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调 研 报 告
——赴阳煤、松藻、平煤、焦作煤业集团调研瓦斯治理技术
为有效解决我公司高瓦斯、突出矿井采掘区域地应力大、煤层瓦斯含量高、瓦斯压力大、煤层松软、透气性差瓦斯治理难。阳煤集团42座3/t,
图2-1 煤层水力压裂工艺流程图
(二)钻孔布置及施工参数
井下穿层压裂钻孔设计位置应选择在瓦斯巷围岩较好段内,距地质构造垂距大于30米,压裂钻孔间距80~100m,掘进条带压裂钻孔终孔位置M7煤层巷道中心线,揭煤预抽压裂孔设计2个,分别位于M7、M8煤层揭煤点位置。
压裂钻孔采用Φ75mmPDC钻头开孔,钻孔终孔于压裂目标煤层以上0.5m;扩孔采用Φ94mmPDC钻头,扩孔深度至目标压裂煤层底板。采用ZY-750钻机配合Φ50mm光面钻杆施工,采用水排渣,局部地区垮孔严重可采用压风排渣施工。
图2-2 水力压裂孔布置参数
(三)压裂钻孔封孔关键技术
1、孔内套管总成及连接方式
孔内套管采用钢管加工,主要由3部分构成:孔底筛管(长度2m/根,壁厚5.5mm,1根)、中间煤岩层段过渡管(长度1.5m/根,壁厚5.5mm,若干)、孔口加强管(长度1.5m/根,壁厚8.5mm,6根,最后一根焊接Φ25mm快速接头)套管采用螺纹连接。
2、三次注浆封孔技术
套管及注浆管送入钻孔设计层位后,孔口采用木塞及棉纱封堵后,开始首次注浆,注浆水泥用量3包,用于固定管道,首次注浆后打开注浆管控制阀,放出水泥浆液;间隔12小时后,二次注浆至孔底压裂筛管返浆为止,放出注浆管内水泥浆液;间隔12小时后三次注浆至孔底,封孔至设计层位,凝固48小时后可进行压裂。
图2-3 煤层水力压裂钻孔封孔示意图
(四)水力压裂设备
压裂设备采用南京六合煤机公司生产的BZW56/200型定量压裂泵,两泵一箱并联压裂,流量400L/min,采用KXJR4-127矿用隔爆兼本质安全型高压泵站用控制箱视频监控远程操作,压裂泵设备总成见图6。
图2-4 BZW56/200型高压泵
三、水力压裂效果
2012年以前,8个压裂地点累计压裂成孔39个;2013年1月-11月累计压裂成孔84个,平均单孔注水量270方,其中掘进条带压裂孔20个,网格压裂孔34个。
(一)抽采效果明显提升,抽采达标时间缩短
1、考察巷道预抽钻孔抽采浓度及抽采量,稳定后抽采主管浓度4%,平均单孔抽采量0.000.011m3/min,较常规未压裂钻孔提高倍,—6年时间。实施了水力压裂技术后,总预抽时间可缩短1/3—1/2。
(二)掘进期间防突指标超标现象明显减少,掘进速度有效提升
W2706运输巷、W2706S回风巷采用水力压裂后的巷道每百米比未压裂的巷道用时平均减少20天,预测超标率减少23%,预测钻孔减少61个,过相同落差为1.2m的断层组所用时间减少90天。
第三部分 平煤神马集团、焦作煤业调研情况
一、瓦斯概况
1、中国平煤神马集团现有生产矿井36对,核定生产能力4362万吨;其中主力矿井中(不包含整合后停产的小煤矿)有17对瓦斯突出矿井和1对高瓦斯矿井,突出矿井核定生产能力占集团总核定生产能力的70%。2014年,集团抽采矿井完成瓦斯抽采量1.25亿立方米,施工抽采钻孔272.47万米,截至目前集团公司共发生瓦斯突出事故157起。
2、焦作是全国严重的煤与瓦斯突出矿区之一,3246t,瓦斯量29.12万m314-31010保护层工作面与己15-31010被保护工作面层间距为8~15m,平均12m左右,进风巷内错40m布置,切眼内错365m布置。己14-31010保护层工作面工作面可采走向长571.9m,倾斜宽150m,平均煤厚0.2~0.5m,煤层倾角平均6°,采高1.5m。15-31010被保护工作面设计走向长926.2m,倾斜长218.5m,煤厚2.4~3.8m,平均3.5m,煤层倾角3°~7°,平均5°。工作面标高-737~-806m,垂深为1025~1100m,工作面原始瓦斯含量15.256m3/t,原始瓦斯压力1.78MPa。
2、开采岩石保护层的原因
己15-31010工作面瓦斯防治措施原先设计采用“底抽巷+顺层钻孔”,在顺槽掘进过程中由于底抽巷和钻孔工程量大,消突周期长、效果差,严重影响采掘衔接;工作面生产过程,由于采面回采区域抽采效果不理想,回风流经常瓦斯超限,上隅角瓦斯浓度达到3-5%。为此,临时调整采用己14-31010作为上岩石保护层开采作为己15-31010瓦斯防治措施。
3、技术方案
(1)选择开采己14煤层作为下部己15煤层的上保护层进行开采,保护层开采超前被保护层一个区段。
保护层开采期间采用沿空留巷技术对己14保护层采面的下进风巷留巷,使用Y型通风、上、下进风巷穿层预抽钻孔、采空区埋管抽采等措施解决采空区瓦斯问题。采面施工穿层钻孔
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