设备运行分析报告.doc

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设备运行分析报告

5月份设备运行分析报告 5月份 #1~#8机组机械部分设备总体运行良好,没有因设备故障原因而出现机组非停的事故发生,但机组仍然存在较多缺陷,如三漏(主要是调速器部分渗油和技术供水部分漏水)、油泵效率低、发电机冷却风机故障、运行设备不可靠等。这些设备缺陷问题在运行过程中如不能及时发现并消缺,很有可能引发严重的后果,致使设备损坏甚至造成机组非停和设备事故。本月设备缺陷及处理统计如下表: 缺陷类型? 发现 已处理 未处理 验收合格 消缺率(%)? 一类(重大缺陷) 0 0 0 0 0 二类(重要缺陷) 46 35 11 31 76.09 三类(一般缺陷) 43 32 10 32 74.42 合 计? 89 67 21 63 75.28 与上个月相比,缺陷发现增加10项,未处理增加8项,消缺率下降7%。 以下是5月份设备的运行情况分析: 一、#1机组 1、运行状况: 机组运行良好,没有出现严重影响机组安全运行的设备缺陷,在运行过程中发现的设备缺陷在有条件时都能安排人员及时进行处理。 2、存在缺陷: 机组目前存在的缺陷主要是空气围带破裂漏气,在机组停机时投入空气围带后仍有漏水,但目前漏水量不大,而且机组在运行时围带在退出状态,不影响机组运行。另外,发电机风闸管路焊缝漏气一直存在,由于漏气点在发电机内部且处在高空位置,处理比较困难。 = 1 \* GB3 ① #1机组#2润滑油泵联轴器磨损严重,护罩及电机端部附着有大量金属粉末,且油泵有轻微漏油。建议尽快进行更换。 = 2 \* GB3 ② #1机组空气围带未能进行处理,已有水从制动柜下方空气围带排气管流出,又由于64.0m层地漏不畅,已形成较大面积积水。 另外:机组辅机控制柜“现地/远方”切换钥匙卡涩,在操作中已折断数把钥匙,已无备用钥匙。存在较严重隐患:当需紧急处理时,势必延误处理时期。建议进行改造,更换为切换把手形式。 #1机组共发现缺陷 7条,已处理6条,待处理1条。 3、建议: (1)加强机组运行环境和设备卫生清洁,确保设备在运行过程中更加安全可靠。(2)在有条件时申请停机,下闸排干流道对机组检修密封进行更换。 二、#2机组 1、运行状况: 机组运行良好,没有出现严重影响机组安全运行的设备缺陷,对出现的分段关闭阀渗油和#3组合阀漏油进行了消缺处理,其他检修与维护工作照常进行。 2、存在缺陷: 轴承润滑油泵效率较低,备用泵频繁启动。目前采取调整轴承用油量的措施延长备用泵启动时间间隔,但到夏季外部环境温度升高时,无法使用这个办法再进行调整,建议更换新油泵或更换流量稍大的油泵。 #2机组停机时,上位机频繁报“#2发电机4号制动闸顶起位置--动作”,且2号制动闸不在顶起位置和复归位置。 #2机组共发现缺陷 6条,已处理4条,作废1条,待处理1条。 3、建议: 加强机组运行环境和设备卫生清洁,确保设备在运行过程中更加安全可靠。 三、#3机组 1、运行状况: #3机组A级检修上月底结束,目前机组运行良好,没有出现任何重大的设备缺陷,其他日常的检修与维护工作照常进行。存在的缺陷为轴承润滑油泵效率较低,备用泵频繁启动。目前采取调整轴承用油量的措施延长备用泵启动时间间隔,建议增加采购油泵备用或更换流量稍大的油泵。 在进行400V厂用电2D运行转检修的操作时,发现3#机组发电机辅机柜及技术供水电控柜的主备用电源切换装置都没有自动切换到备用电源,须手动进行切换。 2、建议 #3机组运行时,注意相关控制柜及厂用400V 2D的信号,防止主用电源失电造成机组停运。建议停机时进行调试、试验,保证设备完好性。 四、#4机组 1、运行状况: #4机组转轮检修上月底结束,其他部位的设备在之前也进行了检修,目前机组运行良好,没有出现任何重大的设备缺陷,其他日常的检修与维护工作照常进行。 2、存在缺陷: = 1 \* GB3 ①最近一段时间,#4机组润滑油泵备用泵频繁启动。记录显示,#4机组备用润滑油泵启动间隔仅仅10分钟左右。如此频繁启动,使得#4机组相当于没有事故备用润滑油泵。一旦有一台润滑油泵故障,轴承高位油位必将迅速下降至事故停机油位。(#2机组有相似缺陷,备用润滑油泵启动间隔为20分钟)。 = 2 \* GB3 ②5月1日15:44 上位机报“4号#441机组线圈温度过高”信号(停机状态),而上位机“机组温度”栏显示机组线圈第一个点温度显示负的无穷大,第九个点温度显示为550度左右。短时显示正常后,再次跳变。几小时内出现数次。 = 3 \* GB3 ③每隔10分钟左右,4#机组会出现高位油箱油位低而频繁启停备用泵。(2#机组是每隔22分钟)。 = 4 \* GB3 ④4#机组运行过程中,上位机报调速器较重故障,现场检查发现为电调柜报B套桨叶反馈故障,信号会偶尔复归,目前A套主用,调

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