[降低端子铆压不良率-拓荒牛A改善小组08.1.16.pptVIP

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[降低端子铆压不良率-拓荒牛A改善小组08.1.16

0109-9271-HAYG Lemaire 1、小组名称:拓荒牛A 2、部 门:线材制造处 3、口 号:团结 勤奋 求实 创新 4、Sponsor:王朝维 Mentor: 钟立祥 Leader: 黄世伦(品质课长) 核心成员: 徐为近(品质经理) 陈本富(制造课长) 段希明(PE工程师) 谢谢大家! 真因1之执行方案 现场操作技能培训: 注:1、并打线以胶皮对齐放入端子后铆脚作业。 2、线头伸入端子铆脚上翘角度小于15° 3、如有线材铜丝散乱,先用手或碎布将铜丝抹齐再进行铆压 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 真因2之执行方案 真因2之对策展现 注:对策内容列入计件工资制度内执行 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 真因3之执行方案 真因3之对策展现 注:端子机档板调试时位置以垂直约呈90度为基准,并在每次调试后经IPQC“首件”确认后方可量产作业 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 真因3之执行方案 注:端子机刀模购入时,全部试压检查,并将端子和刀片同时送工程/制造/品质确认签核。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 真因4之执行方案 注:改变四方杆加油润滑频次由1次/4H更改为1次/2H,油量由满杯减少半杯,不直接加在四方杆上,以防止线身油污 裁线机操作指导书 真因4之对策展现 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 真因4之执行方案 改善前以机台原配置之量具测量,量具磨损,刻度不清楚 改善后重新购入钢尺测量,每台机配置一把,并将钢尺量具校验管理。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 对策执行追踪 真 因 人员流失大,新员工多,培训不足 产能压力上,铆压速度快,操作过程中慌乱 端子机档板变形或调试不当;端子机刀模不配合、未调试好 裁线剥口长短不一,线身油污 对 策 新员工入职或调岗到端子铆压工位的员工,必须经过培训,考核合格后方可正式操作端子机,并由此建成端子操作培训资料 从产能速度上:合理产能标准以减轻产能压力(正常标准4000PCS/H):第一个月2000PCS/H,第二个月2500PCS/H,第三个月3500PCS/H。 从品质上:因个人原因造成不良率﹥5‰的部分,材料成本由责任个人承担。 检查所有端子机挡板,把其中有变形的全部更换,并将档板检查项目纳入月保养点检进行。技工调机时挡板位置以垂直约呈90度为基准 建成刀模购回试用验收经过品质、工程、制造共同确认样线签核制度 裁线机四方杆加油增加频次、减少每次加油量:由1次/4H变更为1次/2H,每次加油量由满杯改为半杯,并修正操作指导书。 裁线剥口量测:不再使用机器本身配置的量具,改用每台机配置一把经校验后的钢尺 责任人 陈本富 钱珍 钱珍 马洪平 马洪平 陈本富 段希明 计划完 成时间 11-25 11-15 11-15 11-25 11-25 11-30 11-30 实际完 成时间 11-15 11-10 11-10 11-25 11-20 11-30 11-25 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile

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