提高三相分离器油水分离效果..doc

  1. 1、本文档共17页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
提高三相分离器油水分离效果.

提高三相分离器油水分离效果 小组名称:集输生产QC小组 发布人: 单位:第一采油厂XX集输大队 2010年11月25日 提高三相分离器油水分离效果 前言 随着我国油田相继进入中、后期开采阶段,注水强驱技术逐步在各油田大规模推广应用,并取得了巨大的经济和社会效益。该技术的广泛应用,在采收率提高的同时,也伴随着地面采出液液量增大,含水不断升高。大量的高含水采出液给油田地面生产带来了一系列问题,比如:加大了集输管线负荷;原油脱水系统不断改造、扩建等。其中,突出的是原油脱水,许多油田采用二段或三段,甚至有采用四段流程进行脱水。传统的脱水工艺,不仅流程复杂、工程建设投资高,而且运行能耗大,同时由于这种多段流程,自动化水平低,也给油田的安全生产带来了难题。因此各油田为降低成本,节约能耗,提高竞争力,对研制新型高效、节能原油脱水、脱气设备,采用新工艺、新技术日益重视起来。 一、小组概况 表1:QC小组成员一览表 序号 姓名 性别 年龄 职称 文化程度 组内职务 1 2 3 4 5 6 7 图1:QC小组概况 二、选题理由 1、三相分离器的使用是油田进入中、后期开发阶段的需求; 2、XX集输队三相分离器油水分离效果不太理想,站内集输系统正常运行的需求; 3、三相分离器为XX集输队生产运行的重要保障,处理的液量占全站来液的45%以上。 三、现状调查 XX集输队三相分离器建于2006年底,型号为HXS3.0×12.4-0.6-Y 图2:三相分离器结构原理 2、现场工艺流程 图3:三相分离器现场工艺流程 3、三相分离器设计参数与运行参数对比 表2:三相分离器设计参数与运行参数对比表 项目 设计参数 运行参数 稳定处理液量 ≤70m3/h(1680m3/d) 40m3/h(960m3/d) 处理气量 ≤30000Nm3/d 600Nm3/d 脱水温度 45℃ 32℃ 运行压力 0.1-0.25MPa 0.1-0.25MPa 处理后原油含水 ≤0.5% ≤2% 处理后污水含油 ≤300mg/l ≤200mg/l 与设计参数相比,脱水温度的实际运行参数低了10℃,处理后原油含水的实际运行参数高出了1.5%,处理后污水含油的实际运行参数低了100mg/l。虽然污水含油要低于设计参数,但根据现场运行实际情况,污水含油还可以再降。 四、设定目标 根据调查现状,结合目前实际,针对影响三相分离器油水分离效果各项因素,在现场采取各种措施,确定本次活动的目标:处理后原油含水:≤0.5%,处理后污水含油:≤150mg/l。相比运行现状,目标设定值中处理后原油最高含水下降75%,处理后污水最高含油下降25%。 图4:活动目标图 五、原因分析 针对如何提高三相分离器油水分离效果的问题,小组成员进行了多次现场调查,并运用“头脑风暴法”进行分析,从人员、设备、工艺、物料、环境等五个方面对其产生因素进行分析,并绘制因果图: 图3:因果分析图 六、确定主要原因 首先排除不可抗拒因素:天气变化的影响、来液含水高、来液不稳,对剩余末端因素进行逐一确认。 表3:要因确认计划表 序号 末端因素 确认内容 确定方法 确认标准 负责人 完成时间 1 操作者经验不足 操作者经验 现场调查 流程及结构原理掌握全面、实际操作熟练、经验丰富 孙涛 2010.05 2 操作者资历不够 操作者资历 现场调查 操作人员有两证 程红伟 2010.05 3 破乳剂配伍性差 破乳剂的配伍性 做对比试验 同等条件下不同型号的破乳剂脱水率大者配伍性佳 王宁 2010.08 4 三相分离器运行管理办法未执行到位 三相分离器运行管理办法是否执行到位 现场调查 严格按三相分离器运行管理办法执行 郑为 2010.06 5 破乳剂加药量不足 破乳剂添加浓度 做对比试验 通过试验找出破乳剂的最佳添加浓度 孙涛 2010.05 6 运行压力未受控 三相分离器运行压力 现场调查 设计运行压力:0.1-0.25MPa 赵鑫辉 2010.06 7 来液温 度过低 来液温度 做对比试验 通过试验找出最佳运行温度 郑为 2010.05 8 油水室液位未受控 油水室液位 现场调查 水室、油室液位:20-120cm 李红 2010.07 9 油水界面未受控 油水界面如何 现场实验 同等条件下能取得最佳油水分离效果的油水界面位置 孙涛 2010.07 10 设备不能满足生产需求 设备能否生产需求 现场调查 设备在长庆油田的使用性能佳 王宁 2010.05 11 设备保养计划未落实到位 设备是否按时检修 现场调查 近两

文档评论(0)

s4as2gs2cI + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档