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氧化铝生产废水回用技术分析

氧化铝生产废水回用技术 提要 氧化铝生产过程中产生大量的碱性含油废水,通过综合治理,分质处理,不但满足了不同用户对水质的不同需求,而且解决了氧化铝生产过程中的一些技术问题,达到了综合治理、合理回用的目的取得了一定的经济效益 。 关键词 氧化铝 生产废水 处理 回用 分质供水 我国氧化铝的生产一般采用拜耳法烧结法,或其流程的不同组合氧化铝生产工艺复杂、 流程长、设备多生产过程中产生大量的碱性含油废水。这些废水主要来自各设备的冷却水;物料的冷却洗涤水; 设备和管道的“跑、冒、滴、漏” 以及冲洗、清洗用水;液量不平衡而造成的事故性排料、油水混合物等,设备在维修过程中,一些机械油(包括润滑油、洗涤油、防锈油)也被排入下水管道,致使废水中含有大量的碱及油,悬浮物含量也极高,同时,发电站的软水装置及蒸发器等设备酸洗时,均产生大量的酸性废水,这部分水的直接排出造成生产废水瞬间呈酸性,PH值有时在2左右,另有铝型材、化工厂生产过程中瞬间排出高碱度废水,废水PH值瞬间高达13.4,我公司1993~1996年生产废水水质水量统计结果见表1,从中不难看出,废水的成分较为复杂,PH值及SS变化区间大。 表1 1993~1996年生产废水情况 年份 项目 1993 1994 1995 1996 流量 (m3/d) 22300—64700 (39648) 17850—58950 (36232) 15650—57500 (31261) 8350—54500 (30080) PH值 7.36—12.84 (11.35) 4.63—12.48 (9.31) 3.76—12.26 (9.42) 5.9—12.7 (9.8) 碱度 (mg/L) 75.0—5600 (422.17) 0—7285 (228.4) 0—1500 (192) 0—2700 (244) SS (mg/L) 288—2900 (922.5) 51—2227 (624.1) 62—1523 (470) 49—2836 (841) COD (mg/L) 22.5—228 (72.7) 32.0—95.0 (61.5) 46.8—510.5 (122.6) 66—215.2 (110.3) 油 (mg/L) 0.8—30.9 (8.82) 0—68.5 (12.08) 0—81 (12) 0—70.2 (16.1) 注:括号内为均值。 我公司生产氧化铝采用碱湿法,生产过程中需要投加大量的碱,1995年统计每吨Al2O3平均碱耗为100kg,若废水中的碱能回收利用,不仅能降低生产中的碱耗,增加效益,而且还可充分利用资源,变废为宝,减少对环境的污染,可为一举双得,为达到此目的,我们对厂区下水系统进行了改造,将废水进行必要的处理后综合利用,现已基本达到了此目的,取得了一定的经济效益。 生产废水处理工艺 1994年,我公司开始对工业废水进行综合治理,依据用户对水质的不同需求,分别采用了不同的处理工艺,1996年底废水处理站建成投产,设计处理能力为33000m3/d,设计出水SS≤50mg/L,PH值9,油去除率为98%。 工艺流程 工业废水综合治理工艺流程见图1。 主要构筑物技术参数 预沉池:设计1用1备,单池容积为30m×10 m×4 m,废水水平流速为0.015m/s,停留时间为33.3min。 隔油沉砂池:设计1组5格,单池容积为20m×3.2 m×3 m,废水水平流速为0.013 m/s,停留时间为25.8min。 气浮池:原设计1组4格,由于占地限制,后改为1组3格,单池容积为20m×4.5 m×3 m,废水水平流速为0.0132 m/s,停留时间为25.2min。 平流沉淀池:利用原有构筑物, 1用1备,单池容积为50m×13.6 m×3.5 m,废水水平流速为0.007 m/s,停留时间为2h。 1.3 废水回用工艺流程(见图2) 1.4 主要特点 1.4.1 采用多级处理分质供水的方式 根据不同用户对水质的不同需求,采取不同的处理方式,对油和悬浮物均进行了相应的处理,而对于碱度则采用了不同的处理方法,由于氧化铝循环用水,赤泥稀释输送及热力锅炉冲渣、除尘,均需要碱性水,所以只需去除废水中的SS和油即可,而对于生产补水和外排水,除需将废水中的SS和油去除外,还应调整水的PH值,使其达到相应生产用水标准和外排水排放标准。这样,不但减轻了处理负荷,而且节约了大量成本。 1.4.2 利用工业废水的碱度解决热力锅炉除灰、除硫、防渗等问题。 我公司现有4台7

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