压力容器培训_压力管道失效分析及事故案例3.ppt

压力容器培训_压力管道失效分析及事故案例3.ppt

  1. 1、本文档共44页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
20万吨/年苯酚丙酮装置管道失效评估(二) 对管道的直管、弯头和焊缝分别进行了化学成分分析,分析结果如表。 C Mn Si S P Cr Ni 直管 0.04 1.03 0.52 0.004 0.028 18.30 8.05 弯头 0.05 0.95 0.58 0.001 0.034 16.94 8.08 焊缝 0.03 1.75 0.45 0.009 0.026 20.51 10.40 标准值 ≤0.08 2.0 1.0 ≤0.03 ≤0.03 18.0~20.0 8.0~12.0 20万吨/年苯酚丙酮装置管道失效评估(三) 20万吨/年苯酚丙酮装置管道失效评估(四) 20万吨/年苯酚丙酮装置管道失效评估(五) 通过金相分析,可发现金相组织均为奥氏体组织。在直管内壁可看到沿晶的细小开裂。直管由于轧制原因,晶粒呈细条状。 20万吨/年苯酚丙酮装置管道失效评估(六) 20万吨/年苯酚丙酮装置管道失效评估(七) 在3300倍下观察直管轴向截面的金相组织,可以发现在晶粒间存在较多金属夹杂物。 20万吨/年苯酚丙酮装置管道失效评估(八) 304管道失效为氯离子作用下的点蚀导致泄漏失效 1、304管道在焊接时,焊缝热影响区在敏化温度(450~850℃)范围加热,造成晶界的耐腐蚀性下降。 2、管道内壁在焊缝附近产生结垢,氯离子在此富集,使得焊缝融合线、热影响区成为氯离子作用下的点蚀形核区域。 20万吨/年苯酚丙酮装置管道失效评估(九) 3、304钢在氯离子作用下,点蚀发展有两种方式。 第一种方式中蚀孔内为完全活化态,孔内金属均匀腐蚀.使蚀孔不断长大。 第二种方式中蚀孔内为局部活化态,孔内金属产生点蚀,以次生蚀孔长大的方式来维持点蚀的发展。 因此,本次失效的点蚀的发展并不是由单个初生蚀孔长大来完成的,而是由多个相继繁衍出的小蚀孔串联而成的。 20万吨/年苯酚丙酮装置管道失效评估 20万吨/年苯酚丙酮装置管道失效评估 急冷器爆管事故(一) 急冷器爆管事故(二) HV0.1 HV0.1 HV0.1 1#(薄) 210 173 194 2#(薄) 189 196 201 4#(厚) 165 154 154 急冷器爆管事故(三) 1#试样金相 (撕裂减薄处) 急冷器爆管事故(四) 4#试样金相 (未减薄处) 常见破坏机理的预防、维护措施和检测手段 常见破坏机理的预防、维护措施和检测手段 常见破坏机理的预防、维护措施和检测手段 破坏机理名称 描述 易受影响材料 环境条件 预期失效模式 预防和缓解 检测和监测 备注 案例分析 连续重整装置大小头裂纹开裂 (1) 某重整装置采用的是美国UOP公司连续重整的专利技术。装置包括石脑油加氢51万吨/年,重整40万吨/年,催化剂再生136.08kg/h,液氮,贮氢五个工艺过程。始建于1987年10月, 1990年6月预加氢临氢管020012管线投用。 2002年3月装置大修时对020012管线进行材质升级,由R35碳钢管材升级为Cr5Mo管材。 2005年6月装置大修时对020012管氢油混合点后段进行更换。2005年6月28日装置大修完工后气密时发现新换大小头本体上有裂纹, 连续重整装置大小头裂纹开裂 (2) Cr5Mo珠光体耐热钢广泛地用于炼油装置中,它具有优良的耐高温硫腐蚀性、耐氧化性及较高的高温强度。在常减压、焦化、催化等装置中大量应用。Cr5Mo钢中Cr、Mo含量较高,抗氢腐蚀性能优异,国内设计加氢装置管线选材时,当温度超过250℃一般选用Cr5Mo Cr5Mo钢可焊性差,空气淬硬倾向明显,焊后易产生高硬度马氏体和贝氏体,残余应力大容易产生冷裂纹。若用同钢种焊条,焊后必须经过回火处理,这对于现场施工带来很大困难,特别是处理生产过程中泄漏需要快速抢修时。因此,习惯的作法是选用奥氏体钢焊条焊接,早期的规范选用18-8类焊条,现在大多用25-13或25-20型焊条。 连续重整装置大小头裂纹开裂 (3) 失效现象 使用温度℃ 硬度 金相组织 硬度升高原因 弯管爆炸 70 HB404 针状马氏体 热弯后热处理不当 热影响区开裂 350 HB331 马氏体+索氏体 焊后未经热处理 弯头大弯处开裂 360 HB400 马氏体+贝氏体 热处理不当 弯头小弯处开裂 360 HB400 马氏体+贝氏体 热处理不当 弯头侧面开裂 360 HB400 马氏体+贝氏体 热处理不当 锻造大小头开裂 室温 HB391 粗晶马氏体 锻后热处理不当 焊缝开裂 400 HB300 马氏体 热处理不当 焊缝开裂 237 HB250 马氏体+索氏体 热处理不当 焊缝开裂 270 Hv405 马氏体+贝氏体 热处理不当 异质焊缝开裂 100 Hv418 焊后未热处理 弯管母材开裂 马氏体 热弯浇水,未热处理 对焊法兰颈部

文档评论(0)

peain + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档