优化大采高采场围岩控制技术,提高工作面单产水平.ppt

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优化大采高采场围岩控制技术,提高工作面单产水平

地点概况 地点概况 四、确定目标及目标值可行性分析 四、确定目标及目标值可行性分析 四、确定目标及目标值可行性分析 四、确定目标及目标值可行性分析 四、确定目标及目标值可行性分析 五、原因分析 六、要因确认 六、要因确认 六、要因确认 六、要因确认 六、要因确认 六、要因确认 六、要因确认 六、要因确认 六、要因确认 六、要因确认 经过全体小组成员对以上八个末端原因进行调查、验证、追踪确认,最终确定造成正规循环生产效率低的主要原因是: 第一:沿底留顶开采,使整个直接顶性质发生变化,影响到采场顶板控制。采高掌控不佳,上覆岩层破坏范围加大,推进时顶板破碎,限制设备运行速度。 第二:回采破坏了围岩应力平衡状态,引起两巷超前底鼓及巷帮变形。 七 制定对策 小组成员经过讨论,根据“5W 1H”的原则,进一步研究对策,制定目标,编排措施,并将每项措施落到专人负责,同时规定了完成的时间和活动的地点,具体见对策实施表。 6.28 5.25 时间 杨 继 刚 李 迎 春 负 责 人 施 工 现 场 施 工 现 场 地点 两巷全巷道采用锚网加锚索联合支护,超前支护按照设计方案进行,满足支护要求,达到有效支护的目的。 1、提高员工顶板管控。2、超前预控,重点安排。 3、现场管控,执行到位。4、岗位配合,职责分明。5、制定激励政策,对重点部位重点监管,优化采煤工艺。 措 施 两巷超前有效支护,支护结构、设计参数及施工工艺合理性,修改、优化支护参数。 生产管控中各项工序有人负责管理。 目 标 掌握巷道围岩动态及其规律性,巷道支护进行日常动态化管理;监控巷道支护的施工质量,对支护状况进行跟踪反馈和预测,及时发现工程隐患,以保证施工安全和软岩巷道稳定。 组织召开现场生产管理专题会,采取6种应对措施。技术员、质检员、班组长参加,进行具体工作安排,生产队长进行统一协调,沿顶开采全高,提高资源回收率。 对 策 回采破坏了围岩应力平衡状态,引起两巷超前底鼓及巷帮变形。 沿底留顶开采,使整个直接顶性质发生变化,影响到采场顶板控制,采高掌控不佳,推进时顶板破碎,限制设备运行速度。 要 因 2 1 序号 八 对策实施一 小组针对对策表的内容,进行合理分工,认真组织班组实施对策,解决沿底留顶开采方式而影响采场顶板控制,采高掌控不佳,推进时顶板破碎,限制设备运行速度等问题,情况如下: 措施一:由组长组织召开管理专题会,超前预控,重点安排。技术员、质检员、班长及副班长参加,进行具体工作安排,组长进行统一协调;由生产队长在每天班前会及班后会进行强调宣贯,督促、监控采场工程质量重点工程,每周定期组织召开生产管控专题会,将技术员、班组长、生产重点工程负责人进行明确岗位具体分工,让每位员工都能各负其责,达到生产管理精益化,做到各项工序人头化。 八 对策实施一 措施二:提高员工顶板管控意识。综采工作面一旦有较大程度的漏顶,对安全生产、设备运行、煤质管理等都会造成较大影响。对顶板管理必须要非常重视,通过对顶板管理知识、顶板事故案例进行培训学习,和对生产中出现的漏顶情况不断总结分析,来逐渐提高员工的顶板管控意识。有两个原则要求员工必须做到:首先,护顶先护帮,要想支护好顶板,必须最大程度的护住煤帮,要求必须使用好护帮板和保证支架的初撑力。其次,顶板破碎段不二次拉架调整支架。在来压破碎顶板范围内,以护顶为先,支架拉出后不调架、不扶倒架,待压力过后再行调整。 八 对策实施一 措施三:如果针对采用沿底留顶开采的话,留顶煤层位不好把握,存在顶煤落到老塘内引起采空区自燃问题。留顶煤开采容易出现假顶,且假顶不稳定,存在松软现象,容易造成顶板出现台阶,支架顶梁接顶不实。于是经过现场证明及提供图纸资料显示,根据技术人员及现场操作员工的观察,采用沿顶留底的方式。五煤夹矸和顶板存在有一层煤线,其厚度为100-200mm,煤线与顶板层理明显,采煤机滚筒将煤线剥离时,顶板可以完整露出,支架追机移架和擦顶移架后,顶板较完整。 采用追机移架作业方式,并严格执行“超前移架”和“超前带压移架”的方法。即:煤机前滚筒割煤后,滞后前滚筒一部支架后开始移架。及时按移架要求进行支护,顶板完整时下行割煤滞后右滚筒3m伸出伸缩梁,接实顶板,滞后左滚筒3m移架,上行割煤滞后左滚筒3m伸出伸缩梁,接实顶板,滞后右滚筒3m移架,移架后及时打开护帮板,护住煤壁。 八 对策实施一 措施四:在回采一段时期内,技术人员和操作人员观察发现,局部顶板较松软,顶板下煤线与夹

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