6s检查验证报告.docVIP

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  • 2016-12-20 发布于湖南
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6S现场检查报告 2011年8月4日,我和熊敏洁一起到总装车间生产线进行了现场6S的检查,并与8月17日再次到该生产线进行6S改善情况的验证,前后对比情况: 整理方面: 1. 改善前,升降机底座摆放了两瓶饮用水,没有将工作区域不需要的物品清除干净。 改善后,升降机底座附近仍有摆放饮用水,气管使用后未归位摆放,仍需继续改善。 2. 改善前,暂时不用的辅助三角支撑架被摆放在工作区域。 改善后,三角支架摆放有改善,但使用后的电动工具和辅助接漏油车摆放不到位,占用通道。 整顿方面: 1. 改善前,要使用的化工溶剂类物品摆放混乱,不方便使用。 改善后,要使用的化工溶剂类物品摆放有改善,已分类摆放,容易区分使用。 2. 改善前,待组装的组件没有固定的摆放区域,没有名称标识,可以划定固定区域进行管理。 改善后,待组装的组件摆放区域有所改善,部分组件包装有名称标识显示,建议托盘摆放以整齐,尽量不占用通道为宜。 清扫方面: 1. 改善前,加工完毕的废渣,没有及时清理,污染了现场环境。建议安排人员及时清洁产生的废渣。 改善后,加工完毕的废渣,已得到及时清理,现场环境得到改善。请

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