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抗燃油进水的原因、危害及不停机情况下的处理方法
蔡缪云
(徐州华鑫发电有限公司)
摘要:徐州华鑫电厂二台330MW汽轮发电机组控制系统均采用了DEH控制系统。#1机在运行中发生了抗燃油冷却器泄漏,造成油中进水。在不停机的情况下进行了在线处理,使油质合格符合运行要求。
主题词:抗燃油、进水、危害、处理
前言???近年来,随着汽轮发电机组容量的增大,蒸汽参数的提高,汽轮机的主汽门、调门及其执行机构的尺寸也相应增大。为了减小液压部件的尺寸,必须提高系统的压力, 同时也为了改善汽轮机调节系统的动态特性,提高机组的安全性、经济性、自动化水平。汽轮机采用了电液调节系统(简称 EHC)取代了传统的机械(液压)式调节系统,电液调节系统采用电子控制技术、可实现多参量的调节与控制,具有灵敏度高、调节精度高、抗内扰能力强及融调节与保护于一体的特点,从而大大提高了机组运行的安全性与可靠性。
一、抗燃油进水的原因
抗燃油中的水份主要来自于两方面,一是抗燃油吸附空气中的水分,二是抗燃油冷却器的泄漏造成油中进水。
1、抗燃油吸附空气中的水分
由于抗燃油吸附水分的能力很强,而抗燃油箱是与大气相通的,因而抗燃油中水分含量会增加。在上海汽轮机厂所供的EH系统中,抗燃油箱分为配有空气干燥剂和不配有空气干燥剂两种。一般上海汽轮机厂是以长江为分界点,长江以南地区由于空气湿度相对比较大,因而所供的抗燃油箱带空气干燥剂,以阻止空气中的水分进入油箱中,而长江以北地区由于空气相对比较干燥,抗燃油箱不带空气干燥剂,而是直接与大气相通。我公司处于江北,抗燃油箱不带空气干燥剂。
2、抗燃油冷油器进水
目前,上汽厂所供的抗燃油冷油器的结构形式为立式管式冷却器,冷却面积为2.1m2,冷却管为铜管,外壳和管板为不锈钢。冷却管和管板采用胀管密封,管板和外壳间,即水室和油室间的密封是靠一只氟橡胶O型密封圈在水室端盖的压力作用下密封的。
徐州华鑫发电厂#1机组EH油冷却水设计为开式循环水,与凝汽器冷却水为同一种水。打开凝汽器水室时发现冷却管结垢严重,说明了开式循环水的水质很不好。在夏季,EH油油温最高时达到55℃,而低压缸排汽温度只有47℃左右,因而,EH油冷却器的冷却管结垢的情况要比凝汽器不锈钢管结垢情况更严重。如抗燃油长期处于高温下运行,容易引起抗燃油的氧化,对EH系统运行不利,所以需对EH油冷却器通刷清洗。当打开水室端盖后,O型密封圈不再受力而失去密封作用,使水侧和油侧相通,又由于冷却水隔离门不严而内漏,至使抗燃油中大量进水,#1机抗燃油箱油位上涨15mm。
二、抗燃油进水的危害
1、使抗燃油水解劣化
水在抗燃油中成游离水、?溶解水、乳化水三种形态。水是引起抗燃油水解的最主要原因,水解产生的酸性产物又催化进一步的水解,因此水含量高将使抗燃油迅速劣化。按GB7600-87标准要求,运行中抗燃油水份指标控制在≤1000ug/L。
2、酸值增加腐蚀设备
抗燃油水解时使抗燃油酸值增高,由于酸的腐蚀作用,将导致设备各元件的腐蚀,产生颗粒杂质、气泡等。
汽轮机电液调节系统中的电磁阀、伺服阀等部件的配合间隙比较小,特别是伺服阀的喷嘴和挡板之间、阀芯和阀套之间的间隙很小。当电磁阀、伺服阀等部件中的元件受腐蚀后,其配合间隙变大,造成各部件间隙漏油量增大,从面使EH系统流量增大。由于流量的增大,会对抗燃油管道及管道弯头、电磁阀、伺服阀等冲刷加剧,使管壁变薄,各部件配合间隙变得更大,造成危害。
由于腐蚀产生的气泡在运行中分离出来,特别是节流时在很小的局部减压区段内,气体加速从油中释放出来。导致EH系统的工作不稳定,引起管道、伺服阀、电磁阀、卸载阀等部件震动,还会影响到EH油泵的运转,加速抗燃油的老化。
腐蚀产生的微小颗粒等杂质很容易造成电磁阀、伺服阀等部件的卡涩,影响各部件的使用寿命,使EH系统不能正常调节,危及机组的安全运行。
从#1机组进水后运行情况可以证明,酸值对EH系统的影响很大。在半年后的#1机小修中,对大、小机共14只伺服阀进行了检测,发现10只伺服阀有问题,问题主要为: 1、卡涩使伺服阀喷嘴偏置,造成汽门全开或全关状态,失去调节作用,可对伺服阀做超声波清洗处理解决此问题。2、内泄量大使伺服阀频繁动作,从而带动汽门晃动,调节性能不稳,可更换伺服阀阀套解决问题。3、伺服阀内部球头松动或力矩马达磁性不稳使阀芯高频振荡,从而引起EH系统的激振,EH系统不稳定且很不安全,可更换球头或力矩马达。
因此,必须使抗燃油中的酸值保持低水平。 运行中的抗燃油酸值按GB264-83要求不能超过0.2mgkoH/g,但在实际运行中当油中酸值控制在0.08mgkoH/g以下时,才能正常保证EH油系统的安全运行,当酸值达到0.12mgkoH/g后,酸值上升速度明显变快。
三、处理方法
1、快速隔离防止油中再进水
EH油冷
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