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常见的在线分析仪表故障处理 ABB气相色谱仪的常见故障 1、合成6100单元AF-6122色谱仪示值不稳定,谱峰重复性不好,试分析原因,如何处理? (1)预处理系统工作异常,导致进样压力不稳定。 处理方法:检查预处理是否有堵漏,带液或预处理(的)故障确保进定。 (2)大气平衡阀为激(励)或在动作时泄漏或串气。 处理方法:检查维修大气平衡阀或更换大气平衡阀。 (3)进样或柱切阀阀瓣因划伤串气。 处理方法:检查,维修或更换阀瓣。 (4)色谱柱老化造成保留时间发生变化。 处理方法:测定各载气流量,调整气阻或更换柱子。 2.西门子色谱仪电子压力控制模块EPC控制不稳的原因和处理方法? 问题原因: 载气压力低 EPC模块调节故障 系统管路泄漏 软件设定错误 处理方法: 调整载气压力 更换有问题的EPC 查找系统管路泄漏点 检查电子压力控制相应的设置参数 3、色谱恒温箱加热系统不加热的原因和处理方法? 问题原因: 加热程序被禁用 加热管内的加热丝烧断 加热电源没有加载、DPM板损坏 测温元件损坏 处理方法: 启用该程序 更换或修复加热丝 查找电源连接问题,检查加热器保险丝、更换DPM板 更换测温元件等 4.基线或信号漂移(TCD) 1.温度不正常。 2.无载气供给分析仪。 3.柱子断了,或在柱列中有断开、节流或泄漏。 4.载气调节器不正常。 5.柱子被液体样品冲刷。 6.检测器需要调平衡。 7.因进样阀内漏,造成检测器内连续出现样品。 8.热丝故障。 9.在TC电路中的电子器件故障。 5.无谱峰 一般是无样气进入检测器,或进入的样气没能被检测到或处理到。 1.无样气流到进样阀。 2.无载气供给分析仪。 3.无空气推动进样阀。 4.基线严重漂移。 5.柱子断了或柱列中有连接处断开。 6.TCD故障。 7.FID故障。 8.低温控区。 9.进样阀故障。 10.电磁阀执行机构放空口被堵塞。 11.电磁阀不动作(电磁阀、驱动板、色谱I/O板故障)。 6.组分的保留时间不稳定 1.载气流量变化。 2.流量调节器故障。 3.柱列中有泄漏。 4.FID或TCD测量边排放口压力变化。 5.进样阀不正常。 6.污染的载气或支持气 7.谱峰过大或超程 1.衰减太小(FID) 2.用错载气 3.定量管过大 4.液体进样时,分流器失控 5.检测器板上的增益跨接不正确 6.进样阀茎或密封损坏 8.反峰 1.测量和参比热丝引线接反(TCD) 2.TCD的测量和参比边的连接管线接反 3.FID喷嘴接地或喷嘴无电压 9.输出问题 1.FID“灭火”灯亮 2.FID火焰不着 3.低载气压力硬件报警 4.低样品流量硬件报警 5.无吹扫空气 6.无流路选择 10.气相色谱仪丢失组分的原因有哪些? 1、样品没有进入色谱柱或检测器2、色谱柱劣化或失效3、烷化系统及检测器故障 二、西门子色谱仪常见故障 1.净化色谱仪AT-1501故障报警,仪表退出正常测量,如何检查处理? 答:现场检查色谱仪,查看色谱故障代码为3159和3160,查阅仪表说明书,此代码为载气压力故障,检查色谱载气钢瓶减压器压力输出稳定,载气管路、电磁阀、色谱柱、十通阀及放空管路均无异常,无堵塞和泄露,报警复位,然后运行流路测量,在MMI上查看各时序下载气压力,发现氮气压力在SR3动作时,实际检测压力不能及时调节到设定压力值,而是有几秒的延时,因而判断为电子压力控制器坏,更换备件,投用后,仪表测量恢复正常。 2、净化1500单元AT-1501出现DCS断线,试述检查方法? 答:净化工艺反应1500单元AT-1501指示DCS上突然显示断线,现场检查,色谱仪报故障,仪表退出测量状态,查看故障现象,显示检测器温度故障,看温度显示32℃,系色谱柱箱恒温故障,关闭色谱电源,检查温度控制板,未发现异常,断开温控板排线插头,清洗插头,重新插接后,仪表送电,仪表加热正常,温度恒定到60℃后,消除报警,投用仪表,仪表运行正常。判断为温控器排线插头插针表面氧化,引发接触不良所致 3、试分析预处理样气带水、带液的原因和处理办法? 答:(1)系统设计不当,不能满足工艺在正常运行时对样气的处理能力 处理方法:针对样气带水、带液特性,改进预处理系统,如增加水冷器、分离器、干燥器等。 (2)水冷器,汽水分离器、制冷器设计不当或使用不当,不能满足系统要求。 处理方法:改进部件或正确使用部件。如增大水冷器换热面积,增粗冷却水管管径,调节制冷器制冷量,减压前后气样分管排放等。 (3)水冷器、水气分离器、制冷器未及时维护检修,造成系统带水带液。 处理方法:加强系统的维护检修。分离器定期排水,干燥剂定期更换,定期检查排放管是否通畅等。 (4)系统旁路排放,排污回路设计不当或调节不符合要求

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