关于混煤使用的若干问题分析.docVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
关于混煤使用若干问题分析 (中国铁路物资安徽铁鹏水泥有限公司 祖登云,安徽 含山 238100) 0 前言 众所周知,水泥熟料的煅烧过程除了原料的影响外,对工艺系统影响最大的莫过于燃料,而目前国内的大中型水泥厂使用的燃料仍然是原煤,然而由于进厂原煤矿点多,各地煤质相差大,且同一矿点煤质也存在波动。加之原煤储存量少,无法做到按矿点分类堆放和按质按比例搭配,造成窑煤质波动大, 1 燃料煤的成因影响分析 按照目前主流的煤岩沉积成因说,地表上各类植物在地质构造活动中被掩埋于地表之下,经过复杂的地质作用,原有的炭质结构被压实、碳化,逐渐形成可燃烧的煤岩。 成煤系统周围的地质状况、水、温度等都是成煤的重要外在要素。成煤后的地质构造变化、围岩的性质等都会影响原煤的成分和性质,如陆相沉积的煤岩炭的氧化程度高,灰分中SiO2含量高且颗粒较粗;海相沉积的煤杂质碎屑细,氧化程度低。不同的煤岩结构导致煤的燃烧性能有所差异:如镜煤发热量高;暗煤掺入了较多的杂质,灰分高发热量低;氧化程度较高的丝煤发热量低但是易燃。各煤岩的特性[1] 如表1所示。 表1 各种煤岩的特性 煤炭 发热量/(kJ·kg-1) 灰分含量/% 对烧成的影响 镜煤 27170 0~10 发热量高 亮煤 25080~20900 10~20 易燃烧 暗煤 20900~14630 30~40 着火慢、燃烧慢 丝炭 16720~8360 5~15 易燃,但燃烧慢 煤的燃烧性能不同,就会影响窑烧成工艺系统甚至会出现严重的工艺事故。根据预分解窑的技术特点,分解炉系统承担着繁重的煤粉燃烧、和碳酸盐分解,而窑系统主要是承担熟料的烧成工作,特点是短焰急烧。因此两把火非常重要,两把火烧得好不好,直接关系到窑的稳产高产,而这两把火质量取决于原煤的质量,即取决于煤质特性各项指标,关键在热值,而影响热值的主要因素为灰分。由于灰分过高,热值低,烧成带的温度上不去,火焰发浑,飞沙料增多,窑况不稳,熟料产、质量下降;灰分高,产生灰分沉积及窑内液相量过早出现,引起窑内结圈、结蛋,严重影响窑内通风和窑的安全稳定运行,进而引起冷却机堆“雪人”,反过来又更严重地影响窑及预热器系统的稳定运行;由于煤质差,造成相当部分的煤粉未完全燃烧,未完全燃烧的煤粉进入C5筒内及窑尾二次燃烧,形成还原气氛和局部高温,造成下料管和上升烟道结皮堵塞,导致系统阻力增大,风机抽风量下降,整个系统通风不足,产生更严重的不完全燃烧,从而形成恶性循环,差煤中的有害成分在C3、C4筒富集,引起结皮、积料和塌料。 表2 淮南煤工业分析 日期 进厂水分% Mad Aad Vad FCad Qnet,ad 2012.5 6.8 1.25 28.32 28.75 41.68 22176 2012.6 7.1 1.40 28.99 28.26 41.35 22015 2012.7 6.1 1.37 26.87 28.45 43.31 22861 2012年上半年我们公司一直使用淮南煤,使用效果也比较好,熟料3天强度和28天强度分别在30MPa和58MPa以上,烧成工艺系统运行稳定良好,没出现过什么大的工艺事故。但是随着2012年下半年水泥熟料市场行情变差,出于成本考虑和贯彻国家降本增效的需要,公司从山西进了部分混煤通过水运的方式运送到本公司,该批混煤综合成本比淮南煤低30-40元/吨,理论上降本增效效果明显。在使用之前公司化验室也对该批原煤作了细致的分析,其水分含量较高,正常都在10%左右,比淮南煤高出3-4个百分点,内水含量也比较高,其灰分相对淮南煤较低,但是挥发分相对淮南煤也比较低,固定碳和发热量相对淮南煤高,混煤煤质工业分析如表3所示。 表 3 混煤煤质工业分析 日期 进厂水分% Mad Aad Vad FCad Qnet,ad 2012.8 10.0 1.79 24.66 28.80 44.75 23415 2012.9 11.0 1.44 26.70 29.21 42.65 22650 2012.10 8.9 1.46 26.60 26.65 45.29 23038 3混煤使用的影响及原因分析 3.1混煤的输送阶段 该批混煤到公司后,最先遇到麻烦在输送阶段,由于水分含量高,在堆料期间经常发生在下料口堵料的情况,浪费了大量的人力物力。一般我们堆场原煤的堆放周期在3天左右,在此期间原煤水分含量基本变化不大,使用的时候从取料到入磨阶段,皮带的中转站、原煤仓下料口的两路阀、入磨重锤锁风阀,经常性地出现堵料现象,为了保证原煤能够顺利入磨,后期车间在每个易堵点安排专人巡检清堵。 3.2 混煤入磨后对煤磨的影响 原煤入磨后由于水分含量较高造成煤磨易饱磨、出磨温度较低、煤粉产量较低,供不上窑的使用量,为了保证窑的连续运行,最终只能降低选

文档评论(0)

dashewan + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档