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改进扒轮器
企业名称:中石化胜利油田有限公司孤岛采油厂
小组名称:孤六生产管理区生产组QC小组
小组类型:现场型
目录
小组简介
选择依据
现状调查
活动目标
原因分析
要因验证
制定对策
对策实施
效果测定
活动成果
巩固措施
今后打算
中国石化胜利油田有限公司孤岛油田是一个开发了37年的老油田,已累计生产原油1.32亿吨,其主要生产设备是游梁式抽油机。调整游梁式抽油机的冲次是保证正常生产的必要措施之一。调整游梁式抽油机的冲次就是更换不同外径的皮带轮;电动机的老化烧损也需要对皮带轮进行拆卸。
一、小组简介
二、选题依据
在日常生产中,调整游梁式抽油机的冲次或更换电动机都要进行皮带轮的拆卸。由于皮带轮外径大小不一,厚度不同,需多次调整扒轮器,更换时需长时间停井,影响原油生产。针对上述情况我们选择了“改进扒轮器”作为本次QC小组活动的课题。
现状调查
在日常生产中使用的扒轮器是液压型扒轮器。(图1):
图1:液压扒轮器(10t)
3-2、液压型扒轮器的优缺点对比如下:
优点:操作方便;节省人力、物力。
缺点:使用范围有局限性:
①不易拆卸外径在Φ145mm以下的皮带轮。
②不易拆卸外径在Φ270mm以上的皮带轮。
③不易拆卸厚度大于110mm以上的皮带轮。
3-3、液压型扒轮器的工作流程
图2 液压型扒轮器的工作流程
制图: 时间:2001.2.12
3-4、拆卸皮带轮的情况记录
我们对601队2000年1-12月更换电动机皮带轮情况进行调查统计,调查情况见皮带轮拆卸情况统计表。
注:数据来源于管理601队2000年1-12月设备运转记录本。调查者刘同德、马传忠
平均拆轮时间:25.1min。
活动目标
4-1、制定目标
在拆卸部分皮带轮的过程中,扒轮器的爪容易脱离皮带轮而拉偏,损坏皮带轮的边缘,需要多次安装而浪费时间。为此,我们制定了本次活动的目标是:缩短拆卸皮带轮的时间,如图3所示:
4-2、实现目标的可行性分析
在扒轮器适用范围内,所需时间在目标值以内。
设计原理简单,加工方便,成本低廉。
小组成员素质高,有参加工作多年的职工,更有实践经验丰富的工程技术人员,技术力量雄厚。
操作简单,操作人员易于掌握。
小组得到各级有关部门的大力支持,活动开展有保证。
因此我们相信目标完全能够实现。
原因分析
在认真调查的基础上,本小组详细分析了所有问题的症结所在,并绘制出如下关联图:
由关联图可知,导致拆装时间长的边缘因素有四个:
①辅助工具不灵便 ②职工技术水平有差异
③电动机为平轴型 ④扒轮器结构设计不合理
要因验证
小组全体成员到27-533井进行现场验证。
辅助工具不灵活好用:所选用的辅助工具如375mm、300mm活动扳手或3.5Kg鎯头等(见图5),在拆卸皮带轮的过程中需要多次调整而造成时间浪费。如果在上井以前,首先检查一下所带的工具是否灵活好用,就可以避免此现象发生,故确认为非要因。
职工的技术水平有差异:操作人员的技术水平有差异,会给拆轮工作带来不利,但是经过技术培训,其协调能力会得到相应提高,操作人员之间的协调性就能得到极大改善,故确认为非要因。
电动机为平轴型:我们管理区共有平轴型电动机219台,短时间内无法淘汰它们,此状况是不可改变的现实问题,故确认为非要因。
扒轮器结构设计不合理:扒轮器的结构设计问题是造成部分皮带轮在拆卸过程中耗时过长、重复安装,难以顺利拆卸下来的关键,故确认为是要因。
经现场验证,最后把扒轮器结构设计不合理确定为要因。
七、制定对策
根据确定的要因,我们 QC小组经过讨论制定对策表如下:
八、对策实施
8-1、改进扒轮器肩部
根据制定的对策我们首先改进扒轮器的肩部,原扒轮器肩部只有80mm,造成扒轮器的臂部张开后直径也只有Φ270mm,因此拆卸外径大于Φ240mm的皮带轮时,爪放不上或因无支撑点而易滑脱(见图7);拆卸Φ180mm以下的皮带轮时,因肩部变成爪的支撑点,造成爪与皮带轮由面接触变成线接触,摩擦力锐减而滑脱(见图8);拆卸厚度大于110mm的皮带轮时,因爪子的有效长度为135mm,起拉伸作用的臂部却变成了支撑点,在加压后,爪子也易滑脱(如图9)。我们借鉴两爪丝杠型扒轮器的肩部形式,把肩部的长度扩大到180 mm,来扩大液压扒轮器的拆卸范围。使用液压扒轮器不会产生扭矩力,也为了扒轮器安装更加方便,我们采用一字型的肩部(见图10),这样可以减少安装臂部的次数,节约时间。
①校核肩部的强度:
我们把肩部可以看作一个矩形梁,如图11所示。
许用剪应力[τ]=0.6×1
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