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品质革新计划讲义
‘12年 品质革新 执行计划
Contents
2011.12.05
品 质 管 理 部
’11年品质实际REVIEW
- LOSS/RTN/LOT
’12年品质目标设定
- LOSS/RTN/LOT
‘12年品质革新执行计划
’11年品质实际总括
Review
’11年 KPI
顾客品质信息
社内品质信息
品质体系
*11实际为1-12月
区分
项目
单位
11年目标
11年实际
达成率
顾客
RTN
PPM
850
718
100%
Lot
PPM
5000
374
100%
无作业
M.Hr
0
184
%
Claim
件
0
0
100%
自工程
注塑不良率
PPM
5500
3000
100%
组装不良率
PPM
5000
2003
100%
IQC
进货不良率
PPM
500
2778
18%
OQC
出货不良率
PPM
5000
9703
52%
品质体系
Q-Gate等级
Grade
C
C
1.顾客无作业中无电不良占有率为25%
2.顾客无作业中安装不到位占有率为26%
(喷涂)表面有麻点,不良占有率42%
(组装)镙钉未打紧,不良占有率12%
(注塑)未成型 不良占有率10%
1/22
’11年品质问题点Review
区分
不良现象
发生日期
主要问题点
解决事项
备注
顾客无作业中无电不良占有率20%
无电
2011年
顾客无作业中安装不到位
不良占有率26%
安装不到位
2011年
2/22
作业前检查PCB是否装正,按排专人对此工序进行逐一测试,杜绝此不良
操作人员在操作过程中方法不当,导致连接器安装不到位
操作人员在连接器安装完成时,进行自
检(强行)然后用手及眼进行安装检查
由于JIG有限对PCB的检查未能全检
导致PCB无电
’11年品质问题点Review
区分
不良现象
发生日期
主要问题点
解决事项
备注
喷涂
表面有麻点
不良占率42%
2011年
组装
镙钉未打紧
不良占有率12%
2011年
注塑
未成型
不良占有率10%
2011年
3/22
1.螺杆温度低
2.加热圈长期使用老化
1.螺杆温度提高220-215-190度升为235-230-220-190度
2.加热圈进行更换
由于组装打镙钉工位将气枪全部更改
为电枪作业,由于气枪力度比电枪力度
大,作业者一时不适应气枪力度致使不
良发生
要求组装打螺钉工位的作业者,在作业时将气枪的力度控制在6.5-7.5格,作业完成后,要进行全数自检,无误后方可流出下一工序。
喷涂送风机,排风扇、喷涂室、
喷台、水帘清理不彻底
对送风机、排风扇、喷涂室、喷台、水帘进行定期检查
3、对送风机、排风扇每周清理一次,喷涂室、喷台、随时清理,水帘每月清理一次。
’11年品质实际RTN
4/22
RTN 项目
原因分析
改善方案
担当
周期确认
安装不到位
不良占有率17%
划伤不良占有率15%
未修理干净
不良占有率15%
2011年 RTN不良率Worst 3 分析
5/22
1.作业者品质意识差,作业后未进行全数自
检,致使个别未安装到位的手柄流入下一工
序造成不良发生。
2.后工序作业人员无顺次检查意识,未进行
顺次检查,致使不良流出。
一、对此工序作业人员进行现金处罚,强制性要求作业者,在作业完成后,进行全数自检,合格后方可流入下一工序。
二、对全数检查人员进行警告,并要求检查人员严格按照检查指导书,进行检查,如再有此类漏检现象发生,将给予严重处罚
1.包装状态差,一张包装纸包装完成后,
产品有外漏现象。
2.生产时,产品在流水线摆放太密,造成
产品摩擦。
1.包装状态改善,注塑后由原来一张包装纸增
加为2张包装纸,并对台车摆放数量规范化,由
每台车150EA定量为120EA,避免划伤
2.部品在组装时,产品之间留有一定的距离,按
1格1个部品进行摆放,降低产品之间的碰撞机
率,每工位做到自主顺次检查
1.由于注塑操作人员在作业时毛边未修理到
位,没有做到自主顺次检查。
2.模具严配不严实
1.操作人员根据作业指导书进行作业,做到自主
顺次检查
2.模具长时间生产内部配合不严,模具进行修理
后再生产
’11年品质实际LOT
6/22
LOT 项目
原因分析
改善方案
担当
周期确认
安装不到位
不良率为374%
2011年 LOT不良率分析
7/22
员工在作业中未能按作业指导书操作,不能熟练掌握操作要领,作业者作业后没有进行自主顺次检查
加强管理操作工的工作要领,对于工程不良的工序由班长亲自操作,其工序的员工在旁边学习,使每位员工都能熟练掌握每个工序的操作技术,改变员工的工作思想和不良状态。
’11年品质实际
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