2010年机动工作会议报告.docVIP

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以设备可靠度为中心,坚持高标准,严要求, 全面提升设备综合管理水平 ----2010年机动工作会议报告 第一部分、2009年工作情况 2009年,在公司党政班子的正确领导下,在闫总的直接指导下,围绕既定工作目标,开拓创新,努力拼博,在设备管理的选、用、管、修各个环节做了大量艰苦、细致的工作,圆满完成了各项承包指标和工作任务,公司设备管理水平得到不断提高。 一、技术经济指标完成情况: 项目 指标 09年计划指标 09年实际达到指标 设备完好率(%) 98 99 主要设备完好率(%) 99 100 静密封点泄漏率(‰) 0.3 0.2 仪表完好率、使用率、控制率(%) 98 98 95 99 99 95.1 循环水水质合格率(%,东/西水场) 96 96 97 98 机物料消耗(万元) 1428 1230.5(-197.5) 检维修费(万元) 10000 10278.6(+278.4) 二、主要管理工作: 1、开展规范管理年活动,建章整制,推陈出新,设备基础管理水平不断提升 根据公司规范管理年活动安排,按照公司制度评审要求,结合公司总体管理思路,修订了公司设备管理程序文件,对原有设备管理制度进行了整合和修改。出台了专业管理考核细则和专项管理考核办法,建立起良性考核管理体系。 积极推进设备综合管理平台建设,已成为设备基础管理有效工具;机动处克服人员力量严重不足的困难,全力推进ERP建设,使这个以财务管理为目标、以PM模块为龙头的信息化项目得以实施。 以设备可靠运行为目的,加强管理、精心维护,全面开展设备隐患管理工作,保证设备本质完好,为装置的长周期平稳运行“保驾护航”。建立了设备隐患闭环管理模式和有效的奖惩机制,建立隐患台帐。每个季度开展隐患排查,并分类汇总,专题研讨,及时整改。对不能立即整改的隐患问题制定了相应预案与解决方案。到年底共查出各类隐患405项,消除346项,整改率85.4%,使公司设备隐患大幅降低,运行可靠性显著提高。 针对“管理工作低标准、施工队伍低水平、基层单位低责任心”的现象,在全公司范围内开展工程、设备质量管理大检查活动,查找低、老、坏问题,制订整改标准和方案,有计划地整改,使现场形象和管理水平迅速得到提升。 2、持续开展设备“创完好”活动,保持较高的设备完好率,降低非计划停工次数 坚持贯彻设备全员、全过程、全寿命周期管理的方针,将“设备创完好活动”列为专项管理内容,大力加强设备的基础管理工作,促进基层设备管理人员、操作人员,特别是维修人员更好地发挥作用。将原来的年度评选“完好”形式改为每季度由各单位自检自评申请,机动处组织验收的形式,使工作更加有力、有效,使设备运行管理始终处于比较严密的受控状态,绝大多数设备处于完好状况。通过持续开展设备“创完好”活动,生产装置和设备状况有了明显的提高,保证设备以最佳的状态为安全稳定生产服务。设备的完好率达到99%,其中主要设备完好率100%,系统静密封点泄漏率为0.2‰,循环水水质合格率达到97%以上,均优于考核指标。主要生产装置全部达到了“三年一大修”要求,非计划停工也明显减少,因设备、电气等原因引起的非计划停工7次,与2008年相比停工次数减少3次。结合公司“建设稠油加工基地、打造现代化特色精品企业”目标要求,开展“设备创完好、创精品装置”活动,提出了“检修一套装置,就完好一套装置”、“检修后的装置要像新建装置一样”等目标,厂容厂貌有了彻底的改变。 3、强化专业管理,重点解决影响生产安稳运行的关键问题 加强设备技术管理,开展技术设备攻关,提高装置长周期运行水平。针对关键机泵出现的15台次故障,全部进行了技术分析和对策研讨,采取措施加以解决,防止问题重复发生;改造催化富气压缩机组汽轮机的外气封系统,彻底消除了漏气现象,既节约了大量蒸气,又为设备的长周期安全运行提供了可靠的保障;对催化特阀执行机构进行整体改造,提高了特阀控制系统的可靠性;对公司124台关键机泵轴封进行测绘,改造成复合油封或磁力油封,解决了机泵多年甩油、漏水等问题;通过精心维护,催化四机组、气压机组、净化火炬螺杆压缩机、西蒸馏螺杆压缩机全年平稳运行,特别是烟机已达到随装置同步检修。先后将东蒸馏、气分-聚丙烯装置DCS系统及PLC联锁系统更新改造,南蒸馏控制系统升级准备完毕,提高了装置自动操作的可靠性及控制运行的稳定性;将催化、加氢脱酸(西开闭所)、加氢改质、东蒸馏、西蒸馏、南蒸馏等配电室、UPS室增设空调,门窗更换成密闭性能良好的塑钢窗、阻燃防火防撬门,满足设备绝缘与散热的温度条件,改善了电气设备运行环境,提高了电气设备维护水平。 压力容器、压力管道年度检测检验率达到98%以上。催化系统检修期间完成压力容器检验247台,压力管道检验182564米,完成

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