高速机零故障20100421讲解.ppt

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0/0 * 报告主要从以下五个方面展开 * 活动背景: 2009年1月年依计划保养分科会规划,故障时间定义由30分钟修订为10分钟后,再次开展零故障活动。 * 通过初期清扫的复原案例 清扫碳刷与导电环上的粉尘,保证接触良好 * 第二步骤:劣化复原,查明设备劣化问题点及部位,对初期清扫无法复原的问题点以及再发的故障进行分析、复原、改善 * 依计划保养暂定基准书析出标准化项目 * 对自主保养和计划保养暂定基准书中部分内容进行修改; * 制定零件更换的标准步骤; * 根据计划保养暂定基准书确立计划保养行事历:通过《年度保养行事历》,《月保养行事历》、《周休一日计划保养追踪表》、《日保养派工令》、《交接班》、《保养报告和检修报告》的运用,确保计划保养的进一步落实。 * 加强知识培训,提升人员的设备保养和维修技能 * 我们针对前2ST主要的故障降低成果进行了维持与巩固,并修订了基准书,作为再发防止的措施,4月、5月无故障发生. * 实施寿命延长及弱点改善对策后,零部件的更换周期得到明显延长; * 对零故障活动实施后进行故障统计,至09年10月连续无故障发生,至此,零故障机台已经达成. * 以上报告,敬请指导! 3.快门弹簧改善案例,改善前,一段正旋弹簧,扭力较大,弹簧易断裂,零件的MTBF为15天,改善后,正旋和反旋两段弹簧对接,消除扭力,零件的MTBF延长至60天 * 2.轨道润滑油脂的改善案例,改善前,使用的普通润滑油脂易粘粉尘结块,改善后,选用轨道专用优质润滑油,在轨道表面形成一层保护膜,清扫周期延长至7天 2.快门材质劣化复原改善案例,改善前,用普通尼龙材质,质软,寿命短,改善后,选用聚碳酸脂(PC)材料,质硬耐磨,使用寿命长 * 为了减少由于铜套强制裂化磨损而引起的故障,为此我们在封刀后部加装挡尘海绵进行改善。 * 高速机生产工艺流程图 请看动画: 包膜制袋、粉料充填、小袋封口 、叠袋装箱。 * 寿命延长弱点改善后,对自主保养暂定基准书和计划保养暂定基准书进行全面修改; * 在实施零故障之前,对六个月的故障现象及部位进行统计 * 对调理A类设备做6个月的故障统计,选定故障件数最高的高速机204机台,作为零故障实施机台。计划改善时间为2009年2月至7月。 初期清扫:制造与保全一起对设备进行深度的初期清扫,记录、指摘发现的问题点; 对部分指摘问题点进行自主复原。 弹簧断裂改良的PM分析 * 第一步骤结束时的故障统计,3月份有1件; 劣化复原案例,对料杯顶杆铜套磨损的案例做WHY-WHY分析,我们发现是粉尘经封刀后部间隙进入机箱引起铜套的强制劣化. 初期清扫问题点指摘 弱点改善案例。碳刷脱落经WHY-WHY分析后,发现由于受到长期的径向摩擦力引起粘合力下降 * 在计划保养实施的过程中,我们对设备影响较大,以及更换周期短的零部件实施例寿命延长及弱点改善。 * 碳刷改为嵌入式,增强其信赖性 * 粉包高速机204零故障执行状况报告 杭州顶益调理处 报告人:解建强 目 录 现状分析 劣化复原 修订保养暂定基准书 寿命延长及弱点对策 效果追踪 一 现状分析 1.1 活动背景 2006年开始实施零故障活动,设备运行、保养状况得到明显改善。 2009年依据计划保养分科会规划,故障时间定义由30分钟修订为10分钟后,零故障活动再次展开。 1.2 零故障机台选定 调理处A类设备故障共32件(2008年8月~2009年1月) 机台 101 102 103 201 202 203 204 205 206 207 208 切片机 绞肉机 升降机 REIMELT系统 #1-#20煮酱锅 故障件数 1 3 4 2 1 3 7 3 2 2 2 0 1 0 0 1 0 4 8 12 101 102 103 201 202 203 204 205 206 207 208 切片机 绞肉机 升降机 REIMELT 系统 #1-#20煮酱锅 故障件数 设备类别 选定高速机204机台为零故障实施机台.活动时间2009年2月-7月 1.3 生产流程(GB204) 小袋封口 包膜制袋 叠袋装箱 粉料充填 料 杯 卡 住 轨道 磨损 接触 不良 铜套 磨损 1.4 GB204前6个月故障点 快门弹簧2次 封刀轴承卡死 1.5 初期清扫 活动内容 实施初期清扫以彻底发现设备之潜在与显在的问题点; 用《问题点指摘一览表中》对问题点指摘; 对部分指摘问题点进行自主复原。 发现设备之潜在与显在的问题点并加以复原 1.5.1 通过初期清扫自主复原的有效复原案例 改善后 改善前 主题:加热系统导电铜环的复原 接触良好 碳粉、粉尘较多,接触不良 主题:导轨润滑油改善 改善前 改善后     普通润滑油易粘粉尘结块, 清扫周期0.5天 轨道专

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