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鄒县电厂3汽轮机组技改工程分析.docVIP

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鄒县电厂3汽轮机组技改工程分析

邹县电厂#3汽轮机组技改工程分析 冷言成 [摘 要] 邹县发电厂#3汽轮机原为上海汽轮机厂制造的四缸、四排汽凝汽式机组,邹县发电厂为提高经济性、降低机组热耗,提高机组在额定工况下的经济指标,消除机组目前存在的问题,提高机组的可靠性和自动化程度,委托西北电力设计院、东方汽轮机厂、电力三公司在本次大修中完成对#3机的汽机本体通流、轴封系统、DEH的改造。电力三公司本着干精品、创一流、为公司争光的工作思路,科学组织、精心施工,圆满地完成了技改任务。3#机组投产发电后,各项指标都达到优良标准,受到上级领导和业主的高度评价。 [关键词] 邹县电厂 3#汽轮机组 技改工程 分析 1 改造前机组问题分析 邹县发电厂#3汽轮机原为上海汽轮机厂制造的老式300MW、四缸、四排汽凝汽式机组,属70年代末的技术设计,该机组采用5个落地式轴承座,八个支撑椭圆瓦,高、中、低压四个缸。汽轮机作为发电厂的“动力核心”,其性能的好坏直接影响了整个机组能否正常稳定运行。汽轮机由于当时设计与加工工艺水平低,机组的经济性及调峰性能均远远不能满足目前电网的要求,并且设备存在问题较多,严重影响机组的安全经济运行,因此,邹县电厂为提高经济性、降低机组热耗,提高机组在额定工况下的经济指标,消除机组目前存在的问题,提高机组的可靠性和自动化程度,委托西北电力设计院、东方汽轮机厂完成对#3机的汽机本体通流、轴封系统、DEH改造。 本体通流改造的范围包括:更换#1-#5轴承座、台板、更换高中压缸,更换高、中、低压转子以及全部的动叶片、隔板、汽封,更换#1-#8轴瓦,导汽管、连通管和所有本体疏水管道。通过改造,机组具有良好的变负荷性能,能采用复合变压运行方式;通过改造,机组具有灵活的调峰运行能力,在120 MW负荷下也能长期安全稳定地运行,40%-100%额定负荷范围内变负荷速率不小于每分钟3%额定负荷;通过改造,提高经济性、降低机组热耗。通过改造,消除机组目前存在的主要问题,提高机组的可靠性和自动化程度。通过改造,提高机组出力10%,改造后汽轮发电机组的额定出力为330MW;通过改造,机组能适应二班制运行和调峰的要求;通过改造,降低机组检修及运行费用,提高机组运行可靠性,减少环境污染。 自密封汽封系统部分改造包括:汽封加热器、两台100%轴封风机(其中一台备用)、气动调节阀、Y型蒸汽过滤器、两台安全阀;改进不合理的管路和供汽汽源、并增加溢流控制站、温度控制站、汽缸夹层加热系统阀门及联箱、各新设备与原系统连接的相关设备。通过改造,轴封系统采用自密封系统。自密封汽封系统从机组启动到满负荷运行,全过程均能按机组汽封供汽要求自动进行调整、切换。 汽轮机DEH系统改造范围:保留原系统的危急遮断器、危急遮断油门,该部分的控制仍然采用低压透平油,系统其余部分采用高压抗燃油驱动; 改造部分润滑油管道及全部控制油管道;液压执行机构采用一个油动机带一个阀门的控制方式,因此,系统中共有2个高压主汽阀油动机、8个高压调节阀油动机、4个中压主汽阀油动机和4个中压调节阀油动机。高压调节阀及中压调节阀均采用连续控制方式,由电液伺服阀进行驱动;高压主汽阀、中压主汽阀采用两位控制方式,由电磁阀进行控制。改造后的汽轮机控制系统为全电调控制系统。 2 施工主要进度情况 根据技改工程的特点以及4#汽轮机技改的经验,我们科学组织,精心计划,按照邹县电厂施工总进度来合理的制定汽轮机技改施工网络计划。施工中,我们把总计划细化为月计划、周计划、日计划,把每项工作都落实到人。我们于2月15日进入邹县电厂,开始设备拆除;2月19日,高压外上缸、高压内上缸、中压上缸、导汽管拆除结束,测通流间隙、推力间隙并记录此原始记录;2月20日,轴封系统、DEH系统安装开始;2月27日,高压内下缸、外下缸、中压下缸、轴承座拆除结束;3月8日, #1-#5基础地脚螺栓拔完;3月10日, #3轴承座台板死点键安装;3月19日,1#--5# 轴承座与台板就位,粗找中心;3月23日, 垫铁间隙调整,二次灌浆前轴系精找中心; 3月29日, 高中压内外缸下缸就位,安装推拉装置, 低压A ,B外下缸就位结束; 3.29 高压腹部导汽管对口; 3.31-4.2 中压下缸就位,隔板,对轮找中心; 4月8日,导汽管安装完毕,低压A、B缸接缸完毕;4月9日,汽缸试扣,测量结合面间隙;4月20日,通流间隙(推力间隙)初测;4月20---4月23日,轴封系统吹管;4月25日 精测高中低压缸通流间隙;4月27日---4月29日,汽轮机扣缸结束;5月21日零点30分,我公司承揽技改的邹县电厂#3机一次启动成功,这是自2月15日开工以来,全体技改人员94天辛苦努力的结果。机组最大轴振0.04mm,轴封、DEH系统无一渗漏,各项指标都达到优良标准,无论安

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