几个检验问题交流庄小雄(参考).ppt

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32 从加油孔观察到的断齿情形 33 蜗轮断齿和实物照片 铸造高铝锌基合金之所以能在短时间内迅速发展,与其良 好的使用性能、加工性能和低廉的成本密切相关: 1.具有优良的力学性能:铸造高铝锌基合金具有较高的抗 拉强度,超过大部分有色合金及灰铸铁和可锻铸铁。 2.具有优异的摩擦磨损性能:与铝、锡青铜相比,高铝锌 合金具有优良的干摩擦和润滑摩擦性能,如较低的摩擦系数, 更大的承载能力、更低的摩擦温升和更宽的液体润滑特性。 34 铸造高铝锌基合金的优点 3.具有良好的减振性能。 4.制造成本低廉:熔化温度低,耗能少;材料成本较低; 机械加工费用较低。 35 铸造高铝锌基合金的优点 铸造高铝锌基合金的存在问题 1.高温敏感性:铸造高铝锌基合金对温度非常敏感 ,其抗拉强度随着温度的升高而下降,且下降的幅度非 常明显。 36 高铝锌基合金与铝青铜蜗轮在不同温度 下的抗拉强度比较 37 铸造高铝锌基合金的存在问题 2.容易形成铸造缺陷:铸造高铝锌基合金蜗轮的铸 造工艺有金属型重力铸造、砂型铸造、压力铸造、挤压 铸造、半固态挤压铸造、离心铸造等。各类铸造工艺形 成的蜗轮性能差别很明显:砂型铸造容易形成底缩;压 力铸造容易形成开裂、平滑的内部空洞、偏析、收缩孔 等缺陷;挤压铸造可减少铸件内部气孔、缩孔,组织致 密,晶粒细化,组织均匀;离心铸造的铸件组织致密且 机械性能高,但内部质量差,容易产生偏析。 38 铸造缺陷对力学性能的影响 缩松减小了构件的实际受力面积,而且有可能 成为裂纹源,并破坏了材料的连续性,降低了铸件 的强度和塑性。 39 不同铸造工艺ZA27合金的金相组织对比 挤压铸造 金属型重力铸造 从上图可以看出,金属型重力铸造制备的蜗轮晶粒粗大,易产 生缩松;而在挤压铸造工艺下,树枝晶明显破碎,呈细小的等 轴晶,无明显缩松缺陷。 40 力学性能的对比 ? 重力铸造: 抗拉强度250-400 MPa ,伸长率 2-6 % ? 挤压铸造: 抗拉强度 350-450 MPa ,伸长率 8-18% 41 TR-YJ240B (×200) 不同厂家样品的金相组织对比 SM-2(×200) NY-201206(×200) 从上图可以看出,TR-YJ240B没有形成大的树枝晶,晶间共晶体 在晶界弥散分布,视场内未见明显缩松缺陷;SM-2、NY- 201206 均有大的树枝晶,同时视场内可见大的缩松缺陷。 42 铸造高铝锌基合金的存在问题 3.容易出现点蚀:高铝锌基合金蜗轮与蜗杆配合时由于 应力腐蚀和疲劳的作用,容易在表面出现点蚀现象。 在蜗杆传动中,由于材料和结构上的原因,蜗杆的强度 总是高于蜗轮轮齿的强度,所以失效常发生在蜗轮轮齿上。 由于蜗杆传动中,齿面间相对滑动速度较大,故蜗轮常以疲 劳磨损失效。疲劳磨损也叫接触疲劳,其表现形式主要有点 蚀、剥落和剥层等,它是指当两个接触体相对滚动或滑动时 ,在接触区形成的循环应力超过材料的疲劳强度的情况下, 表面层将引发裂纹,并逐步扩展,最后使裂纹以上的材料断 裂剥落下来的磨损过程。 43 发生疲劳点蚀的实物照片 44 蜗轮齿面在长期应力作用下,从合金表面薄弱部位(疏松、夹渣、 气孔、针孔、偏析等)萌生点蚀裂纹,然后向内倾斜扩展,最后 二次裂纹折向表面,裂纹以上的材料折断脱落下来即形成点蚀。 铸造高铝锌基合金的存在问题 4. 高铝锌基合金的结晶温度范围宽(ZA27:382℃~ 487℃),锌和铝的密度相差很大(锌的密度为7.14g/cm3,铝 为2,7g/cm3),且呈糊状凝固,在普通的铸造条件下易产生 密度偏析。 45 1.对于高铝锌基合金蜗轮的制造,应选择合适的铸造工 艺,并严格控制铸造质量,细化和改善组织形态,提高组织 和性能的均匀性。 2.控制高铝锌基合金蜗轮的使用温度。 3.对于使用高铝锌基合金蜗轮的在用电梯,日常维护保 养工作中应增加蜗轮检查项目。如果发现有蜗轮严重点蚀或 断齿,应及时更换蜗轮或曳引机。 46 建议: 案例1: 我院检验员于2013年3月28日对一台电梯进行检验 时,切断主电源开关约5秒后,在顶层层门和轿门打开 的情况下,轿厢以慢车速度冲顶。 经检查,该电梯加装了停电应急平层装置,一根连 接该装置与电梯控制柜的导线处于断开状态(可能是老 鼠咬断的),其编号为L-4。 现场视频 47 四、停电应急平层装置问题 48 停电应急平层装置和断开的连接导线 原因分析: 断开的导线L-4是安全回路和平层回路电压的负极输 出参考点。如果该导线因断开而悬空,在层门和轿门打 开的情况下,停电应急平层装置接收到与层门、轿门关 闭相同的信号;另外,由于平层感应器没有工作电源, 不能正确输出轿厢位置信

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