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连铸浊环水系统水质整治分析与对策
连铸二冷水喷嘴堵塞原因分析与对策
陈 雄
(新钢钒提钒炼钢厂)
摘 要: 针对连铸浊环水水质问题造成喷嘴堵塞严重,对铸坯质量控制产生影响的现象,对二冷水质情况、水处理工艺过程、相关设备运行与检修情况展开了全面的调查。通过调查分析,找出水质控制的关键影响因素,并提出相应的改进措施,改进后连铸二冷水喷嘴堵塞有了较大改善。
关键词: 连铸;浊环水;水质整治;喷嘴堵塞;铸坯质量
0 引言
攀钢炼钢厂共有4台连铸机,由于连铸二冷水喷嘴堵塞速度快、面积大,严重影响铸机生产和产品的质量。针对目前二冷系统存在的问题,成立了铸机二冷水整治工作小组,对连铸浊环水系统进行调查,从水系统处理工艺、水源、水质及设备运行情况等方面进行了分析,找出二冷喷嘴堵塞的原因和影响水质的因素,并提出相应的整改措施。
1 现场调查
1.1 水处理运行现状
连铸浊环水处理主要分为两个系统:浊环水处理系统和污泥处理系统。浊环水处理工艺和污泥处理工艺过程见图1、2。
图1 浊环水处理工艺过程
浊环水处理系统主要包括:旋流池、浮选净化机(气浮机)、平流沉淀池、吸水井、压力过滤器、冷却塔、热水池。浊环水处理系统工艺为:铁皮冲渣沟水进入到旋流池(外旋),经过旋流沉淀后的浊环水由泵抽入气浮机进行除油和渣处理,处理后的水流入平流池进行沉淀,表面的油污进入化学除油器进行处理,经过平流池沉淀后的浊环水溢流到吸水井中,再通过泵抽入到压力过滤器进行过滤,过滤后经过冷却进冷水池,最后送到用户。
图2 污泥处理工艺过程
污泥处理系统主要包括:泥浆池、化学除油器、浓缩池、污泥处理间及其它一些辅助设施。污泥处理系统工艺为:气浮机、平流池、化学除油器处理后的浊环水进入污泥池,经自然沉淀后,表面清水用上清液水泵送入化学除油器处理,池下部泥浆通过泥浆泵送入厢式压滤机进行处理,进料量通过回流管调节,多余的泥浆回到污泥池,干污泥通过汽车外运,滤后水用滤液泵送入化学除油器处理。
其中,2#方坯的水处理工艺与其它3台铸机的处理工艺有较大的差别,它没有气浮机、平流沉淀池、集油池等,用两台化学除油器取代了这些处理设备,具体处理过程如图3所示。
图3 2#方坯浊环水处理工艺过程
1.2 水质现状
针对目前连铸浊环水水质的问题以及二冷水处理现状,对系统水质及补充水源的情况进行了分析检验, 2009年1月份水质分析数据具体情况见表1。由表1可看出,目前连铸水质主要有以下方面的特征。
表1 2009年1月水质分析数据
pH 电导率/μs·cm-1 浊度/mg·L-1 总硬度 氯化物/mg·L-1 P总/mg·L-1 油/mg·L-1 新水 7.63~8.16 310~420 1.3~19.7 166.07~231.16 19.45~77.09 7.944 359.5 9.855 190.163 37.157 浊环水 7.81~8.74 460~1 200 3.3~29.7 218.95~405.06 54.07~220.07 1.44~5.2 2.24~4.98 8.22 764.73 15.41 286.15 108.14 3.48 3.59
(1)高含盐量,高硬度水
电导率偏高,补充水的电导率为310~420 us/cm,循环水的电导率平均值为764.73 μs/cm(最高达到1 200 μs/cm,是新水的近3倍);新水总硬度(以CaCO3计)平均为190.16 mg/L,循环水最高达到405.06 mg/L;由于环保的要求,循环水完全回收利用,禁止外排,造成浓缩倍数增加,总硬度逐渐升高。
(2)水质不稳定,波动较大
攀钢生产用水直接取自金沙江,经过能动中心降浊处理后,输送到各个厂矿。新水指标一直较差,钢厂设备漏油漏水情况较多,造成水处理负荷增大,加上水处理设备故障较为频繁,设备长时间不能正常运行,造成循环水质不稳定,波动较大。
1.3 喷嘴堵塞现状
4台铸机中,1#方坯的喷嘴堵塞严重,特别是第4、5两个冷却区,喷嘴的堵塞率超过了50%,其它铸机基本处于受控状态。现场被堵塞喷嘴的堵塞物呈黑色细小颗粒状,有少数灰白色坚固附着物,其主要成分见表2。
表2 堵塞物主要成分 %
CaO SiO2 P2O5 MgO Fe2O3 Al2O3 BaO TiO2 F MnO Na2O SO3 Cl ZnO Cr2O3 K2O 26 11 5.6 19 16 5.9 0.18 0.16 4.7 4.2 2.2 2.1 1.1 1.1 0.11 0.31
由表2结果可知,堵塞物主要
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