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发电机电动机的清洗维护.doc

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发电机电动机的清洗维护

发电机、电动机的清洗维护 一、对按严格标准设计、制造和设置的电机而言,应该是很安全的。但为什么在电气设备的故障、火灾中,有1/5是由于电机的原因而导致的呢?这是因为电机的日常维护不够好的缘故,而由于种种原因导致电机打火,点燃了电机周围的可燃物,而酿成火灾引起电机火灾的原因通常有以下几种: (1)、由于线圈被油垢等污物侵蚀、覆盖,造成线圈老化和过热; (2)、风冷式电机通风部位被污垢堵塞; (3)、电机过载运行而引起的电机线圈过热; (4)、安装和润滑不良而使轴承过热; (5)、电刷打火引燃电机上的污物; (6)、接点松动而打火引燃电机上的污物; 显然,若消除这些原因,将会大大降低火灾的发生率,因此开发了“涤特纯-Ⅰ/Ⅱ”,因为: 1)、干净的电机上面没有污物和易燃物,可被充分冷却不会过热,所以经常清除污染线圈的油垢等非常必要,若不然油垢长期覆盖在线圈上,加速绝缘材料的老化进而造成绝缘破坏引起匝间漏电和火花飞溅,容易引起火灾。 使用涤特纯-Ⅰ/Ⅱ可以除去线圈上的油垢等污物,使电机清洁,同时对电机的绝缘材料和其他电机零件及耐油的橡胶、塑料都可以安全的使用;还可以提高电机的绝缘程度,若使用,效果会更好。 2)、若在电机冷却通风的空隙中有污物,必然使通风变差,有可能引起电机过热,这将会由于以下三方面的原因而引起的火灾:A、污物逐渐被烤焦,炭化而被引燃;B、由于热量的积蓄,线圈的绝缘材料被引燃;C、线圈的绝缘材料由于过热而加速老化产生漏电,火花,因此,若在电机运行过程中采用涤特纯-Ⅰ/Ⅱ清洗,电机内部的污物被清除,冷却效果将大大改善。 3)、由于过载导致过热,致使线圈绝缘材料和油垢等污物被引火燃烧。 4)、轴承发热是由于安装不良、机油、润滑油不足而发生的。由于不能满足正常运行要求或电机被卡住,造成电机起动电流过大而使线圈突然燃烧。 5)、在电刷产生火花时,必须换上新的,必要时应对电机整流子的工作进行修整和磨光处理。对于电刷零件也必须进行定期的清洗,火花和碳粉会对电机的整流子造成损害,并可将易燃的线头等污物点燃。 请注意:在火花较严重的情况下,不要带电使用涤特纯-Ⅰ/Ⅱ清洗,那样可能引起火灾。在火花不止的情况下,断电清洗是最安全的。 6)、由于震动的原因会使电机的接线端子松动,定期清洗时,可很好的检查,并将松动的接线端子拧紧。 传统清洗剂及清洗技术的弊端 涤特纯-Ⅰ/Ⅱ涤特纯-Ⅰ/Ⅱ08喷枪进行喷洗,还可极大的提高工效、降低劳动强度且效果卓越。 二、涤特纯-Ⅰ/Ⅱ涤特纯-Ⅰ/Ⅱ 原作者:?? 出处:   【论文摘要】分析同步电动机运行中的故障征象,找出同步电动机频繁损坏的根本原因,针对这些原因提出了改进同步机励磁控制系统的对策。 大型高压同步电动机,由于其具有一系列优点,特别是能向电网发送无功功率,改善电网质量,在各行各业得到广泛应用。我公司球磨机用同步电动机曾在一段时期内频繁损坏,直接影响到我公司的生产和设备的安全运行。因此正确分析判断同步电机的故障原因,并提出相应对策,就成了我们的当务之急。 一、事故征象   我公司现有16台1300KW/6KV同步电动机。在2000年以前平均每年要出现2~3次电机烧损的事故。其事故主要征象为:定子绕组端部绑线崩断,电机定子绕组过热,起动绕组笼条开焊、断裂,电机起动及运行中出现异常声响,经常启动失败等现象。   尤其是在1999年1月12日我公司7#同步电动机运行过程中突然放炮,造成7#同步电动机定子线圈局部严重烧坏,高压电缆接头烧损,电流互感器崩坏,由于7#同步机脱扣装置拒动,保护不能正常动作,持续大电流引起密地变电所密27选Ⅱ线保护动作跳闸,影响到选Ⅱ所带其它用电设备停机。 二、事故原因的基本判断分析 1、电机质量分析:   电机的正常使用寿命一般应在20年左右。统计我公司所损坏的同步电动机,运行寿命大多在10年以下,尤其是这台7#同步电动机大修后,投运仅4个月便出现了这次放炮烧损事故。   在事故分析中,部分电气技术人员将事故的主要原因归结到电机的大修上。这种大面积的电机损害事故,将事故原因归结到电机质量上,我对此提出异议。建议将视线转移到对励磁系统的分析上;事实证明,电机修理厂在电机返修中对其重点部位进行了种种加强措施,甚至于提高了绝缘等级,但效果并不显著。损坏事故仍不断出现。 2、励磁系统原因分析:   针对同步电动机起动运行过程中发生异常声响、电机定子绕组过热、起动绕组笼条开焊、断裂等诸多现象,在排除电机质量原因引起事故的条件下,有必要对现行的励磁系统进行合理的分析,从而找出电机频繁损坏的真正原因:励磁系统设计不合理。 三、励磁系统存在的主要问题与电机故障原

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