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623号机1号瓦振动大停机保护动作供参习
62 3号机1号瓦振动大停机保护动作,机组跳闸1994年11月24日一. 故障现象:23时18分:3号机带负荷295MW,1号瓦轴振动、轴盖振动及轴弯曲均有所上升;11月25日0时03分:1号瓦轴盖振动大停机保护动作,机组跳闸,发电机解列;11月25日至11月26日,先后4次机组启动,均因轴承盖振动大机组无法投运,高压揭缸后发现第七级掉叶片三根。二. 原因分析:由于高排疏水管道无逆止门,停机后高排温度低,疏水返回高压缸,导致高缸第七级叶片断裂,属设计问题。三. 采取对策:高排管道加装疏水罐。63 3号机高缸排汽管漏泄,机组停运1994年11月16日一. 故障现象:2时15分:3号机启动加负荷时,发现前箱下部漏汽较大,机组停运,打开保温后检查,高压缸甲排汽管制造焊口热影响区裂缝。裂缝环管子周围南侧260mm左右;11月18日:3号机高压缸甲管消漏工作完;11时30分:汽轮机挂闸冲转;13时00分:发电机并网;16时31分:负荷加至160MW时发现乙侧高压缸排汽管漏;17时01分:机组停运,检查高压缸乙排汽管制造焊口热应力区裂缝800mm左右;11月22日:高压缸乙管消漏工作完;13时54分:主机挂闸冲转;16时32分:发电机并网发电。二. 原因分析:1. 3号机投运以来,虽经过大、小修,但高排管道支吊架销钉未拔出,缺陷始终未被发现,管道振动时没有缓冲,造成支吊架脱槽,管道应力集中,使高排管根部应力集中;2. 高旁开、关按钮弹簧开时卡,按钮按下弹不起来,引起高旁压力瞬时升高,造成冲击,引起振动;3. 3号机疏水系统不畅,管道内积水,使高排甲管逆止门轴被打弯。三. 采取对策:64 3号机电动给水泵电机温度高停泵1994年11月25日一. 故障现象:15时15分:3号机启动中,电动给水泵投运;17时10分:零米值班员检查发现电动给水泵出口风温高至100(该表计最大量程100),采取降转速及提高冷却水压等措施;17时35分:电动给水泵跳闸,发出“电动给水泵定子温度高”信号,停运后检查发现电动给水泵空冷器进口水门门头掉,检修人员将水门更换后;20时40分:电动给水泵加运。二. 原因分析:1. 运行人员操作经验不足,从3号机电动给水泵空冷器进水门解体后检查看,门杆与连杆断裂,这是造成空冷器断水、电动给水泵电机温度升高跳闸的直接原因;2. 未认真招待定期工作制度,规定为一小时抄表一次,而电动给水泵运行二个小时中,未抄一次表,失去了一次良好的检查和分析故障的机会。三. 采取对策:65 3号机主汽门关闭,机组停运1994年12月21日一. 故障现象: 12月21日7时42分:3号机运行中突发“甲侧主汽门关闭”信号,负荷由270MW甩至0MW,逆功率信号发出现,就地检查甲、乙侧主汽门均关闭,发电机解列,汽轮机打闸;12月18日16时47分:3号机启动过程中,当转速升至2800r/min时,主汽门关闭一次,汽轮机打闸;12月21日10时17分:3号机挂闸冲动;11时0分发电机并网发电。二. 原因分析:三. 采取对策:66 3号机2号瓦温度高,机组停运1994年12月25日一. 故障现象:2时30分:负荷297MW,发现机组振动整体增大(1号瓦轴承盖振动由97μm增至124μm,1号轴平振由55.6μm增至137.2μm,垂振由34.4μm增至77.3μm;3号瓦轴盖振动由14.8μm增18.6μm,3号轴平振由127.1μm增至159.2μm,垂振由98.4μm增至122.1μm ,4号瓦轴盖振动由31.4μm增至40.2μm ,5号瓦轴盖振动由17.6μm增至24.8μm ,1号瓦瓦温由58升至65,2号瓦瓦温由71上升至75,轴弯曲由57.6mm增至118.2mm),立即将负荷减至280MW;2时49分:就地实测振动:1号瓦轴盖水平振动23μm,轴向振动103μm,垂直振动22μm ,3号瓦轴盖水平振动5μm,轴向振动26μm,垂直振动11μm ;3时00分:负荷减至250MW,1号瓦轴盖水平振动23μm,轴向振动78μm,垂直振动34μm ;4时39分:CRT显示1号轴垂振173.4μm,3号轴垂振162.2μm,2号瓦瓦温升高至85,1号瓦瓦温升高至76;6时43分:2号瓦瓦温95,打闸停机;6时45分:1号轴平振224.7μm,垂振189.8μm;6时49分:转速1500r/min,3号轴平振213.5μm,垂振192μm;7时06分:大轴静止,投入盘车运行,电流43A,中压轴弯曲50μm。二. 原因分析:三. 采取对策:67 3号机定冷泵甲故障停运1995年2月7日一. 故障现象: 22时29分:3
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