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加强机组的振动处理以提高其经济效益.doc
加强机组的振动处理以提高其经济效益
摘要:国产中小型汽轮发电机组普遍存在能耗高、效率低、经济效益差等问题。本文通过对50MW汽轮发电机组轴系振动的原因分析,查明振动是由于轴承座刚度及转子质量动不平衡引起,并采取有效的处理措施,以期提高机组的经济效益。
关键词:汽轮机振动;振动突变;处理措施;经济效益
某热力厂热能电站消耗低热值高炉煤气,实现热电联产,属于该公司节能减排重点项目。该电站2号汽轮机发电机组为国内某汽轮机厂生产,汽轮机型号为C50-8.83/1.27-5,发电机型号为QFW-60-2。该机组自投产以来,作为煤气发电的主力机组,长期满负荷运行。2009年初开始,3号轴承轴向振动处于偏大水平(80Lm)。2009年12月10日机组轴系发生异常振动,严重威胁机组的安全稳定运行。
1、机组振动情况
机组振动故障主要表现在3个方面:轴系振动突变、3号轴承轴向振动偏大和汽轮机过临界振动偏大。
1.1轴系振动异常
汽轮机发电机组轴系(见图1)于2009年12月10日11时06分,在机组带47MW负荷正常运行时发生异常。其中汽轮机1号轴承的垂直振动由17Lm突增至23Lm,2号轴承垂直振动由33Lm突增至47Lm;与此同时,发电机4号轴承的垂直振动也由7Lm突增至11Lm,而3号轴承则由32Lm下降至30Lm。具体数据见表1。
1.2轴系振动突变后的振动情况及3号轴承外特性测量数据
汽轮机发电机组轴系振动突变后,1、4号轴承垂直振动趋于稳定,2号轴承垂直振动增至54Lm、3号轴承垂直振动减至44Lm后保持稳定。现场用测振仪对机组各轴承进行了实测,结果见表2。
由表2可知,3号轴承轴向振动偏大,故对3号轴承座外特性进行了测量,测量点见图2,测量数据见表3。
1.3机组启动过临界振动情况
该机组临界转速为1400r/min,查DAS中机组启动数据发现,机组在1425r/min时3号轴承垂直振动最大124Lm,2号轴承垂直振动在1507r/min时出现124Lm峰值,可见机组过临界转速振动属偏大水平。
2、振动情况分析
引起汽轮机组振动过大或不正常的原因有设计、制造、安装、检修、运行等多方面。为查清机组振动原因,对其振动故障特征、振动历史数据进行了综合分析。
2.1 2号轴承振动分析
一般而言,轴系振动突变的机械方面原因有:轴系转子平衡状况突然发生较大变化(常见故障为旋转部件飞脱)、汽缸进水、摩擦振动、支撑刚度减弱、热弯曲等;电气方面原因有:发电机负序电流变化、电网冲击等。
1)机组带49MW负荷正常运行,2号轴承振动突然上升,其中垂直振动上升14Lm。查DAS曲线,未见与振动密切相关的参数突变,振动突变时系统上无操作,外部电网、发电机负序电流无变化,基本排除电气及操作因素。
2)对2号轴承振幅突增机械方面原因进行了逐一排查:a)2号轴承振幅突增后相对保持稳定,加之现场听音无显著摩擦声音,排除动静部分擦碰的因素;b)2号轴承座振动突增的同时,机组负荷、主蒸汽温度、排汽温度及后轴封供汽温度均正常无突然变化,排除蒸汽带水等异常运行故障;c)后汽缸与导板间隙正常,排除了2号轴承座支撑刚度变化;d)机组在启动前,盘车过程中偏心值为19~23Lm,静挠度值在规定范围内,运行过程中偏心值也一直处在正常范围内,排除转子热弯曲的可能;e)负荷从50MW缓慢降至35MW,2号轴承振动无明显变化,现场监测显示为垂直方向振动主频为工频。该类型振动多为轴系质量不平衡所致,可能存在转子旋转部件脱落等故障。为了彻底查明该振动故障原因,决定利用停机过程对机组过临界的振动情况进行检测。机组从额定负荷逐渐减负荷直至发电机解列,2号轴承垂直振动值一直在44~49Lm范围内;当转速逐渐减小进入临界区时,2、3号轴承垂直振动值快速增加,2号轴承垂直振动值超过DEH显示范围(240Lm),3号轴承垂直振动值达到220Lm。基于上述情况,基本可判定振动突变为机械方面原因,即转子存在明显的质量动不平衡。
2.2发电机3号轴承轴向振动故障
由式(1)可知,轴承座某个方向的振动大小与轴承座在该方向的刚度成反比。由表3可知,3号轴承存在显著的差别振动,发电机侧比汽轮机侧大,说明该轴承靠发电机端连接刚度明显降低。
3、检查情况
3.1 汽轮机揭缸检查
汽轮机揭缸后,转子吊出,发现汽轮机转子通流第14级叶片断裂脱落3根,断裂的叶片卡在15级隔板下半静叶栅进汽侧,同级其他叶片均有擦碰痕迹。
3.2 3号轴承座检查
对其检查发现,轴承座与台板接触不良,电机侧局部间隙达0.3mm,与之前的分析结果基本吻合。
4、处理措施
4.1汽轮
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