多途径资源化利用磷石膏(铜化集团).docVIP

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多途径资源化利用磷石膏 胡成军 (铜陵化学工业集团有限公司技术中心) 磷石膏为湿法磷酸生产过程中排放的固体废弃物,每产1吨磷酸,排放近5吨磷石膏。目前铜陵化学工业集团有限公司(以下简称:铜化集团)磷石膏年排放量约200万吨,年综合利用率已超100%,历史堆存的磷石膏正逐年减少。 一、技术创新促进磷石膏资源化利用 1、磷石膏制水泥缓凝球新工艺的开发与应用 铜化集团从1999年开发出国内第一套磷石膏制水泥缓凝球装置(磷石膏制水泥缓凝球一代技术),到2009年磷石膏制水泥缓凝球新工艺(磷石膏制水泥缓凝球二代技术)在60万吨/年国债项目中投入应用,十年间,磷石膏制水泥缓凝球一代技术在全国得到普遍推广应用,生产规模迅速扩大,对全国磷石膏处理利用起到巨大作用,成为磷石膏处理利用的中坚力量。但是随着市场的进一步拓展,一代技术应用过程中逐渐暴露出诸多问题,如生产成本过高,严重制约了产品的销售半径,进而阻碍了磷石膏的处理利用,一些小的磷石膏缓凝球制造企业受利益驱使,纷纷停产或转产。铜化集团迎难而上,成功开发出磷石膏制水泥缓凝球二代技术,并依托此项新技术,于2009年建成了60万吨/年磷石膏制水泥缓凝球国债项目,不仅稳住了磷石膏制水泥缓凝球的市场地位,而且实现了磷石膏制水泥缓凝球生产销售规模的翻番,为铜化集团磷石膏综合利用率超100%奠定了坚实基础。 新工艺流程简述:含水12-17%的原态磷石膏与一定比例的粘结剂与改性剂相混配,经链式破碎机打碎、初步混合后,进入圆盘造球系统,滚动成直径为10-20mm的球,合格的球脱离圆盘,落入输送带,通过输送带将球成堆,堆置陈化3天后,即为合格产品,对外出售。其工艺流程见图1: 图1 新鲜磷石膏净化工艺流程示意图 磷石膏制水泥缓凝球二代技术创新点:摒弃了一代技术中所用的半水石膏,采用原态二水磷石膏直接造球,加入合适的粘结剂,替代半水石膏,降低了造球成本。半水石膏是通过煅烧煤等能源消耗而生产的,在造球成本中占比较大,而粘结剂的使用,在造球成本中占比减少,使二代技术比一代技术总体生产成本降低;同时,二代技术解决了一代技术生产过程中的粉尘污染问题。据测算,二代技术比一代技术总体生产成本下降20%-30%,按60万吨/年装置规模计,年增加效益近千万元;二代技术提高了产品效益,扩大了产品销售半径,进而加大了磷石膏处理利用量。 2、面对使用新鲜磷石膏中所遇到的问题,采取措施,攻难克艰 伴随着铜化集团磷石膏综合利用卓有成效,出现了“用大于排”现象,历史堆存磷石膏逐渐消失,新鲜磷石膏即用中出现的问题又摆在了磷石膏利用研究者的面前。新鲜排放的磷石膏中含有的磷、氟、钾、钠、镁等杂质含量高,酸性大,将其用于生产磷石膏制品,对生产过程和产品质量都会造成很大危害,尤其是用于纸面石膏板生产时,会出现不粘纸问题。面对新出现的问题,为了保持磷石膏产销平衡态势,缓解磷铵生产和环保堆存压力,必须采取有效措施,对新鲜排放的磷石膏加以有效利用。现拟建设40万吨/年磷石膏净化装置,采用改性剂改性、水洗复合工艺,改性剂对磷石膏中的可溶磷、氟等有害离子固化沉淀,消除磷、氟的危害影响,水洗打浆方式可进一步提高反应效率。净化后的磷石膏有效去除了影响石膏制品生产工艺的主要杂质,解决了PH值较低问题,使磷石膏的各项性能指标显著改善,较好的满足了纸面石膏板生产使用要求。该工艺水经沉淀池后循环利用,只需补充少量清水即可持续循环应用,运行成本较低。其工艺流程见图2: 图2 新鲜磷石膏净化工艺流程示意图 3、磷石膏中磷的回收利用 从磷铵生产系统排入堆场的磷石膏中,仍然含有少量水溶性P2O5,对这部份磷进行回收利用,不仅可以获得可观的经济效益,而且可以改善磷石膏的使用性能。铜化集团六国公司实现了磷石膏中磷的有效回收,主要方法为:磷石膏从磷铵生产系统通过皮带机输送到磷石膏堆场放置,在天然雨水的淋洗下,磷石膏中的磷被雨水淋洗带入磷石膏堆场水收集系统中,再通过泵将磷石膏堆场水补充进入磷酸生产系统,作为生产用水,磷石膏中的P2O5得到回收利用。根据生产系统用水量及用水指标要求,结合铜陵地区不同月份降雨量、蒸发量等气象、水文指标,调节渣场淋溶水的抽取频次、抽取量、淋溶水最低蓄水量等参数。 对磷石膏中残磷的回收利用,既增加了经济效益,又节约了水资源。经测算,铜陵地区年平均降雨量为1384.7mm,年平均蒸发量1515 mm,六国公司磷石膏渣场面积按50万m2计算,年蒸发量大于年降水量6.5万吨,淋溶水汇聚过程也可认为是淋溶水自然蒸发浓缩过程。如果磷石膏每年带到渣场中的水(指游离水析出的部分)少于6.5万吨时,渣场水是平衡状态(即渣场没有剩余的淋溶水需要处理)。六国公司年排放磷石膏近200万吨,堆放析出水为石膏量的18%左右,因此年回收利用渣场淋溶水约40万吨,回收P2O50

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