【2017年整理】汽包集中下降管管口裂纹的成因定稿.docVIP

【2017年整理】汽包集中下降管管口裂纹的成因定稿.doc

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
【2017年整理】汽包集中下降管管口裂纹的成因定稿

BWB1025/18.44 汽包集中下降管管口裂纹的成因及补强方案 王英军1 田力男1 鲁玉龙2王海学1 田峰1 内蒙古电力科学研究院,内蒙古 呼和浩特 010020) 内蒙古达拉特电厂, 内蒙古 达拉特旗 014300) [摘要]分析了蒙达电厂4号炉汽包下降管管孔裂纹的产生原因和形成位置,给出了焊接补强方案,为同类缺陷的预防和处理提供了参考依据。 [关键词]汽包;下降管孔;裂纹;焊接补强 [中图分类号]TG115 [文献标识码]B 蒙达电厂4号炉是北京巴·威公司生产的BWB-1025/18.44-M型亚临界中间再热自然循环单锅筒锅炉,投产于1999年2月,至2004年10月累计运行4万小时,启停17次。汽包的A、B两侧封头下部各有一根Φ457.2×50mm的集中下降管,下降管接头材质为20MnMo,汽包材质为SA-299。在2004年10月进行的大修中发现,A、B两侧封头处的下降管口存在裂纹。 1.裂纹形态 渗透探伤发现,A侧封头下降管口的外壁有1条裂纹,位于角焊缝筒体侧熔合区,长约60mm,深约3mm; B侧封头下降管口的外壁有5条裂纹,其中角焊缝上有1条裂纹,长约50mm,深约5mm。管侧熔合区内有2条裂纹,长约50mm,深约6mm和8mm。筒体侧熔合区有2条裂纹,长约50mm和170mm,深约5mm。 图1第一次打磨后管口裂纹的形态 图2进一步打磨后管口裂纹的形态 裂纹的开口较宽,无分枝,尾部较钝,呈断续直线状,其走向近似平行于角焊缝,宏观形态具有明显的低周疲劳特征,见图1和图2。 2.裂纹原因分析 2.1裂纹性质 金属构件的裂纹按其生成的过程分为两大类:原材料或设备制造过程中形成的裂纹以及设备使用过程中形成的裂纹,后者又分为疲劳裂纹和应力腐蚀裂纹。由于在检查中未发现下降管存在腐蚀情况,结合4号炉已运行4万小时的情况,可以确定裂纹为低周疲劳裂纹。 2.2交变应力的来源 一般来说,造成疲劳裂纹的交变应力来源于锅炉的启停、灭火、运行中的负荷波动以及管系振动等原因。通过检查发现,4号炉汽包下降管系的支吊架系统存在一定程度的损伤和状态劣化,表现为部分弹簧支吊架存在过度压缩,偏斜和失载等现象,这就会造成管系受力达不到设计要求而产生附加振动,从而加大了下降管口的疲劳寿命消耗。 2.3裂纹的形成位置分析 首先,由于结构和工况的原因,汽包下降管口角焊缝处存在拉伸应力、弯曲应力、剪切应力和温差应力(在低于额定负荷或高加未投时温差应力将更大),上述应力的线形叠加,就使管口区域成为整个汽包的应力集中区,因而在同一交变应力作用之下,会首先在下降管口产生裂纹。 C C C D D D 图3 管口外壁最大应力点示意图 图4管口内壁最大应力点示意图 其次,理论计算表明[1],管口外壁面与汽包横截面相交的C点(见图3)以及管口内壁面与汽包纵向面相交的D点(见图4)又是上述应力集中区内的最大应力点。对下降管口的有限元计算结果也表明,在横截面内,以外转角处为中心,以管座与筒体相贯线为对称轴的狭长椭圆区为管座外壁的高应力区;在纵向面内,以内转角处为中心,以管座与筒体相贯线为对称轴的狭长椭圆区为管座内壁的高应力区[2]。本次下降管口检查出来的外壁裂纹大多集中于下降管外壁与汽包横截面相交的区域,与上述理论计算和数值模拟所给出的结果十分吻合。 3.补强方案 对于下降管孔裂纹的处理一般有如下四种方法:打磨消缺、堆焊补强、加强管座补强和加强筋补强[3,4]。每种方案各有其优缺点:打磨消缺虽然简单节约但不解决强度问题;堆焊补强能较好的解决强度问题且补焊工作量小,但对焊接和热处理工艺要求较高;加强管座补强能彻底解决强度问题但补焊工作量大费用较高;加强筋补强能降低应力集中、补焊量小工艺简单但补强余度偏小。经综合各种因素考虑,4号炉采用堆焊补强方案,制定完善的焊接和热处理工艺并对工艺的实施进行旁站监督。堆焊补强方案概述如下: ①返修区焊前预热:用氧乙炔火焰均匀烘烤返修部位周圈300mm内区域,其中坡口边缘外100mm范围内,温度必须达到200℃(用红外测温枪测量,以下同。),其余部位达到150 ②补焊:焊接极性为直流反转,焊接电流100~140A,电弧电压22~26V。焊条使用E5518—C3低氢铁粉镍钢焊条,焊道宽度不超过焊芯直径(?3.2)的4倍,焊缝高度应超过原有尺寸1~2mm。焊后立即进行去氢处理(氧乙炔火焰烘烤至350℃ ③焊后热处理:在管座角焊缝两侧400mm范围布置内履带片加热到610±15℃,保温4小时后降温,升降温速度为300℃≤75℃/小时。当降温到 4.结论 ①BWB-1025/18.44锅炉汽包下降管管口裂纹为低周疲劳裂纹,产生疲劳裂纹的交变应力来源于锅炉的启停、灭火、运行

文档评论(0)

hhuiws1482 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:5024214302000003

1亿VIP精品文档

相关文档