2012年半年运行车间工作总结.doc

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2012年半年运行车间工作总结

2012年一季度运行车间工作总结 一、2012年一季度运行车间各项指标完成情况: 消耗 一月份 二月份 三月份 计划 实际 计划 实际 计划 实际 吨钢电耗(kWh/t) 46.0 50.96 46.0 50.75 46 47.9 吨钢煤耗(kg/t) 6.0 5.83 6.0 5.47 6.0 3.7 吨钢水耗(m3/t) 0.1 0.17 0.1 0.18 0.1 0.135 材料费(万元) 5.13 1.91 4.14 4.19 停机工时(小时) 2 0 2 1.3 2 0 二、在一季度中为完成公司各项指标,运行车间各专业立足于本单位的技术力量,着手开展以节能降耗、设备稳定为目标的技术改造项目,全方位开展技术革新和技术改造,现将车间一季度工作总结如下: 东西部水暖供暖系统采用自动化控制改造: 将东西部水暖供暖系统白天、夜晚以及室外温度等参数作为供暖的主要依据,利用夜间及周六日办公室无人期间对暖气温度进行自动降温、升温控制,经过3个月的使用统计,每天可节约标1.2吨准煤。 轧机机架辊冷却风机自动起停控制改造: 机架辊风机为15KW 电机,为机架辊电机冷却降温,人为控制起停,风机启停控制不及时造成电能浪费。改造后只要机架辊停用5分钟以上风机自动停止运行。现交接班、换辊、待热超过5分钟风机都为停止状态,每年可节能9000kw.h每年节约电费6300元 主电机风机自动启停控制改造: 主轧机风机为155KW 电机,为避免检修时值守电工不及时停主电机风机造成能源浪费,对控制系统加以改造。改造方案:利用主轧机PLC系统编制程序,当轧机控制系统停止运行,运行方式改为内控,且主轧机温度低于40度主轧机风机自动停止运行,当主轧机温度高于50度风机自动启动运行。每年可节能3720kw.h每年节约电费2604元 联合泵站浊环泵变频改造: 浊环泵电机为135KW电机,一直以接触器控制工频运行,当检修时浊环水用量减少,浊环泵一直满负荷运转造成能源浪费,为此利用水幕系统不使用的变频器,对浊环控制进行变频改造。改造后在检修时有操作工将浊环系统压力由0.5MPa降低至0.38MPa,从而减少了检修时能源消耗。每年可节能8400kw.h每年节约电费5880元 生产线空压风排污口安装自动排污控制阀: 空压风排污口为避免天冷冰冻长期开放排气,造成空压气损失,空压机长期打压。为解决此问题,在8#操作台旁排污口安装两个电磁排污阀及程序控制器,定时排气,现在每小时排污1秒,从而大幅减少了空压气损失。 空压站气罐两级串联减少系统排污量: 空压机产压缩空气含水气,造成各压缩空气排污点排水量大,天气寒冷时造成冰堵。为解决此问题将3、4#空压机储气罐与1#空压机储气罐串联增加一个排污口,使压缩空气压力更稳定含水量大幅减少。 生产线加装电量监测系: 生产线新增加监测点32个安装电度表及互感器,修复更换电度表22块,使能源数据准确有效。 9#操作台安装钢板打印机防撞提示铃: 9#台操作工多次因操作失误在钢板打印机打印时开动辊道,造成打印机被撞,为避免此事故发生在9#台安装提示铃,当打印机工作时对操作工进行提示避免撞击的发生。 这些改造项目完成后为完成公司各项指标的完成奠定了基础。 三、在车间专业管理上定期组织车间联查,每次车间联查制定联查目标,有针对性的检查,主要进行:1、生产线检修配电箱、临时线治理联查。2、 全厂变压器联查。3、全厂天车设备联查。4、生产线电缆隧道、电缆沟联查。5、各操作台电气设备主令控制器联查。6、电机、极限、限位设备联查。7、安全劳、动纪律联查。对查出的问题限时整改,绝不放过一个设备隐患。 四、2012年二季度工作规划。 动力方面: 为保证净环水水质,对联合泵站水处理滤芯进行更换。 暑期将至对联合本站冷却水塔进行检修工作。 对质检探伤台自来水改为净环水,降低水耗。 生产线管廊管道防腐检查处理。 锅炉本体辅助检查维护。 部分蒸汽管线改造。 压缩空气管线加装排污管。 电气方面: 配合变电站110kV及主电室、空压站6kV预试。 做好汛期设备防雨防汛工作。重点电缆隧道潜水泵检修、现场设备除尘。 锅炉房引风机变频改造。 部分天车无功补偿节能改造。 每月定期对生产线设备针对性的组织联查。 为通过安全标准化检查生产线照明、天车桥灯恢复。 2012年4月份运行车间工作总结 一、2012年4月份运行车间各项指标完成情况: 计划 实际 吨钢电耗(kWh/t) 47.0 46.89 吨钢煤耗(kg/t) 3.2 2.18 吨钢水耗(m3/t) 0.14 0.096 材料费(万元) 4.2 4.13 停机工时(小时) 2 0 在4月份中运行车间圆满完成承担的各项计划指标。本月停机工时为零,保证了设备稳定运行。水耗、煤耗方面较好地完成计划因取暖

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