LUNWEN运用六西格玛实现低风温条件下的低硅冶炼.doc

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LUNWEN运用六西格玛实现低风温条件下的低硅冶炼

运用六西格玛实现低风温条件下的低硅冶炼 【摘 要】利用六西格玛管理方法和工具,莱钢股份炼铁厂2#高炉的生铁含硅量进行了系统分析,找出了影响生铁含硅量的关键因子,并通过DOE实验找出了最佳范围。针对关键因子制定了相应的改进方案,改进后平均生铁含硅量由0.545%降低到0.384%,生铁含硅量合格率也得到了进一步提升。 【关键词】高炉 低硅冶炼 六西格玛管理 生铁含硅量 1.概述 低硅冶炼是高炉冶炼的重要技术之一,生铁硅含量的降低,可提高高炉生铁产量,降低焦炭消耗,提高炼钢工序生产节奏。近几年来钢铁行业竞争激烈,原材料价格居高不下,钢铁成本压力较大。2#高炉由于热风炉结构的原因,风温水平在1050℃左右,低硅冶炼存在很大困难,针对这种情况,运用六西格玛工具和方法开展了低风温条件下的低硅冶炼项目攻关。 国内中型高炉生铁含硅量一般为0.3~0.6%,股份2#高炉2009年生铁含硅量全年平均为0.545%,低硅冶炼降本增效空间较大。2010年1~3月,随着降本增效工作的开展,生铁中平均[Si]含量有了一定程度的降低,但是从期间1209炉高炉生铁含硅量的分布图来看,含硅量最高1.18%,0.4%的炉次占到38.5%,生铁含硅量仍然偏高,并且稳定性不足,存在较大改善空间。 图1 2#炉2010年1-3月炉温趋势图 2.项目实施过程 2.1 定义(D)阶段:根据项目背景,确立目标。 生铁含硅量的降低可以降低炼铁工序能耗,降低生铁成本,但同时生铁含硅量的降低会带来炉况稳定的难度,通过此次项目的实施,目的在于保证炉况稳定的基础上实现生铁硅含量的降低,生铁成本的降低。 炼钢工序作为外部顾客,要求提供硅含量0.6%的生铁,同时要求成分稳定,以缩短冶炼时间,提高炼钢生产节奏,降低辅料消耗。同时在炼铁工序生产中发现单方向控制含硅量均值会造成大量0.25%的含硅量出现,造成流程的不稳定,带来能耗的升高。为保证流程的稳定,内部上也要求把生铁平均含硅量降低到0.4%以内的基础上,提高炉温稳定水平,实现炉况的长期稳定顺行和成本的降低。因此本项目将生铁平均含硅量和生铁合格率确定为关键质量特性CTQ 。 生铁含硅量平均值 0.4%;生铁含硅量合格率 80%。 2.2 测量系统分析(M)阶段: 为了保证生铁含硅数据的可靠性,利用六西格玛管理提供的工具软件进行分析。抽取样本数10个,由3个操作员检测两次,共60个数据,对测量数据用Minitab软件进行分析。 分析结果表明,测量系统的识别力是25,可以接受,说明生铁含硅的测量系统是可靠的。 对2010年1~3月1209炉生铁含硅量数据进行流程能力分析,六西格玛水平为0.47,说明流程还存在很大的改善空间。 通过流程图、鱼骨图、CE矩阵筛选出25个影响生铁含硅和生铁含硅稳定率的潜在原因,通过CE矩阵评分,运用柏拉图筛选出了11个影响度80%的因子,对11个因子进行了FMEA(失效模式分析),确定待改善因子,对原因清楚、可操作性强的空气预热器积灰、混风阀限位、焦炭水分因子进行了快速改善。 2.3 分析(A)阶段: 在分析阶段,通过对因子状态和噪声因子进行方差分析,发现主控室各班操作调剂存在显著差异,对调剂方式进行规范,操作参数进行标准控制。消除噪声因子后,对之后的数据进行相关/回归分析,建立回归方程,对生铁含硅量影响小的因子进行固化,标准化处理。 2.4 改进(I)阶段:实践中探索操作控制参数合理范围,寻找最佳控制条件。 通过分析阶段筛选出的与生铁含硅量存在显著影响因子为铁间间隔、操作燃料比、风口前理论燃烧温度。通过DOE因子实验设计,查找最佳操作控制参数范围。在2#炉现行条件下,最佳操作控制范围为:铁间间隔30~40min,操作燃料比530Kg,风口前理论燃烧温度2060~2150℃。在采用最佳控制条件后,生铁含硅量控制取得良好效果,见图2。 图2 改善前后生铁含硅量单值图 2.5 控制(C)阶段:建立标准化控制规定,实现可持续性稳定控制。 为更好的巩固项目成果,对各阶段的改善措施进行固化,在考虑操作性、实施性的基础上,将流程中的控制对象列入计划,建立SPC图,形成标准化程序,移交文件,实行长期控制。 3.项目中主要技术措施 3.1 高顶压操作 高顶压可以抑制直接还原的发展,进一步抑制SiO气体的产生,从而抑制硅还原反应的进行,降低铁水含硅量。同时,高顶压操作可以降低煤气流速,增加煤气在炉内的停留时间,改善煤气流分布,提高煤气利用率,同样可以降低铁水含硅量。 随着入炉风量的提升,中心气流得到充分保证,为取得更好的煤气利用和提高冶强,在炉顶及煤气设备允许的情况下,提高顶压是稳定气流,抑制硅还原,降低铁水含硅量的有效措施。2#炉的顶压水平由150kPa逐步提高到170kPa,取得良好降硅增产效果。 3.2

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