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聚酯中控试题[精选]
造成YK111001显示波动大的原因有哪些?如何处理?
配制浆料的EG流量波动大,其中包括:
A、17-P04过滤器堵。处理:切换泵。
B、FV-11002卡堵。 处理:中控冲阀或通知现场反冲调节阀。
C、FV-11002流量计波动,仪表问题。处理:电仪校正处理。
D、17-P04异常跳停。 处理:尽快恢复17-P04的运行。
F、CAT和ADD的加入量不稳时。处理:调整各辅剂的加入量,使其加入稳定。
PTA下料量波动大时,其中包括:
A、旋转下料器卡堵。 处理:停PTA下料系统,进行清理。
B、PTA下料振动筛堵。 处理:清理振动筛。
C、称重系统异常。 处理:电仪重新校正。
D、PTA料仓底部架桥。 处理:加大N2反吹或用木锤敲击。
F、PTA平衡管堵。 处理:N2吹扫。
仪表问题:可能是计算器模块出现问题,找电仪查看。
信号传输问题:可能是某个信号在传输过程中有问题。找电仪处理。
写出下面搅拌停的液位连锁
021-TA01 30%,081-TA01 30%,122-TA01 22%,
122-TA02 10%,122-TA03 10%,122-TA05 19.5%。
影响真空系统能力的因素有哪些?(30分)
答:①、循环乙二醇的流量:乙二醇过滤器堵塞造成流量下降;板式换热器脏了影响流量;离心泵叶轮脏了造成流量不够;乙二醇循环管线积垢太厚造成流量下降;喷嘴堵塞造成流量下降。
②、循环乙二醇温度:板式换热器脏了造成换热效果差;冷却水(冷冻水)本身温度偏高;冷却水(冷冻水)压力不够。
③、循环乙二醇水含量:新鲜乙二醇置换不足;酯化段酯化率太低造成缩聚循环乙二醇水含量偏高;板式换热器内漏。
④、17-V03提供的动力蒸汽的温度、压力。
⑤、17-J01工况:保温情况、17-V02提供的气相热媒温度、流量及稳定性。
⑥、液环真空泵工况:介质罐EG水含量;介质罐EG温度。
⑦、系统气密性。
谈谈终聚真空度与真空系统之间的关系。(20分)
答:①、终聚真空度的高低由催化剂含量的高低;酯化率的高低;摩尔比的高低;预缩聚部分的温度、液位、真空、搅拌转速等决定;体现的是物料从酯化到缩聚的化学反应状态。
②、真空系统是为缩聚反应提供“真空”的附属系统,它的能力高低由自身系统的工况决定(具体见上题)。
③、终聚真空度与真空系统是两个独立的概念,后者是为前者服务的,真空度的高低与后者没必然的联系。
④真空+真空度=1个标准大气压。
1.FI111023突然流量低报至无流量显示,中控该如何处理?(20分)
①中控首先查看浆料泵运行状况是否正常。
②同时中控将FV112001打手动将输出打至正常值。
③如果浆料泵运行正常,可能是信号传输问题导致FI111023流量突然无显示,实际浆料流量无变化。中控将浆料泵总转速打自动并将设定值给出正常转速,通知现场及电仪人员查看现场流量计,汇报部门领导。
④由于FC112001受FI111023的影响,112R01的回用EG实际加入量发生变化,故中控人员密切关注112R01的温度、压力调节阀、液位变化情况,如有变化及时调整。
⑤中控待现场及电仪人员处理好流量计后,中控与现场进行核对流量计显示是否相符,确认中控与现场流量计显示一致后,中控将浆料泵转速及FC112001投串级控制。
3.写出 211-P01.1切换至311-P01联系中控准备切换211-P01.1至311-P01,得到中控复后联系电仪人员对211-P01.2进频当电仪人员对211-P01.2超频结束后,中控根据浆料流量进行调节211-P01.2转速,同时将211-P01.1泵负荷转至211-P01.2。
先打开211-P01.1入口新鲜EG柱塞阀,现场人员通知中控现场准备要关211-P01.1入口角阀,得到中控回复后现场关闭入口角阀,当入口角阀关死后开冲洗EG阀门冲洗211-P01.1。
打开211-P01.1取样阀,待取样阀流出较干净的EG后,先关闭新鲜EG冲洗球阀,停211-P01.1,同时现场及时将出口三通阀打至隔离211-P01.1 位置。
打开311-P01处冲洗EG阀,打开311-P01取样阀,设备专业对311-P01进行手动盘车,直至EG从取样阀处流出后关闭冲洗阀。打开311-P01入口球阀,当311-P01入口有温度时证明有浆料进入泵体,打开出口三通阀。
由于311-P01没有变频,中控把211-P01.2转速稍微下一些,得到通知后,启动311-P01,取样阀有料流出,关闭取样阀,中控根据流量调节211-P01.2转速。
设备电仪检查311-P01的运行情况,运行稳定后,联系电仪将211-P01.2的变频器恢复正常,中控调整浆料流量。
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