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2010年鄂电1机组大修汽机专业总结摘要
白银华电检修公司项目部
2010 年7月30日
鄂电#1机组大修汽机专业工作总结
一、工程概况:
历时50天的鄂电#1机组大修工程,在华电项目部领导的精心组织和各班组的共同努力下,于7月30日,圆满完成了#1机组机侧标准项目、非标项目和试验项目的大修任务,按照《鄂电 #1机组大修任务书》的具体要求,对汽机设备实施了解体检修、试运等工作项目,使检修后的设备投运均达到了一次成功,合格率达到了100%,现就鄂电#1机组汽机专业大修工作完成情况总结如下:
标准检修工期:6月10日-7月14日,工期35天;
辅机整体试运:7月15日-7月20日全部结束
油系统循环及发电机打风压:7月21日-7月22日结束;
汽轮机冲转、发电机并网一次成功:7月29日。
检修项目完成情况:
主机部分检修:
6月14日拆汽缸保温;
6月15日,低压外缸揭缸
6月18日高、中压外缸揭缸
6月20日发电机转子顺利抽出
6月20日至7月9日通流间隙、扬度、飘偏、晃度、汽缸水平等的测量,汽缸,转子,隔板,汽封等的检修
7月9日开始扣缸
7月29日开机顺利开机
1.1汽缸检修:
1.1.1清理汽缸内、外壁,宏观检查汽缸无裂纹、吹损、脱焊、夹渣、疏松等缺陷;
1.1.2检查汽缸结合面无漏汽痕迹,检查各隔板中分面静叶无冲刷痕迹;挂耳及隔板膨胀间隙合格,汽缸严密性测量,高压内缸紧1/3螺栓后内侧有0.15的间隙,中压缸内缸紧1/3螺栓后内侧有0.09的间隙,从缸体接合面的情况检查无泄漏痕迹。
1.1.3汽缸轴承座纵向及横向水平测量并做记录:
1.2转子检修:
1.2.1高中压转子各部检查,无明显磨损、碰磨痕迹;
1.2.2动叶、静叶由鄂电联系干冰除垢
1.2.3转子飘偏测量
1.2.4转子晃动度测量。
1.2.5转子扬度测量
1.3 通流部分间隙检查测量:
1.3.1高中压缸通流部分间隙测量,见记录卡,验收单。
1.4 轴瓦检修:
1.4.1轴瓦各部间隙、紧力测量调整
1.4.2发电机密封瓦更换。
1.4.3推力瓦检查发现有五块背部有电腐蚀现象,更换五块
1.5 汽封检修:对高中低压隔板汽封、轴封进行清理,贴胶布检查,并调整合格。高、中、低压缸前后轴封更换蜂窝汽封
1.6 盘车检修:对盘车解体检修后对中心重新调整
1.7 油系统检修:
1.7.1 #1机EH油系统的2台EH油泵,1台冷却泵,1台再生泵10台油动机,1台液压块等拆卸,装车,安装,调试工作。EH油系统滤芯更换,蓄能器氮压检查及冲氮,滤油工作。系统加油半桶。
完成了主油泵检修,调整,找正工作,对主油泵调整垫片磨去0。5毫米
1.7.2润滑油系统工作。主油箱放油,清扫,滤油工作,交直流润滑油泵解体检修工作,主冷油器清扫消缺工作,油净化检修工作,系统加油28桶。
1.7.3密封油系统。 密封油箱清扫检查处理了浮子掉缺陷,清扫冷油器,对油泵解体检修,清扫系统滤网,检修平衡阀1个,更换平衡阀1个检查处理更换系统阀门
1.7.4完成了密封油系统二次过滤装置安装及调试工作。
1.7.5高,低旁系统完成了系统滤芯更换工作,蓄能器氮压检查工作,电磁阀清洗等工作,系统加油半桶。
1.8主调门检修:
1.8.1完成了10台主,调门解体检修工作及调试工作。发现和处理了#2中压调速气门裂纹缺陷,处理了主,调门门杆漏气焊缝缺陷。完成了主气门调速气门金属探伤配合工作。
二):附机及附属设备检修:
1,低加系统工作。完成了4台低加检修及找漏工作,完成了低加系统阀门解体检修研磨及更换工作。完成了低加金属探伤打磨工作。处理了#3低加水位计无浮球缺陷。
2,凝汽器系统完成了水侧清扫,热水井清扫工作。完成了系统阀门解体检修研磨工作,系统灌水找漏工作。
3,除氧器检修:除氧器PT检查,除氧器进水管三通角焊缝有两条裂纹,进行打磨后补焊高压加热器检修,联系化学防腐检查
4,高加检查PT检查,¥7高加进水管焊缝有一处表面群气孔,进行打磨后补焊处理,对高加所属阀门进行检查,对内漏阀门解体研磨,安全门解体研磨进行整定,高加危机输水手动门更换,高加水位计检查清扫,联系化学防腐检查
5,发电机定子冷却水检修:发电机定子冷却水所属阀门检查,打开冷却器进行打水压实验、甲侧冷却器有大量管子泄露,甲方联系厂家进行铜管更换,冷却器进行清扫,水箱清扫 ,滤网清扫
6,发电机氢气系统检修:发电机氢气系统所属阀门检查,更换氢气排污门四只,更换氢气系统检测仪表门三只,检查压缩空气干燥塔
7,百吨储水箱检修:百吨储水箱人孔打开检查清扫,联系化学防腐检查
8,本体疏水扩容器:对各阀门检查,打开两个人孔门检查,联系化学防腐检查,对管接座进行打磨
9,电动给水泵及前置泵检修(6台):解对轮
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