- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
驱动桥装配线设计与实施2011-07-07 龚学全、金红卫、王宜前、刘奎波、梁兴华、洪?旗、李明晟
(广西柳工机械股份有限公司驱动桥厂)
?一、概述
随着装载机市场的日趋成熟和增长,原有的驱动桥装配工艺已经不能满足要求。通过“十一五”技术改造,改进驱动桥部件及总成的装配工艺、提高生产效率和装配质量,改善装配车间物流和工作环境,保证驱动桥装配水平在国内同行业适度领先,以适应公司发展战略需要。
?二、工艺方案
(一)工艺布局的改进
1、?改进前(如图1)
(1)、生产线采用钢架结构,总长20m,高度0.8m。分上下两层。总成横向放置在小车上随车在轨道上层装配,由人力推动。总成下线后小车由下层返回。工人劳动强度较大,跨线操作困难;
(2)、整条线可同时放置总成15根,两根桥间距不足0.5m。装配过程采用批次装配(5-6根/批),各零部件(如轮架组件、轮壳组件、内齿轮以及主传动组件等)的供应也按照批次供应,因此主线存放较多的零部件;
(3)由于主线一侧靠近墙壁,宽度不足3m,无足够的物料摆放区,造成现场摆放混乱。定置管理困难。工位不明确;
(4)零部件的预装区位于主线一侧,另侧的物料用行车吊运进行装配,效率不高。严重影响产能,无法满足公司发展需要;2、?改进后(如图2)
(1)、装配线长37.6m,有效工位18个,相邻两根桥间距1.2m,员工可自由通过装配线,极大方便了装配;
(2)、装配台车采用地下返回,由电机拖动连续运转,大大降低了员工的劳动强度,并能够根据生产需要调整运行速度来调整生产节拍,实现精益生产;
(3)、台车与牵引链之间为销联接,操作牵引销可调整装配线的工位间距,达到调整装配线工位数的目的。台车上的支撑为活动式,可根据不同品种的桥的尺寸进行调节,实现不同车桥的混线生产,使生产组织柔性化;
(4)、装配主线在原来的位置向外移动2m,与墙壁距离达到了5.6m。两侧分别划分配送通道、物料区和操作区,彻底改变了装配现场的混乱局面。
?图1?? 图2???????????????????????????????????
表格 1改进前后对比表
项目 改进前 改进后 线长(m) 20 37.6 工位数 15 18 动力 人力 电机 劳动强度 大 小 效率 低 高 物流状况 混乱拥挤 整齐顺畅 (二)装配工艺的改进
?1、改进前
(1)工艺路线:总成装配→试验→清洗→存放→喷漆→成品存放(露天);
(2)总成装配过程中,内齿轮由人工装配。以每件重约40Kg的50型号为例,75台产能计算,搬动重量达到6000Kg,劳动强度大,严重影响了生产效率;
(3)按照工艺,桥总成上螺栓扭矩控制比较严格且螺栓数量较大。改造前,螺钉用扭力扳手扭紧,人为因素影响较大且效率低下;
(4)总成喷漆工序条件简陋,操作繁琐,效率低,总成在完成装配后不能及时进入下一工序,需要在车间内存放,原本狭小的车间内部更显杂乱拥挤;
2、?改进后
(1)工艺路线:总成装配→试验→清洗喷漆→成品存放(总成库);
(2)制作专用吊具进行内齿轮装配,大大降低了劳动强度,提高工作效率;
(3)在关键工位配置定扭矩风扳机,严格控制螺钉扭矩,保证工艺要求;
(4)改造总成涂装线,提高涂装线生产效率,保证总成在完成装配、清洗后及时喷漆,避免在大量囤积半成品,确保物流通道顺畅;
(三)物流改进
1、改进前
(1)仅配备了一台柴油叉车进行物料的配送,不能满足物料配送的需要;
(2)物料清洗人员清洗零件没有规律,部份零件大批量清洗,而有些零件不能及时清洗,造成工作人员因缺件不能装配,从而影响生产;
(3)车间内没有物料临时存放区域,清洗的物料直接配送各工位。因部分零件清洗量远远超过需求量,大量零件堆放在现场,造成物料摆放混杂,并且存在着较大的质量隐患;
(4)由于叉车车体较大,部分物料不能完全配送到工位,需要将物料二次吊运;
(5)叉车为柴油叉车,排放的尾气对环境造成污染,生产环境较为恶劣。
2、?改进后
(1)用一台电瓶叉车取代柴油叉车,并且增加2部2T的小电瓶叉车分别对大件物料及小件物料进行配送,保证物料能够按批次及时配送到位;
(2)制定物料批次清洗顺序表,严格按照装机顺序清洗物料,做到物料按需配送;
(3)增购专门器具盛装各标准件,避免了标准件随地摆放的不良习惯;
(4)重新设计并制作专用工位器具,淘汰容量过大的工位器具,避免了零件互相磕碰,
(5)保证零件质量,实现物料的定容、定量、定置管理。
(四)生产效率的提升(见图表1)
1、改进前
装配线日产60台/天,高产期日产最高75台(9小时/班),远不能够满足公司的高速发展;
2、?改进后
最高日产可达140台(9小时/班)。
??
(五)主传动装配线的改进1、改进前(1)主螺旋锥齿轮组件的调整
主螺旋组
文档评论(0)