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不良地质条件下钻孔咬合桩钢筋笼顶高程控制方法
不良地质条件下钻孔咬合桩钢筋笼顶高程控制方法
郑华军 杨再兴 周庙林 耿庆生
(中铁四局集团第六工程有限公司 芜湖 241000)
[摘要] 鉴于钻孔咬合桩在地铁车站工程中的应用日趋增多,根据笔者所参建项目得出的经验,现就钻孔咬合桩围护结构钢筋笼在不良地质条件下易出现“下沉”和“上浮”的成因进行分析,并对所采取的控制方法进行总结,以便在类似工程施工中提供一定的参考资料。
[关键词] 地质;咬合桩;钢筋笼;控制
一. 工程简介
本工程为杭州地铁1号线车站,主体围护结构采用钻孔咬合桩,钻孔桩直径均为1000mm,中心间距750mm,桩长22.5m~30.5m。本站各岩土层按由上至下由新至老的顺序分别为:①2素填土、②1砂质粉土、③1砂质粉土、③2砂质粉土、③3粉砂夹砂质粉土、③4砂质粉土、③5砂质粉土、③6粘质粉土夹淤泥质粉质粘土、⑥2淤泥质粘土,钻孔咬合桩桩底位于③6粘质粉土夹淤泥质粉质粘土层。
钻孔咬合桩采用全套管护壁成孔,在灌注混凝土同时,再慢慢拔出套管。咬合桩成孔时,为了保证孔底不出现“管涌”,套管底一般要低于孔底高程2~3m,但由于本站地质条件特殊,套管底需压入⑥2淤泥质粘土层才能防止“管涌”发生,此时套管埋深在5~6m。
二、施工过程
钢筋桩施工时,孔底达设计高程后下放钢筋笼,由于灌注过程中要上拔套管,钢筋笼在整个灌注过程中无法设置固定吊点。为准确控制钢筋笼顶高程,只有精确控制孔底高程及钢筋笼总长,然后在钢筋笼底部设置了一块10cm厚直径70cm混凝土底盘(为防止钢筋笼上浮设置),钢筋笼直接放入孔内,灌注过程中钢筋笼只要不出现“下沉”及“上浮”,钢筋笼顶高程将在可控范围内。
第一根钢筋桩试桩施工时,钢筋笼放入孔底后,测得钢筋笼顶高程低设计20cm,第一车混凝土灌注结束后,拆除了一节套管,此时测得钢筋笼顶高程低设计100cm,灌注结束后,测得钢筋笼顶低设计120cm。
之后又施工了4根钢筋桩,全部出现以上情况,钢筋笼最终下沉均在80~120cm。钢筋笼顶高程远远超出了招标文件允许值±10cm(目前尚无钻孔咬合桩施工及验收规范),同时施工时混凝土实灌方量大大超过了设计方量。
三.钢筋笼下沉原因分析
经过前5根桩钢筋笼下沉量分析,钢筋笼下沉有以下规律:
1、钢筋笼吊入孔内后,在未灌注混凝土前要下沉10~30cm。
2、第一车灌注结束并拆除一节套管(6.3m长)后,钢筋笼顶下沉明显,下沉量在80~120cm。
3、灌注结束后,钢筋笼比拆除一节套管后又下沉10cm左右。
根据以上规律,得出钢筋笼下沉的原因有以下几点:
1、由于桩底土体为③6粘质粉土夹淤泥质粉质粘土,该土层天然含水量大,天然地基承载力为90kPa,经计算钢筋笼底盘下荷载达160kPa,该荷载会造成土体压缩下沉,此部份下沉量一般在10~30cm范围内。
2、由于套管埋深较大,套管上拔后,埋入孔底的套管所占体积由孔内土体下沉填充,钢筋笼随孔底一起沉降,此时沉降一般在80~120cm。计算每延米套管所占体积为0.146m3,套管埋深按5.0m计算,此部分套管体积为0.73m3,当埋深部分全部拔出后,可计算出孔底理论下沉量为93cm。
3、随着混凝土灌注厚度增加,钢筋笼底盘上荷载会增加,从而导致孔底土体在混凝土重力作用下进一步压缩下沉,此部分下沉量一般在10cm左右。
以上原因表明,导致钢筋笼下沉的原因均与地质条件有关。一是由于桩体土体无法承受钢筋笼及混凝土自重而压缩下沉,二是受地质条件套管埋深必须保证在5m以上方可成孔,但由此产生在拔套管过程中孔底大幅度下沉。
四、控制方法
1、方法一:孔底预留
根据以上分析,在套管埋深5m以上的情况下,在上拔套管的过程中,孔底会下沉,因此如成孔时按设计高程控制,实际成桩后,桩底高程将低于设计高程,实际桩长会增加,混凝土耗量也相应增加。针对此种情况,采取了如下措施:在实际施工过程中,可在成孔时预留出孔底沉降量,即孔底高程高出设计一定高度,同时成孔后向孔内填入一定厚度的碎石,保证孔底预留量+填碎石厚度=钢筋笼下沉量。
按此方法施工了10根桩,通过测得数据分析,钢筋笼顶高程与前期相比得到一定的控制,但偏差范围仍较大,在-30~+30cm范围内。主要原因是每根桩沉降量不均,沉降量在100~160cm范围内变动,特别当总预留量大于沉降量后会造成桩长不足,对围护结构质量有影响。如将预留量减小,钢筋笼顶高程可在0~-60cm范围内,还是不能有效控制钢筋笼顶高程。
2、方法二:灌注过程提升钢筋笼
为更准确控制钢筋笼顶高程,避免出现今后接桩的工作,后采取如下措施:不再设置钢筋笼底盘,成孔时挖至设计高程,灌注前将钢筋笼吊在设计高程位置(钢筋笼吊在套管上),灌注2.5m3混凝土后,松开吊点让钢筋笼自由下沉,灌注一车混凝土并拆除一节套管后,测
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