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(制氢装置吸附剂的器内再生

收稿日期:2000-06-10;修改稿收到日期:2001-03-16。 作者简介:黄继勇,30岁,工程师。1995年毕业于北京石油大 学石油化工学部石油加工专业,同年分配到扬子石化公司芳烃厂 工作,现在扬子石化公司技术处从事生产技术管理工作。 制氢装置吸附剂的器内再生 黄继勇 (扬子石化公司技术处) 摘要:详细介绍了制氢装置变压吸附PSA400系列吸附剂中毒的原因,以及利用热氮气在反应器内再生吸附剂的过程和结果。 再生结果表明:经过再生后的吸附剂达到中毒前的吸附性能。 关键词:制氢装置氮气再生吸附剂 扬子石化公司芳烃厂制氢装置是为加氢裂化装 置以及公司管网提供氢气的生产装置,该装置合理 利用加氢裂化装置副产品轻石脑油为原料,采用蒸 汽转化法制备氢气,利用先进的变压吸附技术提纯 粗氢气体,制备纯度为99.99%的氢气。制粗氢气 部分采用德国鲁奇公司的技术专利,变压吸附提纯 部分采用美国联合油公司的技术专利。变压吸附提 纯物料来自轻石脑油水蒸气转化的粗氢气,主要成 分是氢气,其余是一氧化碳、二氧化碳、甲烷和微量 水分。吸附剂采用活性炭和分子筛,该工艺利用气 体混合物组分的沸点不同,即易挥发的不易吸附,不 易挥发的易被吸附的性质,在原料气通过吸附床时, 氢气以外的其余组分作为杂质被吸附剂选择地吸 附,而沸点低、挥发度最高的氢气基本上不被吸附, 以99.9%纯度离开吸附床,从而达到氢气和杂质分 离的目的。装置设计成A、B两条独立生产系列,经 过改造,两系列的造气和变压吸附PSA可以交叉运 行,提高了装置的灵活性,每套PSA系统由装填5A (0.5nm)分子筛和活性炭吸附剂的固定床10台、 废气罐2台及63只控制阀门组成,在计算机控制下 自动地进行阀门切换,实现吸附床的升温和泄压工 艺过程。装置年处理原料轻石脑油或液化气200 kt,产氢量52kt。两套PSA装置的设计能力、操作 条件、产品规格完全相同。 在工业生产中,由于设备泄漏、操作事故等原 因,易导致吸附剂性能下降,只有进行吸附剂的更换 或再生,才能满足装置正常运行的需要。自2000年 4月29日起,PSA400吸附剂吸附性能有下降趋势, 为恢复其活性,于2000年9月7日9时30分至9 月20日11时25分对PSA400吸附剂进行了器内 热氮再生,使吸附剂活性得以恢复,取得了很好的 效果。 1PSA400吸附剂使用情况 1.1PSA400吸附剂规格和装填情况 PSA400装置于1990年投产,1995年大检修 更换了吸附剂,装填了美国UOP公司生产的5A分 子筛(PSA-H1)和林德公司生产的活性炭(PSA- H2-10),其规格和装填情况见表1。 表1PSA-400系统吸附剂规格及装填情况 项目PSA-H1PSA-H2-10 外观白色或浅褐色条黑色细条 粒度(×h)/(mm×mm)1.6×32×(3~5) 堆密度/(g·mL-1)约0.7约0.60 径向压碎强度/(N·mm-1)>22 含水的质量分数,%<1.5 孔径/nm0.5 装填位置上层下层 装填量/m312.8530.09 高度/m2.014.79 1.2PSA400吸附剂失活过程 2000年4月29日,PSA400系列吸附剂吸附性能 有下降趋势,CO和CO 2 体积分数达45×10-6(工艺 设计要求小于20×10-6)。5月初,通过对PSA400系 列进行了一周低吸附容量运行(分周期吸附容量 350~700m3),使吸附剂恢复其吸附性能。随后提高 PSA400系统的吸附容量,当分周期吸附容量达到 1200m3时,产品氢气中的杂质超标,后将分周期吸 从表2的运行数据来看,从5月份开始,产品氢 气中的杂质和废气中氢气含量逐月增加,而吸附容 量和氢气回收率却逐月降低,这表明吸附剂已逐步 失活,吸附性能逐步下降。 1.3吸附剂失活原因分析 2000年6月,中国科技大学对PSA400吸附剂 床层进行X射线检测,检测结果表明:床层高度正 常,排除了因吸附剂床层高度降低而引起吸附剂容 量下降的原因。为了进一步查找原因,对PSA400 系统的进料和废气作了烃类分析,在9月初发现进 料中C 2 及C 2 以上组分的体积分数为0.02%,而废 气中未检出C 2 及C 2 以上组分,根据这一分析结果, 导致PSA400吸附剂性能下降的可能原因是吸附剂 吸附了一定量的烃类后,占据了吸附剂大部分活性 面积,造成了吸附剂吸附能力下降。 2PSA400吸附剂再生处理过程 PSA400吸附剂于2000年9月9日23时至9 月16日8时进行了热氮器内再生。再生前作了如 下准备工作:PSA400系统停车,泄压,引氮气逐一 对吸附床置换,直到床层气中可燃气体积分数小于 0.5%;建立再生流程图见图1,按再生流程用盲板 对系统进行隔离。 图1PS

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