余热发电优化方案.docVIP

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余热发电优化方案

前 言 通过总结前期的运行经验,结合三月份检修后窑、发电的运行参数,认为窑系统稳定运行、熟料质量稳定是提高发电运行效率的前提条件;发电系统的检修与日常维护,是提高发电指标的基础。 第一章 窑系统优化 (一)、确保系统的积料清理和喂料系统的稳定性 本次检修中对预热器结皮、积料清理和密封堵漏,喂煤、喂料系统的稳定改造,减少了系统的波动,保证了窑系统的煅烧稳定; (二)、生料成份稳定,提高了熟料的换热效率 生料成份稳定,熟料率值合理(硅率控制在2.4-2.6之间,铝率控制在1.45-1.65之间)利于窑煅烧稳定,提高了熟料的产质量;同时熟料结粒良好,提高了熟料的换热效率; (三)、减少了AQC甩炉,提高了换热效果 窑系统煅烧正常保证了篦冷机来料稳定,减少了AQC温度波动,避免了AQC甩炉;规范篦冷机的维护保养,提高了换热效果; (四)、加大了煤磨篦缝的清理及袋收尘的维护 煤磨粉磨效率提高,确保煤粉产质量受控,是窑系统正常煅烧的前提条件;煤磨篦缝的清理及袋收尘的维护,提高了通风和烘干能力,减少了与发电系统的抢风;煤质的好转减少烘干所需热能,提高了入发电系统的风温风量; (五)、二线煤磨新增加了取风口,减少了与AQC炉抢风 二线煤磨的取风管路较一线长,入磨风温同比一线一直偏低,经设计院重新设计在二段四室上方新开了一个2000×2000mm取风口,管路上安装百叶挡板控制入磨的风量。由于近期原煤煤质好、水份小,出磨、袋收尘温度能够达到使用要求,新取风口一直未能投入使用。但由于挡板的密封性能有限,对煤磨系统、发电仍有一定影响。 (六)、做好系统的密封堵漏工作,提高了热利用效率 做好原料磨及废气处理系统的维护和检修、密封堵漏工作,提高原料磨粉磨能力及热利用效率,减少与发电系统的抢风。 发电系统优化 结合发电的运行经验,注重发电的日常维护保养及系统检修工作,提高锅炉换热效率和真空度,是提高发电指标的基础。 (一)、注重锅炉的日常管理工作,确保锅炉的换热效率。 1、做好振打装置的日常维护工作,确保振打锤的完好率及有效率。 2、确保锅炉旁路挡板的严密性,通过观察原料及煤磨的入口风温变化来参考。 3、加强操作员的交流,进一步优化操作,确保蒸发量的最大化。 4、合理的协调窑磨操作,尽量减少甩炉的次数。 5、检查各废气管道孔门的严密性,做好系统堵漏 (二)、注重机组的真空管理,保持较高的真空。 1、抓好冷却水质管理,防止凝汽器换热管结垢。 2、做好真空度的跟踪工作,定期进行胶球清洗。 3、抓好真空泵的日常管理,每周对真空泵冷却器进行清洗。(夏季尤其要增加清洗次数) 4、及时合理的调整均压箱压力,根据负荷的变化找准最佳参数点。 5、定期点检,仔细查找凝汽器系统的漏点并及时处理。 6、根据季节的变化,合理调整冷却水流量,确保真空度在较好水平。 (三)、本次计划检修分析(09.03) 1、检修项目 a、锅炉系统 PH锅炉:在检修期间对卡死振打杆和移位的振打锤座进行了紧固和调整。 AQC锅炉:发现锅炉过热器联箱光管有轻微磨损现象,检修时在联箱管道上加盖阻流板,以减少烟气对联箱光管的直接冲刷磨损;锅炉汽包内部无明显结垢现象,检查时发现汽包内部构件有少量松动现象,检修时进行了紧固。 b、冷却水系统 检修时对冷却塔散水嘴清淤,主要异物为泥沙等。 c、凝汽器部分 检修时对凝汽器内部进行了检查,凝汽器内部情况正常。 2、检修前后参数对比 一 线 锅 炉 锅炉 参数 检修前(1月15日至21日) 检修后(4月4日至4月7日) 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 平均 4日 5日 6日 7日 平均 AQC 锅炉 锅炉入口温度 ℃ 295 302 311 303 305 309 301 303.6 290 298 304 301 297 锅炉蒸发量t/h 18 17 18 18 17 20 19 18.2 17 19 19 19 18.6 甩炉次数 1 0 3 2 3 0 1   1 0 0 0   旁路挡板开度% 40 0 10-50 10-30 10-40 0 22   10 0 0 0   甩炉时间 h 0:17 0 8:00 16:40 1:50 0 30   0:10 0 0 0   PH 锅炉 锅炉入口温度℃ 316 316 317 316 318 316 316 316.3 311 313 312 313 312.6 锅炉蒸发量t/h 22 22 22 22 21 21 21 21.6 22 21 23 21 21.3 旁路挡板开度% 5 5 5 5 5 5 5

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