第七讲传统生物脱氮工艺进展研究报告.ppt

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Sharon工艺的技术要点 5泥龄控制 泥龄是指活性污泥在反应器内的平均停留时间,也即反应器内污泥完全更新一次所需的时间。 在恒化器中,泥龄与水力停留时间相等。在确保洗出硝酸细菌的前提下,应尽可能延长水力停留时间,使生物脱氮达到较高的程度,并使反应器稳定运行。 Van Kempen等人根据Sharon工艺生产性应用的经验,推荐将泥龄控制在1-2.5d。 实验室小型试验 1.实验废水的水质特点 第一个Sharon工艺的实验室由荷兰Delft工业大学完成,试验的目的是为鹿特丹Dokhaven污水处理厂探索一种新型生物脱氮工艺,以解决该厂厌氧硝化污泥分离液的脱氮问题。 Dokhaven污水处理厂厌氧硝化污泥分离液的理化指标 废水的典型特征是可降解的有机物不多,氮化物主要以氨形式存在,碱度和温度较高。这些水质特点为Sharon工艺的研发提供了难得的良好条件。 实验室小型试验 1.实验废水的水质特点 指标 指标值 指标 指标值 COD浓度/(mg/L) 810 SS浓度/(mg/L) 56 BOD浓度/(mg/L) 230 HCO3-浓度/(mg/L) 4080 凯氏氮浓度/(mg/L) 1053 HCO3-/N之比(mol/mol) 1.1 氨浓度/(mg/L) 1000 pH 8.1-8.4 总磷浓度/(mg/L) 27 温度/0C 30 消化污泥分离液的年平均值 实验室小型试验 2.小试装置及其运试 Sharon工艺的实验室装置是一个1.5L的发酵罐 实验条件为:以好氧活性污泥作为接种污泥 以厌氧消化污泥分离液作为试验废水 控制温度35 o C 水力停留时间1.5d 反应器工作方式“硝化-反硝化-硝化”交替运行 循环周期2h,其中曝气80min,缺氧40min。 曝气期间,氨浓度逐渐下降,亚硝酸盐浓度逐渐升高; pH明显降低;停止曝气并添加甲醇后,亚硝酸盐浓度下降, pH迅速回升。 连续运试两年的结果表明, Sharon工艺运行稳定,氨去除率保持在80-85%之间。 实验室小型试验 2.小试装置及其运试 与传统硝化工艺相比, Sharon工艺具有如下鲜明的特点: 传统硝化工艺一般用于处理城市污水,进水氨浓度通常在30-50mg/L,产物主要是硝酸盐,亚硝酸盐很少; Sharon工艺被用于处理厌氧消化污泥分离液,进水氨浓度高达1000mg/L,产物主要(高于90%)是亚硝酸盐,硝酸盐很少。这就要求硝化细菌具有耐受高浓度氨和亚硝酸盐的能力。 传统硝化工艺一般采用常温操作,运行温度极少超过30 o C ; Sharon工艺的运行温度控制在35 o C 。较高的温度有利于富集最适生长温度偏高的菌群。 传统硝化工艺重视对菌体的持留,泥龄较长(如5-10d); Sharon工艺采用全混合反应器,泥龄较短(如1-2.5d)。 工艺放大 1.反应器设计 项目 参数值 项目 参数值 反应器容积/m3 1800 设计氮负荷/(kg/d) 540 设计流量/(m3/h) 31.5 最大氮负荷 830 最大流量/(m3/h) 50 好氧段HRT/d 1.0 进水氨浓度/(g/L) 1.0-1.5 缺氧段HRT/d 0.5-1.4 供氧能力/(kg/h) 600 Dokhaven污水处理厂Sharon反应器的设计参数 工艺放大 2.技术经济分析 Dokhaven污水处理厂以原有的污泥浓缩池(容积为1800m3)改建为Sharon反应器,设计参数为:HRT1.3d,氨负荷1200kg/d,进水氨浓度1000mg/L,转化率85%。 在此条件下, Sharon工艺的技术经济分析见表5-4。脱氮处理的单价为1.7美元/kg,其中,动力耗电支出占35%,甲醇支出占25%。虽然处理费用因地而异,但与同类废水的其它工艺相比(表5-5), Sharon工艺显示了明显的经济竞争力。 Sharon工艺的转化效率(氨去除率)和单位处理费用都与废水中的氨浓度有关。当进水氨浓度从5000 mg/L降低到250 mg/L时,氨去除率由97%跌落到50%;单位处理费用先由8.2美元/kg减少至1.7美元/kg,再回升至5.4美元/kg。在氨浓度低于500 mg/L的情况下,由于设备折旧费所占的比例增加,单位处理费用升高。在氨浓度高于2000 mg/L的情况下,单位处理费用几乎与曝气费用同步增长。就处理费用而言,氨浓度宜控制在500-2000 mg/L。 工艺放大 2.技术经济分析 项目 年累计费用/美元 单价/(美

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