现有的误差还不能完全满足自动化生产的要求,这也正是不良率较高的原因之一。此次改进旨在从较容易引起变化的音片长度的控制入手,将音片没有加工的后端面进行精加工,在较低成本下,将之前的加工误差缩小,从而保证质量。 磨音片后端面,以前也有人提出过,但由于没有合适的工艺和设备,加之考虑到单位成本方面因素,一直没有实施。从目前的加工水平来看,2Y音片的长度的极限值范围在23.90-24.20mm之间,而我们理想的公差范围是在0.2mm以内。从音片与音筒组装的音质角度来看,这一公差范围控制得越小越好,最好控制在0.1mm以内。 音片的长度误差主要来自手工剖片车间的倒角机。倒角加工是在驱动链齿下,利用砂轮进行磨削的过程。由于是磨倒角,音片平面的侧间隙、驱动装置移动时产生的顶跳动、砂轮吃刀时的作用力都有可能使音片的总长度出现变异。控制这些变异非常重要,尤其对于定位基准面是都没有经过加工的音片,在倒角时,约束间隙使不规则的底面在受力轻微倾斜时呈现不同的响应度,从磨倒角加工来看,加上设备自身的因素,以及加工中的时间段上形成的误差,这种误差累积基本上在0.1mm以内,但若是两台设备同时加工的话,误差将会翻倍增加,这也是很难靠制程来控制的,而且现有的生产批量很大,不可能只用一台倒角机来生产。 从另一个角度讲,这样的误差范围也可以靠相同的重复一次加工来缩小,那样就不用再去开发设备了,但这不符合以往加工工艺的要求,而且存在着侥幸。如果在音片磨完倒角后,再以将要开齿的已加工的前端面做精基准去磨没有加工的后端面,这样既符合工艺,又可以缩小误差,起到一定的防呆效果,只是把第三台非加工倒角的倒角机的3个砂轮磨头进行调整作为下道工序即可实现。在控制音片的侧间隙上,可稍加进行调整。加工方法上的控制略。(见附图Excel文档。) ? 但此方案没有获批准,原因还是存在过于理想的成分。经过一段时间的思考,要想解决实际生产过程中的问题,必须要让自己的思维更加缜密,改善的思路要想被所有的人接受,一是要能说服所有的人,让所有的人都能赞同自己的观点;一是要说服自己,将自己的观点建构的无懈可击。 先来看一下这种方案对误差的控制是否有效?设备和工艺改进后,其变数还是要归结到人工的操作上,就是说有了这些改善后,还是要取决人工方面的控制,只要存在人为因素,就不会做到完全理想的状态,这也是对以上方案做否定个人的理解。 ? 那么还有没有一种方法来代替人为的手工? 在设计八音琴类产品自动锁音片的装置时,我们也遇到了相似的问题。自动化能否完全代替手工,从而使我们在一些关键环节上不用再花费心思,在制造和品质上又能满足要求,大幅度提高生产效率。我们当时的想法还过于简单,认为只要构思出相应合理的机构来代替手工操作即可,特别是锁音片手工操作,员工要进行复合劳动,而且手指时间长了都会磨起泡。第一次的方案不能有效定位;第二次的方案不能调整位移;第三次的方案能调整位移,又发现机构要控制的零件尺寸的变化足以让方案搁浅,因为八音琴声音的产生很复杂,音质的优劣在组装上得到了充分的体现。零件加工有误差,但人手可将这种误差视而不见,从而调节到需要的理想状态,这一点目前的设备却很难做到;人手可以通过一段时间的训练很快做到娴熟自如操作,从效率上来讲有时已经超过了自动化设备的能力。这些新的发现也许会困住一直抱有机械代替手工的我们——问题就出在发出声音的这种独特产品要求上——唯有精密制造,装配到完美才行。任何加工、装配都不可避免的存在着误差,这种已经控制了的误差却在微妙变化的音质上常会变成不被允许,只要不被允许,手工操作就不能被机器所取代。 ? 那么还有没有一种办法来代替手工? 在自动化和手工之间还有没有一种新的锲机?面对技术上遇到的阻碍,每个人都会有过打退堂鼓的时候,也许会从此放弃,甘愿做个事不关己的人,也许经过一段时间的积淀又回来,继续向前,而向前真正的转变还要看能否找到往下实施的可能性。 此次设计还能往下走的理由也在于此。在认识到原来的自

文档评论(0)

rKSIaVVUZK + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档