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新电源板EMC测试
深圳市易驱电气有限公司
整机EMC测试报告
整 机 型 号: W-HBT5
测 试 人 员: 雷启成
测 试 时 间: 2014年7月20日
一、测试配置如下:
驱动器型号: W-HBT5 整机 主控板型号: SFF-SMBV1.0.2 电源板型号:SF-2T0030PDBV3.0.0
伺服电机型号:130SD06025E(S)
测试目的:
1)驱动器控制方式选择(位置控制)、PLC给驱动器发送脉冲时用EMC测试设备干扰驱动器,验证驱动器能否正确接收脉冲及驱动器抗干扰等级。
2) 验证驱动器整机在使用新设计的电源板SF-2T0030PDBV3.0.0能否通过EMC环境下测试。
三、实验方法及接线注意事项:
1)伺服驱动器控制信号线屏蔽网和PLC侧24V连接,同驱动器CN2端口连接的制控信号线屏蔽网不要和控制信号接头接地,因控制信号线接头金属外壳和驱动器电源输入端接地系统是连通的。EMC设备施加干扰信号时是从电源输入端和接地端施加,如果连接了施加干扰信号时会影响到PLC的正常工作。图1中R是外界限流电阻为1.2K/1W。
图1 PLC与驱动器连接图
2) 用三菱FX-2N 系列PLC作为上位机,通过PLC发送脉冲的方式来控制伺服电机正反转的程序,脉冲频率20KHz、脉冲个数20000个。编写好的梯形图程序如下:
一、静电抗干扰度试验 试验依据:GB-T17626.2-2006、 IEC61000-4-2 试验仪器:ESD-20G静电放电发生器 试验等级:3级 试验情况: 驱动器拖动130SD06025E(S)电机。伺服驱动器控制方式:位置控制模式
驱动器参数设置:PA1=46 PA4=0 PA12=1 PA13=1 PA53=0001
施加部位 试验电压 选择方式 放电极性 放电次数 两次放电时间间隔(S) 放电模式 放电方式 操作面板 8KV 单次 正、负 10 1 气隙 直接/间接 外壳 6KV 单次 正、负 10 1 接触 直接/间接 8KV 单次 正、负 10 1 气隙 直接/间接
试验现象描述:
接触放电:静电枪对准操作面板左侧散热器、机壳固定螺丝施加6KV接触放电,测试正常;
对准编码器接口CN2-DB头插座金属屏敝罩施加4KV~6KV接触放电,伺服驱动器DSP芯片有复位现象(内部使能信号断开),显示乱码(r)或无显示。
气隙放电:静电枪对准键盘操作面板、机箱施加8KV气隙放电,驱动器能正确接收脉冲,驱动器整机无异常现象。
试验结论:3级静电抗扰度试验NG。通过静电实验可以看出,在实验条件下驱动器会出现DSP复位、乱码现象。
二、电快速瞬变脉冲群抗干扰度试验 试验依据:GB-T17626.4-2008、 IEC61000-4-4、 EN61000-4-4 试验仪器:EFT智能型电快速瞬变脉冲群模拟发生器 试验等级:自定义 试验情况: 驱动器拖动130SD06025E(S)电机。伺服驱动器控制方式:位置控制模式
驱动器参数设置:PA1=46 PA4=0 PA12=1 PA13=1 PA53=0001
施加部位 注入端 极性 脉冲宽度 脉冲重复
频率(KHZ) 脉冲群
电压峰值 施加时间(S) 试品电源
输入端 L、N、PE 正 15ms 5和100 200V-4KV 60 负 15ms 5和100 200V-4KV 60 编码器
信号线 正 15ms 5和100 250V-2KV 60 负 15ms 5和100 250V-2KV 60 试验现象描述:
脉冲群700V抗扰度试验,驱动器接收脉冲正常。
脉冲群900V抗扰度试验,干扰信号施加在-(L1+N)-PE、丢失脉冲多次(1~2个/次),一个周期丢失3个脉冲,无较大累计脉冲数,硬件方面没器件损坏。
脉冲群1200KV抗扰度试验、干扰信号施加在-(L1+N)-PE,一个周期丢失4个脉冲,无较大累计脉冲数,硬件方面没器件损坏。
脉冲群1500KV抗扰度试验、干扰信号施加在-(L1+N)-PE,一个周期丢失7个脉冲,无较大累计脉冲数,硬件方面没器件损坏。
注:主控板型号: SFF-SMBV1.0.2脉冲电路为(M600光耦、滤波电路R/C配置1K、102) 试验结论:驱动器在EFT实验环境下,不同等级测试都存在丢失脉冲现象。但是在一个周期循环下未出现较大的脉冲丢失累计现象。
三、高频噪声抗干扰度试验 试验依据:日
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