甲醇装置转化系统阀门电磁阀双冗余改造研究.docVIP

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甲醇装置转化系统阀门电磁阀双冗余改造研究.doc

甲醇装置转化系统阀门电磁阀双冗余改造研究   摘 要:甲醇,作为一种新型石化原料,不仅在化工上有其重要作用,还可以作为优秀的替代能源,有效减少常规能源燃烧过程中的环境污染,发展前景极大,不少公司都投入了大量人力物力进行设备技术的引入,然而早期的转化系统自动化水平不高、稳定性不够、能源消耗大,逐渐无法满足社会发展需求了,需要我们进行有效的改造。本文针对于转化系统的电磁阀,做出了几项合理改进,总结如下。   关键词:甲醇装置 电磁阀 气路互补   一、问题的提出   此次改造研究主要针对本公司年产量7万吨的甲醇装置,从2007年4月投产至今,并无显著问题,装置运行稳定性一直在可以接受的水准内,然而在安全管理制度改革的大前提下,由电磁阀故障引起的不必要停车逐渐被上升到亟需改进的地步,相关技术人员为此投入了相当大的精力。   通常情况下,导致电磁阀故障的因素是管道振动和环境温度,在振动大的情况下,电磁阀端子极有可能松动,在温度大的情况下,电磁阀很有可能错误地跳闸,这都是应该避免动作。   基于此,技术人员对转化系统阀门的电磁阀进行了双路改造,实现了双冗余,其意义在于,首先,单一电磁阀内部出现故障(常见情况为线圈故障)时,不会影响另一电磁阀,因而整个阀门的动作不会出现问题;其次,单一电磁阀所在电路支路电信号不正常(常见情况为电路断线、支路短路、线路接地松动、电磁阀端子松动等),仅会导致该支路跳闸,而不会影响整个阀门的动作;再次,每条支路连接一个DO,因此,任意一个DO出现故障,也不会影响整个阀门的动作;最后,即便单一电磁阀支路存在物理损坏,只要这个损坏没有影响到系统气路,都可以在不停机的情况下,进行在线处理。   二、双冗余改造的具体措施   冗余改造,是提升自动化系统安全稳定与可靠性的有效措施,比较常见的就是服务器系统采用的多CPU多GPU多控制卡技术、精密测量中的三冗余变送器装置、turbine调速器采取的多线圈技术等,然而本改造计划所需的电磁阀双冗余改造技术,还缺乏相应的实例参考,受客观条件的影响,具体实现方案需要本企业技术人员独立设计。上面已提及,本改造涉及的对象,是转化系统的阀门电磁阀,其工作条件非常恶劣,而保证其稳定运行又至关重要,经过深入研究,技术人员选取了以并联电路,保证气路互补的改造方案,以实现阀门电磁阀的联锁。   具体操作过程如下:   首先,系统必须已停车一段时间,环境温度适宜进行改造。这时技术人员将控制器调整至编程状态,因本系统控制器为TRICON系列,故其编程软件为Tristation1131,位于操作台ESD系统中,通过该软件,添加一个电磁阀_2逻辑DO2模块,组态完毕后,下装程序,并运行软件。   其次,需要找到电磁阀_2逻辑DO2的电路输出端,该输出端位于控制台ESD控制柜中。技术人员随后在调节阀上安装了另一个电磁阀,使其与控制台电路输出端口相接,完成了新增支路的逻辑设计与实际安装。   再次,还需要对气路进行改造,以实现气路互补。主要工作为更新风压表的连接与配置,设计安装支撑件,并进行泄漏检测。   最后,也是最重要的一步,就是运行检测,检测前提为阀门定位器、改进后的双冗余电磁阀同时供气,具体步骤为:第一,利用Tristation1131软件,强制对原有电磁阀输出1端口供电,而保持新增电磁阀输出2端口的失电状态,这时调节阀可以对阀门的动作进行准确控制;第二,同样利用该软件,强制对新增电磁阀输出2端口供电,而保持原有电磁阀输出1端口的失电状态,这时调节阀依旧可以对阀门的动作进行准确控制;第三,同样利用该软件,强制对原有电磁阀输出1端口和新增电磁阀输出2端口供电,这时调节阀可以对阀门的动作进行准确控制;第四,同样利用该软件,保持原有电磁阀输出1端口和新增电磁阀输出2端口的失电状态,这时调节阀联锁关闭,失去调解作用。该测试可以保证,在原有电磁阀输出1端口和新增电磁阀输出2端口中,只要有一个还能得电,就能保证调节阀的连锁作用。   完成以上步骤后,甲醇装置转化系统就能够再度开车了。   三、改造项目的评价与收获   1.对改造项目的评价   首先,改造的基础是停车状况下,对TRICON控制器的程序改造,而改造程序又是以原有的电磁阀程序为基础进行的,可以有效保证逻辑上的准确性,因而该改造方案在实施风险上相对较小,基本不会产生逻辑错误。   其次,从线路添加上来看,事实上技术人员仅仅是添加了一个电磁阀,并且将电磁阀与控制柜相连,实施难度不大,施工上安全便捷迅速。   再次,方案的人力物力投入较小,整个项目的完成时间,仅1个工作日不到,所耗费的设备仅仅是冗余电缆、电磁阀以及其他一些周边设备,性价比非常高。   最后,实践证明,此方案能有效保证甲醇设备运行的安全稳定性,

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