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调味品废水处理方案.
保护环境 造福人类
调味品
废水处理设计方案
山东源宝环保装备公司
厂址:山东省诸城市龙都工业园
电话:4000-713-766
1. 总论
1.1 工程概况
该厂在生产加工过程中主要产生废水, 废水中COD,BOD含量较高,BOD/COD6,可生化性好。废水中还含有较高的氨氮和色度,氨氮和色度一直是污水治理中难处理的两类污染物,因此本设计也以除去氨氮和色度作为本次方案设计的重点。
1.2 编制依据
1、《酿造调味品工业水污染物排放标准》
2、《室外排水设计规范》(GBJ14-87)
3、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)
4、《给水排水设计规范》
5、《建筑结构可靠度统一设计标准》(GB50068-2001)?
6、建设方提供的有关生活污水、水量
7、其他相关标准及规范
1.3 设计原则
(1)基础数据可靠
认真研究基础资料、基本数据,全面分析各项影响因素,充分掌握水质特点和地域特性,合理选择好设计参数,为工程设计提供可靠的依据。
(2)针对水质特点选择技术先进、运行稳定、投资和处理成本合理的处理工艺,积极慎重的采用经过实践证明行之有效的新技术、新工艺、新材料和新设备,使处理工艺先进,运行可靠,处理后水质稳定的达标排放。
(3)避免二次污染
尽量避免或减少对环境的负面影响,妥善处置处理渗滤液工程中产生的栅渣、污泥,臭气等,避免对环境的二次污染。
(4)运行管理方便
建筑构筑物布置合理,处理过程中的自动控制,力求安全可靠、经济适用,以利提高管理水平,降低劳动强度和运行费用。
(5)严格执行国家环境保护有关规定,使处理后的水能够达标排放。
本方案设计范围自废水处理站格栅井进水口起,至废水处理站二沉池排水口为止,包括废水处理站界区内治理工艺、土建工程、管道工程、设备及安装工程、电气工程。土建按普通地基处理,不考虑地基的特殊处理。
2 水质水量及设计要求
2.1 水质水量
污水来源:产品加工车间产生的废水。
废水水质水量:
设计水量:Q=5m3/h
进水水质:
COD 3304 BOD 2100 SS 560 氨氮 162 动植物油 43 色度 400 mg/l
2.2 设计要求
该项目污水经处理后,排出废水水质如下:
COD 90 BOD 2100 SS 60 氨氮 10 动植物油 10 色度 40 mg/l
3 工艺流程
3.1 污水情况分析
该污水主要为调味品工业污水。进水有机物含量较高,污水的可生化性好,但废水中含有高浓度SS和动植物油。特别是油类严重影响后续好氧生物处理,因此采用物化预处理除去废水中难被微生物降解的有机物和油类,以减小后续生化处理负荷。废水中的氨氮和色度含量较高,是污水处理过程中的难点。
3.2 工艺流程的选择
由于该废水中含有很高的悬浮物质以及一些浮渣和沙粒等,会使后续管道发生堵塞,增加设备和管道的磨损等。因此设计初次沉淀池来除去污水中的一部分SS,大部分泥沙和浮渣。减小后续设备的负荷。
该废水排出的水质,水量不均匀,在此设计调节池来均质水质,水量,使该处理系统具有更好的缓冲能力。
废水经沉淀池处理后一部分SS被去除。但隔油沉淀池属于自然分离过程,只能去除去粒径比较大的SS,但对密度比水小的SS去除效果不理想。而且废水中还含有一部风动植物油,油类对后续的好氧处理危害很大。油类会在池面和微生物表面形成一层油膜,阻止氧的溶解和传递,使微生物因为缺氧而死亡。气浮法是除去SS和油类最理想的方法,而且对废水中的SS、BOD、COD都有很高的去除率。因为小粒径的SS呈分散状态,因此需要加入混凝剂和絮凝剂,使小颗粒的物质发生接触而聚集形成絮状体,而被除去。
由于废水中含有高浓度的COD和BOD,如果直接进好氧池会造成能耗过大,不经济,处理后废水也不能达标排放。此处设计UASB厌氧反应器来除去大部分COD和BOD,以减少后续好氧池的负荷。
废水中的氨氮必须进行脱氮后才能达标外排。在脱氮工艺中SBR和A/O工艺应用最多,但SBR工艺对设备的自动化要求较高,滗水要精确,在实际操作中很难控制。A/O工艺则相对比较简单,基建投资少,工艺运行稳定,脱氮效果好。因此在考虑稳定、经济、高效的前提下,生化处理部分选择A/O。
出水最后经二沉池进行泥水分离,部分污泥回流至前段的缺氧池,补充污泥浓度,剩余污泥排入污泥浓缩池,进行污泥浓缩。
因为废水中的氨氮和色度较高,经物化和生化处理后还不能达到排放标
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