HGC的原理及故障处理.docVIP

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  • 2017-02-09 发布于重庆
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HGC的原理及故障处理

HGC原理,故障的判断及处理 吴天文 轧机共用了22个伺服阀,压上缸6个,串辊8个,弯辊8个,伺服阀共7个端子,其具体功能如下: A +15V电源 B -15V电源 C 0V电源 D 正向电流信号 E 负向电流信号 F 反馈信号 G 接地 HGC 得失电表分析: CPU2/LA1/T01/53 伺服阀 锥阀: 比例阀 比例阀的液压锁 背压阀 蓄能器 伺服阀 LA1/T02/9伺服阀电流输入 LA1/T02/8 LA1/T01/51 LA1/T01/53 伺服阀激活命令 锥阀:快开请求T01/26 、主顺序STP0 ON得电;HGC AT NON CONTROLLED QUICK OPEN 来复位 3比例阀:HGC AT NON CONTROLLED QUICK OPE_80%, AGC掖压站压力OK 、主顺序未运行_40%, 4比例阀的液压锁: AGC掖压站压力OK、主顺序未运行 5 背压阀:正常情况70BAR,非正常快开180BAR , AGC掖压站压力OK后才使能. 6 蓄能器:AGC液压站压力OK,一直得电 LA1/T01/51 POS/FORCE SEL 故障现象:伺服阀阀心反馈与给定不一致,相差太大 处理方法: 当阀心反馈与给定不一致,相差太大时,首先检查伺服阀电源是否正常,再由程序给一定的开口度,用万用表测其是否一致,确定电气正常后,交液压班组处理。调试中遇到的问题: A)1#轧机位置闭环、压力闭环调试。(OP侧在没有背压时,仍有上升趋势)1#轧机压上缸OS侧往上漂移,清洗单向阀后正常 B)发现1#轧机背压在0到105bar之间波动,正常时,背压阀30%开口度对应70bar压力,现场测电流为-3mA。更换伺服阀后正常 C)1#、2#轧机校辊、热辊程序调试:2#轧机校辊时偏差大余3.4mm,经检查中间辊平衡力为240bar正常时应为100bar,液压调整减压阀后好 D)2#轧机轧制力波动大:排放压上缸的气后正常 E)2#轧机背压阀位反馈信号不正确,在现场检查正常,查程序发现点用错 F)1#MILL校辊时快开:查程序LA1/T01/25(5 I4)轧制力大于1000T,现象为背压从70BAR变为20BAR。从轧制力计算公式P1S1—P2S2即可得出。 G)轧制时快开:1#MILL偏斜大于2MM,OP侧一到100BAR就快开,更换减压阀后正常。 H) 轧制力生效不能动作 故障现象: 轧制力生效不能动作 原因分析:查看程序,CPU2/LA1/T01[23] ,轧制力生效的IP,PP条件,发现,并未校辊(操作工在校辊未完成前按了 停止),重新校辊后正常。 轧制力生效有问题 故障现象:轧制力生效有问题 处理方法:轧制力生效后,轧制力升到设定500T时,自动下降到300T,经查看程序未发现问题,轧制力生效顺控的条件都是满足的,最后发现画面选择的是位置控制,改成轧制力控制后OK 。 注意事项:由于位置控制是以位置为对象,当轧制力升到500T时,这时的位置为目标位置,但由于带钢在变薄,为了保持位置不变,使得轧制力下降。因此应在轧制力生效IP条件中加入一个条件,机架控制模式:轧制力控制。 热辊失败两次 故障现象: 热辊失败两次 原因分析: 查看程序LA T01 10 :一次是由于上工作辊轨道下降极限信号丢失;一次是由于轧制中心线超出范围(斜锲缸可能有内卸)。

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