- 3
- 0
- 约1.04万字
- 约 22页
- 2016-12-27 发布于贵州
- 举报
FCMC系列浮选柱
在柴里矿选煤厂的应用与完善
项目背景
枣庄矿业集团柴里煤矿选煤厂是一座年入洗能力为240万吨的大型矿井选煤厂, 该厂于1991年建成投产,建厂初期选煤工艺为跳汰洗煤,其煤种为优质的1/3焦煤,是炼焦配煤必备煤种,但是,随着矿井开采年限的逐步延长,资源逐步衰减,加之综放工作面机械化开采程度的提高,造成原煤破碎程度较大,原煤粒度组成中煤泥含量增多,通过对原煤粒度组成的分析,发现原煤中-0.5mm煤泥含量达到20.00-25.00%,比建厂初期原煤中-0.5mm粒度级含量多达10%~15%,原跳汰、重介选煤工艺已经不能满足对-0.5mm煤泥中精煤的回收,煤泥中约60.00%的精煤泥进入洗混煤,致使洗煤产品中精煤回收率偏低,造成了资源的浪费,使矿经济效益大幅度下降,达不到洗煤加工效益最大化。
原煤中煤泥含量的增加已经成为制约实现选煤效益最大化、造成矿经济效益下滑的瓶颈问题。为解决这一瓶颈问题,,选煤厂组织工艺人员对原煤进行煤质分析,就现有的选煤工艺及原有的厂房空间,经过外出调研及现场论证,决定引进中国矿业大学研发的FCMC旋流微泡浮选柱两台,对原煤中-0.5mm煤泥中精煤进行回收。
二、实施过程
2008年1月将煤泥样品送至中国矿业大学进行了小筛分及分步释放实验研究;在此基础上,委托中国矿业大学对该矿煤泥的综合利用提供初步设计说明书。同时柴里煤矿选煤厂及时成立了浮选
原创力文档

文档评论(0)