案例(焦炭塔进料线堵塞)..ppt

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案例(焦炭塔进料线堵塞).

装置概况 事故经过 原因分析 处理措施 事故反思 加强原料跟踪 固化操作步骤 狠抓人员培训 注重事故演练 完善沟通渠道 谢谢! * 事故案例 黎 家 铭 2011-3-18 延迟焦化三事故案例 事故案例分析 主 要 内 容 事故案例分析 装 置 概 况 广州石化140万吨/年延迟焦化三装置于2009年12月28日开工建设,受“广州亚运会”影响,装置延迟至2010年12月2日引油, 4日建立柴油油运, 8日一次开车成功。该项目由洛阳工程公司EPC总承包,因建设周期短,在施工过程中采取边设计边定货边施工的建设模式。 事故案例分析 装 置 概 况 装置主要由焦化部分、吸收稳定部分、吹汽放空部分、水力除焦部分、切焦水闭路循环部分、冷焦水密闭处理部分以及产品精制系统的干气、液化气脱硫部分和液化气脱硫醇部分组成。 原料为减压渣油、半沥青和催化油浆的混合油。 事故案例分析 事 故 经过 2011年1月11日23:00时,操作人员对焦炭塔北塔进行赶空气时,听不到蒸汽声音,給汽量回零,怀疑塔底进料线不通,随即报告班长,并联系除焦班打开底盖机,重新給汽扫线,以及通过开给水泵以大水量作顶线处理,反复处理仍未顶通。 将事情报告主管。 事故案例分析 事 故 经过 考虑到近日有产弹丸焦,主管判断是弹丸焦积聚堵死了塔底进料线,要求处理量降至最低,并通知建安人员拆卸塔底进料线法兰,进行清焦。 12日3:30时,当打开进料线法兰后发现,两路进料线确实已经被弹丸焦堵死。因使用蒸汽和水反复处理,管线内的焦炭已挤压得非常硬。 事故案例分析 事 故 经过 焦炭塔 焦炭塔 BV-1101A BV-1101B SPV-1106A SPV-1106B 給水 放水 甩油 給汽 事故案例分析 事 故 经过 考虑到要彻底清通南北分支进料线时间不够,装置将面临闭路循环。主管提出采用单分支进料进行生产,即集中力量清通北分支进料线,南进料线安排到14日除焦后再清理。 经过通宵合力抢修,12日11:25时进料线复位、赶空气试压,南塔维持31小时生焦后,15:00时南塔切到北塔生产,避免了装置停工。 事故案例分析 事 故 经过 进料线堵塞及拆清现场 事故案例分析 原 因 分 析 原料油性质差、变化大。 平常残炭值维持在23~25.5%,但近日出现大幅度下降,降到21%,而密度大、原料的残炭/沥青质比值小等现象。因此,在1月9、10、11日及3月9、10日焦炭塔分别出现了弹丸焦。下表为生成弹丸焦时的原料性质,下图为生成的弹丸焦。 事故案例分析 原 因 分 析 0.86 0.89 酸值,mgKOH/g 12.5 13.31 沥青质,w% 34.51 31.47 胶质,w% 34.83 40.05 芳烃,w% 22.3 16.17 饱和烃,w% 19.36 21.22 残炭,w% 4.45 4.12 含硫量,w% 1.020 1.019 密度(20℃),g/cm3 0.14 0.14 焦炭塔塔顶压力,MPa 0.10 0.07 循环比 496±1 495±1 加热炉出口温度,℃ 2011-3-7 2011-1-7 项 目 原 料 性质 事故案例分析 原 因 分 析 弹丸焦 事故案例分析 原 因 分 析 在高负荷和空高低情况下,操作人员为了避免焦炭塔小給汽时出现冲塔或焦粉夹带,小给汽量相对较小(约2.5~3t/h),这样,容易造成进料线内的高温油没能及时吹进塔内,即管线底部出现结焦。 原料性质变差后,仍维持超低循环比<0.1,以及高炉出口温度,使到所生产的焦炭出现弹簧焦。 事故案例分析 原 因 分 析 放水后期,由于压头小,水的流速变慢,部分弹簧焦随水流进管线内,因停留而积聚。 除焦过程中,由于进料线与塔底连接,部分焦粉随高压水溅入管线而积聚。 除焦结束后,因进料线内积聚有大量焦粉,当赶空气时,会将管线内的焦粉吹挤在一起,从而堵塞进料线。 事故案例分析 处理措施 加强原料性质的跟踪,及时反馈信息; 小汽量控制在4t/h,急冷油和消泡剂视中子料位计的变化,适当延长停住时间; 一旦发现或怀疑可能会生产弹丸焦,即提大循环比,降低炉出口温度,提高反应压力; 事故案例分析 处理措施 放水后期,水直接改排焦池; 在除焦结束,关闭底盖前,操作人员需要用水和蒸汽分别对进料线进行冲洗和吹扫,以保证进料线没焦。 经过上述措施后,至今再也没有出现进料线堵塞。 事故案例分析 事故反思 *

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