基于PLC电铲控制系统.docVIP

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基于PLC电铲控制系统.doc

基于PLC电铲控制系统   摘 要:2300XP电铲主要用于采矿作业过程中,由于这一型号的电铲年代比较早,其设备元件的老化问题是模拟控制系统一直以来存在的缺陷,加之电磁干扰和粉尘污染等也会对电铲的稳定作业产生较大影响。2300XP电铲经过多年使用,原控制系统的诸多问题越来越突出,比如说元件故障率高、维护成本高、电路布线复杂以及备件难以采购等,因此我们应当积极的应用PLC控制系统来对2300XP电铲进行技术改造,下面我们针对这一问题展开分析。   关键词:PLC控制;系统改造;2300XP电铲   引言   我们结合2300XP电铲原有控制系统的功能及安全稳定性要求较高的特征,选择PLC来对过去以传统继电器为主的2300XP电铲电气控制系统进行升级与改造。而利用PLC控制系统主要是按照可靠性和先进性的要求来确定的,PLC控制系统具有较强的稳定性,其抗干扰能力也相对更好,因为PLC运用了大规模集成电路技术,其生产制造过程也运用了严格的工艺技术,控制系统内部电路的可靠性较强。我们从PLC控制系统的机外电路而言,借助于PLC进行技术改造和过去2300XP继电器系统比起来,其设备元件的故障率将会得以极大的降低,维护和操作也更加方便。   1 原电气控制系统及存在问题   2300XP型电铲过去一直都是以继电器为核心的电气控制系统,在这一系统中其一个工作流程主要有挖掘、回转、卸载以及返回,将行走、回转、推压以及开斗等动作综合起来协调进行,各个环节通常都包括了两个或者以上的动作相互配合,而以继电器为主的控制系统一般存在下面的问题:一方面,系统中的中间继电器与时间继电器相对较多,开关接点较多,电气线路比较复杂,加之控制系统的常年运行,很多设备元件逐渐老化,很容易发生故障,对电铲的安全稳定作业产生影响;另一方面,2300XP电铲的设备元件如果需要更换,采购起来比较困难,维修维护的成本较高,对采矿的经济效益会产生一定的影响。因此我们应当积极的应用PLC对2300XP电铲进行技术改造,从而提升其安全可靠性能[1]。   2 改造方案分析   我们在对PLC控制器进行选型的过程中必须要结合2300XP电铲控制系统具体使用环境的情况,考虑到电铲控制系统对于可靠性以及安全性的要求。因此可选择SLC-300系列的PLC控制器,该系列控制器具备技术先进、稳定性高的特征,技术指标也与能够满足采矿作业要求,尤其是在进行振动、跌落等试验之后,获得的数据表明其适合应用于2300XP电铲改造。改造后的控制系统设置有PLC主站,同时也增设辅助柜远程I/O站、司机室远程I/O站、变流柜远程I/O站、RPC柜远程I/O站以及润滑室远程I/O。这就在很大程度上让原有控制系统的电气线路变得更加简化,比如说司机室,PLC控制系统选择了远程I/O通讯方式,可以凭借一根或者两根通讯线便能够代替过去数十根控制线,极大的增强了系统的稳定性。2300XP电铲PLC系统在司机室与控制室都设置了触摸屏。操作人员能够通过触摸屏直接的观察电铲运行的相关数据信息,同时触摸屏上还能够显示报警指示以及故障记录,另外操作人员还能够通过它来对润滑参数以及推压限位等进行设置,非常简便。触摸屏与PLC主站CPU利用DP+网络进行通讯。PLC主站以及远程I/O站一般利用RIO网络实现通讯,这些现代化的信息通信技术极大的对控制系统进行了简化,从而真正实现了模块化运行管理,在很大程度上增强了电铲PLC系统的可靠性,同时增加了较多新的功能。   3 功能设计   电铲控制系统进行改造之后,PLC系统能够对外围线路联锁、补偿电容器投切以及传动装置启停等动作进行有效的控制。PLC控制系统在远程I/O逻辑的辅助之下,利用总线对数字调速器下达给定信号,从而实现挖掘动作。借助于PLC控制系统自身的运算功能,2300XP电铲不但可以完全的实现过去的所有功能,同时也相应的增加了部分新功能[2]。   3.1 RPC自动投切   RPC通常是1/2组、1组、2组、固定组等电容器组构成的。对于容量方面,固定组和1/2组通常是300kV?A,而其余组基本相同,为450kV?A;对于补偿方式方面,固定组恒定投入,其余组的具体状态一般按照无功功率的实际需求呈现出不同的变化。因为1/2组容量基本等于其余独立控制组容量的二分之一,所以我们利用各种组合能够直接实现各个梯级的补偿容量。和过去的控制系统比起来,PLC控制下的RPC各个组别的投入顺序都具备轮换能力,按照其投入的作业时长和投入过程中电铲实际状态能够对容量相同的RPC各组实现自由切换,这样一来便能够有效的降低设备发生故障的几率。   3.2 卸料悬停控制   进行卸料操作时,当首台装料车撤回而第二台装料车尚未进入的时期,操作人员往往不会把电铲大臂放下,同时

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