PTA生产及技术工艺预览.ppt

结晶部分流程图 产品质量中粒径偏大或偏小 处理:改变PD-301的液位控制,由35%提至38%或由35%降至32%;改变PD-301的压力控制,由4.21MPA提至4.3MPA或由4.21MPA降至4.1MPA;检查现场工艺管线的保温情况;改变PV-2201的阀开度 排料线出现堵塞 现象:前面的结晶罐液位升高;排料线上的液位调节阀异常开大 原因:液位调节阀卡料 处理:活动液位调节阀(0%~100%);投用MPW冲洗程序进行冲洗 常见问题 PD-301、302的压力出现较大波动 现象:压力控制不稳,波动较大;PT-501的压力波动较大 原因:10BW用量波动(TP-1210泵故障);PE-301、302的液位调节阀滞后;PE-301换热器出现堵塞 处理:切换TP-1210泵;仪表检查PE-301、302的液位调节阀;打开 现场MPW手阀对PE-301的管程进行冲洗 PM-301、303、304下料线堵 现象:PM-301、303、304的下料温度降低 原因:各结晶罐的压力波动造成闪蒸蒸汽中夹带固含量大,从而堵塞其下料线。 处理:用LPW或MPW对其下料线进行冲洗 第四结晶器中产生的PTA 浆料送入离心机PM-401分离成湿PTA 饼和母液。湿PTA 饼靠重力连续排入再打浆罐PD-401,母液也连续地排入母液罐PD-403。母液在液位控制下,从母液罐进入常压下的母液闪蒸罐PD-4

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