精选课件焊装一车间节能改善材料.ppt

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精选课件焊装一车间节能改善材料

优化车间能源管理 焊装一车间能源管理小组 二.选题理由 三.现状调查 直接经济效益,经车间财务室核对,全年可为车间节约228万元的能源费用。 通过这段时间的小组活动,总结了以下两点: 1、分析了车间能源结构、分布、运作等环节,解决部分前期规划设计问题; 2、建立起车间内部的能源管理体制,逐步提高过程问题控制的能力; 2008年10月07日 一.小组简介 焊装一车间能源管理小组,成立于2008年03月,自小组成立以来,以“提高能源利用率,提升能源管理水平”为主线,不断进行小组活动和总结,取得了一定成绩,以下是小组的简介: 提高能源利用率 07年6月~12月动能超标16元/台,超标率达到30% 能源费用占焊装车间总体费用20%以上 08年1月~2月动能又超标38万元,直接影响焊装车间第一季度经营业绩 综上所述,我们必须成立“提高能源利用率”这一课题进行成本攻关 1、小组对08年1月~2月能耗数据进行了汇总及分析,具体如下: 图一 2、根据上表,小组绘制了1~2月份能耗数据趋势图,如下图: 三.现状调查 图二 三.现状调查 3、小组为了更明确地找出哪个能源介质存在问题,小组对“图一”中的能耗数据进行了分类统计,具体如下: 图三 三.现状调查 4.根据以上数据,小组绘制了各介质超标所占比例图,如下: 5.通过以上分析,很明显可看出控制重点在电能、压缩空气及循环水,占到总体超标量的88.35%。 图四 2、考虑到我们小组具备一定的能源管理及财务管理的相关经验,我们有能力将问题控制到目标值。 四.目标制定 1、通过以上分析,我们决定首先电能及压缩空气进行控制,如果全部得到控制,我们总亏损将下降19元/台。如下图: 图五 五、原因分析 图六 环 压缩空气消耗异常 人 管理者节能意识差 未按规定控制 不会控制 不去控制 机 电能消耗异常 无二级电表 未安装电表 压缩空气表计异常 涡街流量计受信号干扰 料 无 法 用电量计算方法 现有的计量结果含有线损 冲、焊压缩空气联通阀门被打开 循环水管道未分线控制 六、要因分析 1.为确定究竟那些项目是影响动能指标完成的要因,小组分别对图六的各项末端因素进行了逐条仔细分析和验证,具体如下: 1、压缩空气表计异常 记录异常流量折合金额2.2万元,结果存在浪费。 六、要因分析 2、循环水管道未分线控制 A5车型部分设备使用A2车型循环水系统,导致A2车型循环水不能关闭,单月就会导致亏损1万余元。 六、要因分析 3、压缩空气消耗异常 排查中发现此阀门被打开,压缩空气通过管道流向冲压,增加了焊装车间的用气量 4、电能消耗异常 六、要因分析 老的折算方式为:总量-其他单位用量=焊装一车间用量,折算出的电能单耗高达80KW.H/台,超标率达45% 七、对策制定 找到真正原因后,小组对各项关键因素进行了对策制定,具体见下表: 八、措施实施 实施措施一:对管道进行排查,封闭无用阀门 改善前 改善后 冲、焊联通阀门被打开 3月5日,关闭此阀门,并做涂漆标识; 八、措施实施 实施措施二:更换新的压缩空气流量计 4月25日更换新的流量计 改善前 改善后 旧的流量计 八、措施实施 实施措施三:优化用电结算方法 4月8日安装了新的分时电子电表 改善前 改善后 按老的折算方式计量 八、措施实施 实施措施四:对循环水管道进行改造 12线压机共用11线循环水 改造后11线与12线循环水可分线控制 改善前 改善后 九、效果跟踪 效果跟踪一:压缩空气管路排查 从上表可看出,阀门关闭前与后单耗对比,下降明显。 九、效果跟踪 效果跟踪二:更换新的压缩空气流量计 流量计更换前的单耗数据 更换后压缩空气完成指标 九、效果跟踪 效果跟踪三:优化用电结算方法 优化了电能结算方式后,明显可看出电能单耗从原先的72KW.H\台下降到55KW.H\台 九、效果跟踪 效果跟踪四:对循环水管道进行改造 将两条线的能源分开管理,有机的与生产计划结合对能源进行管理 九、效果跟踪 改善前 活动目标 改善后 71.69元/台 52元/台 48.6元/台 九、效果跟踪 小组效果完成后自我评价表 十、措施巩固 1、制作“星取表”,每日对以上措施进行持续跟踪; 2、制定《焊装一车间能源评价方案》,指导各工段能源管理工作。 十、措施巩固 十一、总结和下一步打算 1、总结 1、控制计划--制定《焊装一车间能源评价方案》并施行 2、10月~12月能源控制计划 首先制定了《工段能源评价方案》,评价内容包括:能源利用率(生产效率)、过程检查、节能改善等相关内容。并依据《工段能源评价方案》的评价所得分数,对各单位进行先后排名,根据排名给予工段第一责任人正负激励。

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