11月份4#炉检修恢复剖析复件幻灯片.pptVIP

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11月份4#炉检修恢复剖析 西区炼铁厂 -----胡书平 一、4#高炉检修安排: 1、计划检修时间(8小时):11月12日6:30----------14:30。 2、检修主线:焊接高炉本体和送风系统的注浆管。 3、休风料安排:     11日中班共加锰矿3组,每组4吨,清洗炉缸。   夜班3:00始下休风料,料线不变、布料方式不变,烧结小料、焦丁停吃(焦炭水份10%)。料单如下表: 休风料单: 步骤 料制 干焦负荷 总矿批 球比 生矿比 锰矿% 莹石 焦批 批数 体积 第一步 P2K2 3.0 18000 28 0 5 300kg/2批 3000 10 167.2 第二步 5KK 3000 1 22 第三步 P2K2 3.19 18000 33 0 5 300Kg/2批 2800 8 129 第四步 降料线到5200mm 105.44 合计 19 423.64 备注:锰矿算负荷;比正常酸性料比高10% 二、检修过程描述: 1、在检修过程中,发现布料溜槽有磨漏现象,漏洞为400mm*500mm.如图 所示:溜槽更换为长度1600mm(原装长度为1800mm)。 2、焊接注浆管情况: 本次共焊接完注浆管 64 个,因焊接数量偏多影响送风时间,故四 层平台未做。具体如下: 2.1、风口平台区域:四层8个、五层7个、六层11个; 2.2、二层平台:七、八层合计12个; 2.3、三层平台:九、十层合计11个; 2.4、热风围管5个、总管8个; 2.5、南、北铁口各一个; 注浆料采用辽宁省鞍山市永恒特种耐火材料厂的压入料合成专用 结合剂+合成灌浆料;配比为1桶结合剂(25kg):1袋灌浆料( 50kg)。 三、送风及恢复过程描述: 第一阶段: 因焊接注浆管送风时间延迟到17:38送风; 送风时,风口叉花堵4个:3#、5#、10#、12# ; 送风后,补焦炭12吨,探尺行程良好,炉温合适物理热充沛,四点顶温均匀; 在送风恢复过程中:   (1)、20:10发现11#风口小套有漏水现象,控水1/2后稳定住。   (2)、21:20发现4#风口小套漏水,控制多次未能控制住。 被迫于22:50休风更换4#、11#风口小套。    (3)、本次休风灌1#、2#、3#、10#、12#、13#直管,2#、 13#弯头灌死。全部更换完毕后用时2小时25分钟,于11月13日1 :15送风。 第一阶段的加风及出铁情况记录: 12日时间 风量 风温 冷压 顶压 顶温东 顶温西 顶温南 顶温北 18:00 309 838 21 10 144 195 142 213 19:00 1047 1024 172 80 217 224 222 224 20:00 1205 1010 215 105 96 96 100 98 21:00 1195 1052 228 110 70 67 65 67 22:00 1146 1071 230 110 95 76 78 90 22:50休风换4#、11#小套 第二阶段: 13日1:15更换完4#、11#风口小套后送风,因休风时造成南侧铁口的风 口灌渣,故本次送风采取偏堵的方式,只留北铁口侧的4个风口送风。即 只开6#、7#、8#、9#风口,逐渐加风至90Kpa; 2:20几乎同时发现6#、8#风口小套漏水,经过控制后能正常使用; 2:40开5#风口; 4:10因炉顶料罐(处理中发现是因矿料中有块矿湿粉板结所造成的)篷料 ,被迫休风2个小时进行处理,同时更换6#、8#风口小套; 6:25送风后(开5个风口)谨慎加风,按照炉况大凉进行处理,送风后因 前期慢风时间偏长,炉凉而补焦炭20吨,并退至全焦负荷(湿2.8)、降 碱度(73%烧结); 全力增加炉前出

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